超超临界锅炉水冷壁垂帘管断裂原因分析
2019-06-29宫伟基王勇刚
宫伟基 王勇刚
摘 要:针对某厂超超临界锅炉水冷壁垂帘管断裂后的失效管段,进行了宏观、硬度、金相及电镜分析,结合现场情况,分析爆管断裂原因,并提出处理措施。
关键词:超超临界;垂帘管;断裂
中图分类号:TK223.31 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)11-0173-02
0 引言
某厂一号机组为670MW超超临界燃煤汽轮发电机组,锅炉为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、半露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。
锅炉额定蒸汽出口压力29.3MPa,过热蒸汽出口主蒸汽温度605℃,最大连续蒸发量1968t/h,最终锅炉的最大连续蒸发量(B-MCR)与汽轮机的VWO工况相匹配。
1 事故经过
1.1 事前工况
某年10月25日该厂一号机组试运调试期间,5时30分,该机组有功负荷500MW,B、C、D、E、F制粉系统运行,送风机、汽动引风机、一次风机运行,汽动给水泵运行。
运行人员发现炉管泄漏检测系统多点报警,就地检查发现锅炉炉膛内有明显泄漏声,锅炉63米前墙人孔门处声音最大,工作人员判断为炉管泄漏。请示省调批准降参数停机,依次停止F、E、D、C、B制粉系统,滑降汽压至9.8Mpa,7时42分锅炉熄火。
1.2 检查情况
停炉冷却后,自锅炉63.5米处人孔门进入炉膛。检查发现,后水垂帘管自炉左至炉右第19排,自炉前向后数第3根断裂,断裂位置在厂家焊口上部约400mm处呈爆裂形状断裂如图1、图2所示,同排左右两侧管路变形脱离定位卡,自炉左的流体定位管亦脱离定位卡。
取样管段表面存在轻微氧化现象,爆口母材有缺失,壁厚减薄不明显,如图3所示。
2 检验情况
2.1 光谱检验
对断管的上下段及焊缝进行光谱分析,符合材质标准要求(水冷壁垂帘管材质:12Cr1MoVG,规格:φ35×6.2mm)。
2.2 内窥镜检查
使用内窥镜对泄漏的水冷壁垂帘管内部检查,未发现异物。
2.3 厚度测量
对周围其它管子进行超声测厚,最低值为5.8mm,一般为6.0mm左右,符合要求。
2.4 管子蠕变测量
使用游标卡尺对周围怀疑的管子进行蠕变测量,最大值为35.74mm。满足DL/T 438—2016《火力发电厂金属技术监督规程》9.3.19条“低合金钢管外径蠕变应变不大于2.5%”的要求。
2.5 硬度检测
对割取的管样采用里氏硬度计进行硬度检测,硬度值如表1所示。符合DL/T 438—2016《火力发电厂金属技术监督规程》要求的“HB135-195”。(因管段无法固定,实际测量存在偏差,一般测量值较实际偏低。)
2.6 现场覆膜金相分析
共做三个部位,如图4中a、b、c共3点母材进行金相检验。组织均为贝氏体+铁素体,按照DL/T773-2016《火电厂用12Cr1MoV钢球化评级标准》球化评级为2~2.5级,属于正常组织。
a、b两点金相组织分别如图5、图6所示。
2.7 电镜分析
对断管取样,委托西安热工院监督部进行扫描电镜分析,如图7、图8所示。内外壁均存在裂纹源显示,瞬断区韧窝明显。
3 分析与讨论
(1)垂帘管位于折焰角后部,沿水平烟道垂直布置。考慮部件结构情况,垂帘管存在上下拉伸受力,该管断裂部位为原始母材管段;断口为脆性断裂。
锅炉运行中定位装置或夹持结构不当,使管子产生高频次的震动,在该部位易形成高周机械疲劳,其断裂特征为沿管子横断开裂。电镜分析管材存在内外裂纹源,符合疲劳破坏的特征。
管材可能存在的原始缺陷也是导致爆管的诱因之一。
(2)施工中可能存在的强力对口,造成管排内各管受力不均,爆破管受拉伸力较大。
(3)由于表面有轻微氧化皮,考虑到运行时间较短,不能完全排除异物阻塞造成过热的可能。内窥镜延伸检查管内无异物,不排除异物已随爆口排出。
4 处理措施
(1)对泄漏的垂帘管自变形严重处向下约9米管段进行更换,换管全部焊口射线检测合格。(2)对泄漏的垂帘管屏内两根变形出列管以及定位管进行整理归位。(3)对泄漏点附近吹扫范围内的管道进行全面测厚、胀粗排查,未见异常超标现象。(4)考虑该管为受拉断裂,对该管上部联箱接管座焊缝进行检查未见异常。
参考文献
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[2] 国家能源局.火电厂用12Cr1MoV钢球化评级标准:DL/T 773-2016[S].中国电力出版社,2016.
[3] 王兆民,程义.某电厂水冷壁管断裂失效分析[J].质量控制与失效分析.2017,53(10):757-760.