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锅炉引风机振动原因分析及处理

2019-06-03韩建生冯江涛

中国设备工程 2019年9期
关键词:积灰动平衡烈度

韩建生,冯江涛

(陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司延安炼油厂 热动力车间,陕西 延安 727406)

风机振动是运行中常见的现象,只要在振动控制范围内,不会造成太大的影响。但是风机的振动超标后,会引起轴承座或电机轴承的损坏、电机地脚螺栓松动、风机机壳、叶片和风道损坏、电机烧损发热等故障,使风机工作性能降低,甚至导致根本无法工作。严重的可能因振动造成事故,危害人身健康及工作环境。所以查找风机振动超标的原因,并针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。

1 背景阐述

2016年6~9月,我厂循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝除尘改造,3台引风机改造更新,生产厂家为陕鼓通风设备有限公司生产制造,型号为AI3370-1.0765,为轴向进气的单悬臂式结构,锅炉烟气温度115~135℃。自2018年2月23日以来,3台引风机相继多次发生运行振动大问题,振动烈度最高达32mm/s。机动设备部组织分析诊断振动原因为叶轮存在不平衡量所致,及时组织安排对引风机进行检修,并进行在线动平衡实验处理,引风机正常运行一段时间后,振动出现波动增大,影响风机的安全平稳运行,对锅炉的运行造成影响。

2 检修过程

2018年2月23日2:00,检修发现1#引风机轴承箱振动大(径向振动烈度32mm/s,轴向2.3mm/s),停机停炉检修:风机解体更换22338轴承两盘,地脚螺栓检查加垫板6块,对中检查正常,风机安装试运行,振动值无明显变化;3月2日,风机检修叶轮做在线动平衡校正;3月5日,安装试运行,运行正常(振动烈度轴向2.2mm/s,径向1.8mm/s)。

2018年3月6日,2#引风机轴承箱振动较大(径向振动烈度11.3mm/s,轴向1.9mm/s),风机检查检测,现场诊断振动原因为叶轮存在不平衡量所致,进行现场动平衡实验校正,增加配重150g,试运行正常(轴向振动烈度2.0mm/s,径向2.4mm/s),备用。

4月27日23:30,检查发现引风机径向振动增大至10.6mm/s。4月30日停机检修:叶轮清理,对中找正检查,现场动平衡检查校正,试运行正常,振动烈度为径向2.3mm/s,轴向2.7mm/s。

4月27日11:00,为防止烟气倒串对风机及除尘器造成腐蚀损坏,启3#引风机,启动后风机振动明显,轴向振动烈度7.6mm/s,径向29.6mm/s,运行异常。停机检修:叶轮清理除锈,轴承检查,轴承箱清洗检查,对中找正检查,轴安装水平度检查,现场动平衡检查校正,4月29日,试运行振动烈度降低至轴向2.4~2.6mm/s,径向5.1~6.3mm/s。5月19日21:00,启3#引风机,检测振动烈度为径向2.3mm/s,轴向5.2~6.2mm/s,风机监护运行。5月21日,风机振动烈度值降低,径向1.7mm/s,轴向2.8~3.2mm/s,密切监护运行。

10月10日,3#引风机轴承箱振动大(径向振动烈度6mm/s,轴向8.9mm/s),停机检修:风机解体更换22338轴承两盘,对中检查正常,做在线动平衡校正;运行正常(振动烈度轴向3.5mm/s,径向2.4mm/s)。

3 原因分析及处理

我车间用HY-101测振仪对主要风机泵的振动进行定期测量,并记录数据,测得数据显示:引风机发生振动均是径向振动值较大,而轴向较小。结合生产实际中出现的故障现象对风机的振动原因作出了如下总结,并提出了相应的检修处理措施。

3台引风机发生的振动中,大多数是由于转子系统质量不平衡引起的。而造成转子质量不平衡的原因主要有叶轮出现不均匀的磨损或腐蚀;叶轮表面存在不均匀的积灰或附着物;叶轮补焊后未做动平衡;叶轮上零件松动或连接件不紧固等。

检修过程中发现3#引风机叶轮结盐、积灰、腐蚀严重(图1),1#、2#引风机叶轮无明显结盐、积灰情况,表面有轻微的锈蚀。3#引风机在叶轮清理结盐积灰后试运行,振动值未有明显降低,也未增加,并且叶轮表面的积盐、积灰情况呈均布状态,主要分布在叶轮进气端的轴毂部位,所产生的不平衡量对整个转子系统的平衡量影响不大。分析认为,叶轮积盐、积灰不是发生振动的主要原因。

3#引风机在叶轮清理锈渣后试运行,振动值有所降低;并且叶轮表面的锈渣主要均布在整个叶轮背侧平面上(图2),分析认为,在锈渣到达一定的厚度后,在风机运行的振动以及烟气的冲刷下会出现局部脱落,产生新的不平衡量,风机运行振动增大,对风机安全运行造成影响。

图1 3#引风机叶轮进气侧结盐积灰

图2 叶轮背侧锈蚀锈渣

该引风机叶轮焊接工作量大(直径为2.67m,重量2012kg),在投入运行前并未进行有效的热处理来消除应力,叶轮内或存在有残余的热应力未完全释放。在运行过程中(或某个时间点),残余应力释放造成叶轮局部变形,引起叶轮动不平衡,导致风机运行振动。咨询厂家技术人员及查阅文献了解到,此情况在该型式风机上也有发生,但是多数风机出现振动是在投入运行后三个月内,进行平衡处理后运行正常。我车间引风机在运行1年多时间后相继发生振动,进行叶轮在线平衡试验处理后(图3),三台引风机运行振动值均降低到正常运行值范围内。

图3

经咨询了解及查阅文献了解到,叶轮刚性不足导致叶轮变形,引起叶轮产生不平衡量,也是导致风机运行振动的一个原因。我车间三台引风机在冷态试运与带负荷运行工况下的振动有所不同,1#引风机运行工况较试运工况的振动偏大,3#引风机运行工况较试运工况的振动偏小。故分析认为,叶轮刚性不足,导致叶轮变形产生新的不平衡量对风机运行振动有一定的影响。

引风机改造更新后,风量、风压增加,烟道设计尺寸为2m×1.5m,而风机出口挡板门设计利旧,挡板门尺寸1m×0.9m,设计不合理,风机运行过程中可能存在憋压、喘振情况,引起风机运行振动。

根据对风机振动原因的分析,诊断我厂三台引风机振动的主要原因为:叶轮内存在有残余的热应力未完全释放,导致叶轮变形生产不平衡量;叶轮腐蚀产生的锈渣掉落,生产不平衡量;叶轮存在强度不足引起变形,产生不平衡量。

4 处理措施

加强对引风机运行状态的监护,定期对风机运行振动、温度进行测量,并记录数据,与之前的运行数据进行对比。

采购东昊测试一台DH5919Ex振动信号分析仪,并派专人进行了培训学习,针对风机运行中产生的振动进行分析,并进行在线动平衡试验,保证引风机及时检修维护,确保风机正常运行。

对叶轮进行防腐耐磨处理;对叶轮进行加强处理,防止变形。

5 结语

文章阐述了风机因不平衡量产生的振动故障原因分析,并提出了一些科学有效的处理方法,对企业有针对性地指导和安排维修给出了很大的帮助。在日常的实际工作中,我们应通过科学严谨的工作态度,认真总结经验,实时积累数据,掌握设备劣化的规律,有效地采取对应的措施解决问题,为企业顺利生产排忧解难,保驾护航。

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