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焦炉煤气燃气轮机启动欠速的故障处理

2019-07-09朱大伟翟永斌高光辉

燃气轮机技术 2019年2期
关键词:焦炉煤气停机燃气轮机

朱大伟, 翟永斌, 高光辉, 姚 鑫

(郑州沃特节能科技股份有限公司, 郑州 450052)

大力神130型焦炉煤气燃气轮机为美国索拉公司生产,运行比较稳定,自动化程度较高。河南某公司配备三台该型机组,其中一台机组在某次启动中多次出现FN_Ngp_Under_Speed(燃气轮机欠速停机),机组无法正常运转。本文针对该故障进行分析,总结出一些运行经验,为同类故障机组提供参考。

1 主要技术参数及工作流程

大力神130型焦炉煤气燃气轮机为美国索拉公司生产,由于焦炉煤气氢气含量较高(55%以上),不能够直接点火,故该机型设计双燃料系统,首先用柴油点火,机组达到额定转速(100%)后可以切换燃气(焦炉煤气)运行。该机组为14级压气机,压缩比16∶1,设计流量47 kg/s,配备环形倾斜预混燃烧室,3级动力涡轮,21个固定燃烧喷嘴及12个T5(三级动力涡轮入口温度)热电偶,燃气轮机和发电机之间经过行星式减速齿轮箱减速(由11 197 r/min减速到1 500 r/min),额定功率13 MW,冬季最大可达15 MW,效率可达35%,额定工况下排气温度约500 ℃,所有的变频系统均为AB公司生产。燃气轮机结构见图1。

图1 大力神130型焦炉煤气燃气轮机结构

正常工作过程为机组点击启动按钮后,机组会进行机罩吹扫4 min(防止机罩内局部可燃气体浓度高),盘车在20%转速时先吹扫10 min(防止燃烧室及余热锅炉可燃气体浓度高),然后进入柴油点火,点火器持续点火10 s,30 s后若T5平均温度(三级动力涡轮入口温度)超过204 ℃则点火成功,否则点火失败,燃气轮机开始升速,到65%转速时,盘车自动脱扣,进气可调导叶在75%转速时开启,防喘阀在78%转速时关闭,整个升速过程约4 min。100%转速后,可手动把柴油切换到焦炉煤气运行,然后并网带负荷。

2 故障概述

2018年7月27日,该燃气轮机煤气量不足,正常停机。19:16分启动该燃气轮机,燃气轮机转速在69%时,出现FN_Ngp_Under_Speed(燃气轮机欠速停机)跳停,再次启动时机组转速达到77%左右再次出现FN_Ngp_Under_Speed(燃气轮机欠速停机),初步怀疑燃气轮机机组温度低,所以又启动第3次,燃气轮机仍然是在75%转速左右出现该故障停机,机组无法启动,为保证机组的安全稳定运行,决定对各个系统进行排查。

3 原因分析及处理

FN_Ngp_Under_Speed(燃气轮机欠速停机),说明燃气轮机动力不足,需对启动系统、燃料及空气等系统进行彻底检查。

3.1 启动系统检查

检查发现停机时,每次机组升速时AB变频器PLC均出现故障代码F8,查看AB变频器故障代码手册,F8为变频器超温引起,查看变频器冷却风机工作正常。拆除变频器风机进一步检查,发现变频器冷却风机入口堵塞严重,清理灰尘,并恢复风机,并增加外置冷却风扇给变频器降温。

3.2 空气系统检查

燃气在点火及升速过程中离不开点火及喷嘴雾化空气系统(该系统见图2),点火期间空气来源于外置螺杆式压缩机,燃气轮机在升速过程,随着压气机压力的升高,慢慢切换到压气机供气系统,柴油泵变频器也在不断地加速,液体燃料在进入燃烧室时,若空气压力不足,容易形成比较大的液滴,液滴无法与空气有效地混合,无法充分燃烧,会直接引起燃气轮机动力不足。因此该系统设计雾化空气进入液体燃料喷嘴中,以保证液体燃料的良好雾化。

图2 点火及喷嘴雾化空气系统雾化空气靠外置螺杆式压缩机提供。压缩空气经过FS911-1(空气过滤器)后由V2P935(总关断阀)控制,分为两路,一路由减压阀PCV933-1控制,进入点火器,保证点火时的正常雾化,空气压力设计为261 kPa;另一路由减压阀PCV933控制,进入喷嘴雾化空气管,保证喷嘴的正常雾化,空气压力设计在172~207 kPa之间。

拆除FS911-1空气滤芯,发现灰尘较多,更换滤芯。由于机组点火正常,可以排除减压阀PCV933-1故障的可能。拆除弹簧止回阀VCH932,检查止回阀正常。在PCV933减压阀之后安装一临时压力表,强制开启总关断阀V2P935,检查喷嘴雾化空气压力为200 kPa,在正常范围内,此次未做调整(手动调整PCV933顶部螺母可以调整喷嘴雾化压力,随着燃气轮机速度的提高,压气机来气压力会越来越高,会经过PCV933来代替压缩空气),更换空气过滤系统滤网。

3.3 液体燃料系统检查

燃气轮机点火时,柴油泵入口V2P949阀门自动开启,柴油泵P931由变频器控制启动, VR931-1为柴油泵出口弹簧过压阀,压力超过8.273 MPa会自动打开。液体燃料系统见图3。

拆除柴油泵出口滤网FS936,发现滤网较脏,更换柴油滤网;检查VFD443变频器各参数在正常范围内(因出厂前已校验好,此次未修改);强制开关各阀门,动作正常。

强制排污阀V2P945-1开关动作正常,未发现漏油情况,若排污阀V2P945-1漏油,也会出现燃气轮机动力不足情况,即FN_Ngp_Under_Speed(燃气轮机欠速停机)。

3.4 各辅助设备检查

1) 可调导叶位置:可调导叶的位置故障直接会影响到燃气轮机的燃烧及燃烧室的冷却。检查燃气轮机启动趋势,可调导叶开度设定和实际一致,利用Rslogix5000强制可调导叶动作灵活,可以排除。

2) 防喘阀:该阀门的动作也会影响燃气轮机转速,由于该机型在78%转速时防喘阀才开始关闭,此前多次开机均没有超过78%转速,故排除。

3) 燃料喷嘴:因开机前喷嘴已清洗干净,可以排除。

经过对雾化空气及液体燃料系统的检查、更换滤网后,再次开机,但机组转速升到82%转速时再次出现FN_Ngp_Under_Speed(燃气轮机欠速停机)故障。

3.5 程序检查

利用Rslogix5000打开该燃气轮机程序,输入FN_Ngp_Under_Speed(燃气轮机欠速停机),见图4索拉燃气轮机程序梯形图。

图3 液体燃料系统

图4 索拉燃气轮机程序梯形图

根据图4可以看出:当燃气轮机脱扣后(即65%转速)开始计时,90s内机组转速不小于90%,则运行正常,否则会出现FN_Ngp_Under_Speed(燃气轮机欠速停机)。检查前两次的启动趋势,90s后燃气轮机转速均在75%左右,故出现该报警。调取最后一次开机转速及时间曲线,转速到65%转速时,盘车自动脱扣,90s后燃气轮机速度达到了82%转速,没有达到设定的90%转速,故出现该报警。

3.6 燃油检查

再次调取PLC记录,发现燃气轮机升速时始终处在最大燃料量模式运行。检查柴油箱发现柴油有乳化现象。检查发现柴油箱上部加油孔未盖严实,柴油箱进水后,开机过程中柴油会打循环,油质乳化,热值降低,怀疑柴油热值低引起燃气轮机动力不足。

打开燃气轮机程序,查找燃油热值设计范围为16 000~20 000 btu/lb (37 216 ~ 46 520 kJ/kg)之间,当前输入热值为18 380 btu/lb,为提高燃气轮机动力,在设计范围内适当降低燃油输入热值,即把18 380 btu/lb改为18 000btu/lb,再次开机,机组顺利达到100%转速。见图5燃料设置图。

图5 燃料设置图

4 总结

该机型比较成熟,自动化程度较高,基本上属于一键启动式,一旦出现故障后,应该首先打开警报概括,查看具体的报警信息,根据报警信息查看程序设计原理,逐步排查故障原因,由简到难逐步排查。此次故障主要因为柴油箱加油后,密闭不严,部分雨水进入,导致柴油乳化,热值降低,导致燃气轮机升速过程始终显示为高燃料流量模式运行,为保证开机正常,在设计的范围内适当调低柴油热值,点火燃油量会增加,燃气轮机动力增强,顺利通过90s设计,此次虽然解决了问题,但也走了不少弯路,出现类似情况一定要静下心,领会每个报警的设计理念,逐步排查可疑点,直到问题解决。

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