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大尹格庄金矿采场溜井破坏原因分析及修复研究

2019-07-11

采矿技术 2019年2期
关键词:采场井筒矿石

李 江



大尹格庄金矿采场溜井破坏原因分析及修复研究

李 江

(招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿,山东 招远市 265414)

针对大尹格庄金矿采场溜井的垮塌破坏情况,进行了调查分析;根据巷道及溜井位置建立计算模型,对采场溜井破坏情况进行数值分析,分析溜井围岩的最大位移、塑性区、应力特征和破坏程度,研究了大尹格庄金矿6901采场溜井的破坏机理。总结出围岩稳定性、冲击摩擦和爆破震动是造成溜井破坏的主要原因。根据现场具体情况和数值模拟结果,确定溜井改造修复方案,采取了对垮塌井筒封闭处理,施工一斜溜道与原先溜井贯通,同时对斜溜道井壁进行混凝土和锰钢板支护加固。5年多的使用实践证明,工程应用效果良好。

采场溜井;溜井垮塌;数值模拟;溜井改造

0 概 述

招金矿业股份有限大尹格金矿是国家“七五”期间建设的5座大型黄金矿山之一,是典型的“深、大、贫、难”型矿床,具有矿体埋藏深、矿石储量大、含金品位低和矿体形态变化复杂难采的综合特点。

大尹格庄金矿−290 m水平的6901溜矿井,是该矿一个重要的采场溜井。此溜矿井主溜井长为219 m,支溜井长度为42 m,总长度261 m,13个开口,服务4个中段,7个工作采场,日均出矿量1000~1500 t。经过近10年大流量、高负荷的卸矿冲击,溜井放矿口上方井壁产生严重磨损,并发生破坏垮塌,严重制约−290 m水平上部采场的生产。因此,调查分析6901采场溜井的围岩稳定性、使用现状及破坏原因,研究该溜井的优化改造方案及溜井加强支护措施,对保证上部采场的正常生产经营具有十分重要的意义。

1 溜井垮塌原因分析

针对6901溜井的破坏原因,对溜井的围岩稳定性和使用现状进行了调查分析,该溜井破坏主要原因概括有以下几点:

(1) 围岩稳固性较差。围岩稳固性是影响溜井稳定的主要因素和造成溜井垮塌的内在原因,完整而强度高的围岩对溜井的使用寿命有很重大影响[1−4]。6901溜井围岩属于构造蚀变岩稳固带,完整性较好,岩体质量中等。但由于−290 m水平井筒位置节理裂隙较发育,同时溜井与−290 m水平运输巷道相交叉,导致应力集中,围岩松动圈也会相互交叉,造成井壁承载能力降低,使得整体岩体处于不稳定状态。

(2) 冲击摩擦。文献[5−6]分析研究了卸载矿石产生的冲击力和摩擦力对溜井破坏的影响,认为冲击摩擦对溜井的稳定性具有很大的影响。现场调查发现,6901溜井当初设计未进行支护,并且放矿口处的矿石冲击作用点没有重点支护。当卸载矿石产生的冲击力和摩擦力作用于稳定性较差的井壁时,造成溜井扩大,当扩大到一定程度时,溜井井壁失稳,出现片帮垮塌现象。

(3) 爆破震动。由于上部采场矿石块度大,二次爆破大块不积极,且溜井格栅利用不当,使得大块度矿石铲运至6901溜井中,造成−290 m水平溜井漏斗口处经常堵塞,平均每天6~7次用炸药处理溜井堵塞,因此溜井放矿口处遭到爆破作用的强烈冲击,使溜井在漏斗口处塌方严重(见图1)。

图1 6901溜井破坏现场

2 数值模拟结果及分析

针对6901溜井的破坏进行了数值模拟分析,建立简化模型,采用弹塑性本构关系,屈服准则为Mohr-Coulomb准则,现场调查的岩体力学参数如表1。不考虑矿石磨损冲击与爆破震动对溜井的影响,分析在静力条件下溜井围岩的应力状态、位移变形和围岩破坏程度。

表1 计算模型岩体力学参数

(1) 围岩变形分析。由图2可知,6901溜井井壁围岩变形不明显,围岩处于稳定状态,而在溜井放矿漏斗口上方围岩变形较大,最大位移为1.40 mm。由此可见,随着溜井的长时间使用,产生冲击摩擦和爆破震动,会使此处围岩的变形逐渐增大,易发生冒落。

(2) 围岩破坏程度分析。由图3可发现巷道和井筒帮壁塑性破坏明显,尤其漏斗上方井筒15 m内围岩破坏贯通。运用文献[7]定义的破坏接近度对6901溜井围岩进行评价,基本为开挖扰动区,底板及拱肩围岩局部处于开挖损伤区,总体围岩稳定性良好;而溜井放矿口上方10 m范围内的井壁围岩则为开挖损伤区及破坏区,围岩破坏程度由内向外逐渐减弱。

图2 6901溜井的围岩变形云图

图3 6901溜井的围岩稳定性云图

(3) 围岩应力分析。由图4和图5可知,施工溜井后,应力将重新分布,溜井井壁整体上未出现应力集中区域,仅巷道底角处局部出现应力集中,约2.3 MPa。图4表明,溜井井壁围岩易产生拉应力,因承受较大拉应力易导致片帮破坏,需要对漏斗上方井壁围岩进行加固支护。

图4 6901溜井的围岩最小主应力云图

图5 6901溜井的围岩最大主应力云图

通过数值模拟结果,6901溜井漏斗上方围岩稳定性较差,这与现场调查结果相吻合。调查发现:溜井漏斗上方15 m范围内的井壁是卸载矿石冲击摩擦最频繁的位置,加之此段溜井经常因处理溜井堵塞而产生强烈爆破震动,进一步加大井壁围岩损伤区域。当卸载矿石产生的冲击力和摩擦力作用于围岩破坏接近度FAI>1的井壁时,使得未有保护措施的溜井井壁丧失稳定,出现片帮垮塌。

3 溜井改造措施

3.1 溜井改造方案

为了采场的出矿要求,需要对6901溜井进行修复,经初步计算如果重新施工一个采场集中溜井,需要施工30 m平巷,上返220 m天井,工期需要55 d左右,工程费用大约为25.4万元,严重影响正常生产。因此,需要对原有溜井进行重新优化支护改造并加固支护,以便快速解决上部采场出矿问题。经现场分析调查研究,初步确定两种溜井修复方案:

方案一,不施工其它工程,直接对原先损坏的井壁进行修复改造。

方案二,在溜井漏斗周围重新施工一条斜溜道,与原先溜矿井贯通,对破损区域进行灌浆封闭。

因原先溜井已使用年限较长,溜井底部经矿石冲击后,井壁空间较大且松动破碎,若对原先井壁直接加固修复,需要对垮塌空间及破碎围岩注浆加固,所需充填料较多;并且由于浇灌井壁与围岩硬度不均匀,当井壁受到矿石的冲击时,更容易发生破坏,修复后的使用寿命难以保证。综合以上分析,选用方案二(见图6)。

图6 6901溜井改造方案

3.2 溜井的修复工艺及效果

为了保证溜井修复期间的作业安全,首先将上部的卸矿口进行临时封闭。使用工字钢、锚杆、木材等对原先漏斗口位置进行永久封闭,然后将破损空间使用废石充填。在距原漏斗口附近施工一个斜溜道与原溜井贯通,要求斜溜道开口位置围岩稳固,节理裂隙不发育。由图3知,溜井围岩松动圈约0.8 m,避免斜溜道开口与原先漏斗口产生交叉松动圈,因此与原先漏斗口间隔5 m的位置施工倾角55°的17 m斜溜道。

与溜井贯通后,对斜溜道进行加强支护,选择抗冲击和耐磨性能好的支护材料。工程实践表明锰钢板与混凝土作为加固体支护井壁,具有较高的抗冲击性和抗磨擦性,能直接承受矿块的冲击与磨擦[8]。因此,利用锰钢板与混凝土加固斜溜道井壁,并且在贯通处设置缓冲层,减弱卸载矿石冲击封闭区域的影响,而后重新架设放矿漏斗。

改造后的矿石溜井经过30个月的使用,运行状况良好,使得上部4个中段的矿石溜放运输顺利进行,是一次成功的溜井修复工程。

4 结 论

(1) 对6901溜井的垮塌现象进行了现场调查与数值模拟分析,开挖后的溜井未进行支护加固措施,数值模拟结果显示漏斗口上方井壁围岩处于开挖损伤区及破坏区,稳定性较差,在卸载矿石的冲击磨损和爆破震动长时间的共同影响下,井壁围岩片帮、塌落,造成溜井垮冒。

(2) 现场分析调查研究了溜井的修复改造方案,对垮塌井筒进行封闭处理,确定另施工一斜溜道与原先溜井贯通,并对斜溜道井壁采用混凝土和锰钢板支护加固,使井壁支护层与围岩形成共同承载体。

(3) 加强对采场溜井的使用管理,采场大块矿石需要二次爆破破碎方可卸载到有格栅装置的溜井内。同时,经常对溜井井壁进行检查,发现破坏,及时进行维护。

[1] 明世祥.地下金属矿山主溜井变形破坏机理分析[J].金属矿山, 2004(1):5−8.

[2] 季 翱,宋卫东,杜翠凤,等.采区溜井严重垮冒原因分析及加固方案研究[J].金属矿山,2007(2):26−28.

[3] 宋卫东,匡忠祥.采场溜井加固工程围岩稳定性数值计算分析[J].金属矿山,2001(6):23−26.

[4] 陈得信,王克宏,王兴国,等.盘区脉外溜井破坏原因分析及井筒维护[J].有色金属(矿山部分),2009,61(3):15−18.

[5] 宋卫东,王洪永,王 欣,等.采区溜井卸矿冲击载荷作用的理论分析与验证[J].岩土力学,2011,32(2):326−332.

[6] 李世广.矿山溜井磨损因素分析及加固措施[J].矿业工程,2012, 10(1):64−65.

[7] 张传庆,周 辉,冯夏庭.基于破坏接近度的岩土工程稳定性评价[J].岩土力学,2007,28(5).

[8] 路增祥.主溜井及矿仓的复合加固工艺[J].金属矿山,2006(2): 26−29.

(2018-07-18)

李 江(1980—),男,山东招远人,工程师,主要从事黄金矿山采矿技术及管理工作。

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