无中梁罐车牵枕装配专用吊具的设计
2019-05-24张彤阳
王 宇 张 雷 张彤阳
(中车西安车辆有限公司产品制造部 陕西 西安 710086)
铁路罐车从结构上可以分为有中梁罐车和无中梁罐车[1],无中梁罐车的走行部分与罐体部分的连接采用了牵枕装配的结构,由于牵枕装配外形及其结构的限制,长期以来只能采用钢丝绳吊运。采用这种吊运方式,一方面钢丝绳与牵枕装配之间存在磨损现象,需要经常更换钢丝绳,提高了吊运成本,存在安全隐患;另一方面摘、挂钢丝绳的过程繁琐,容易出现偏挂现象,降低了吊运效率和安全性。基于上述原因,根据牵枕装配的结构设计制造了无中梁罐车牵枕装配专用吊具(以下简称吊具)。
1 吊具设计
1.1 吊具结构
无中梁罐车牵枕装配专用吊具示意图如图1所示。该吊具主要由吊钩、D形卸扣、夹板、支撑杆和筋板组成。吊钩中间部分夹于两块夹板之间,尾部装有D形卸扣,两处连接均通过螺栓螺母实现,并配有开口销防松;两夹板一端与吊钩连接,另一端开有通孔,支撑杆由通孔穿过,支撑杆与夹板之间焊有筋板,用于增大强度。
图1 吊具结构示意图
1.2 工作原理
图2为吊运示意图,该吊具使用时先将支撑杆插入后从板座后部缺口,然后将吊具按照图2所示向右移动,使吊钩挂入后从板座前部缺口,此时拽动D形卸扣便可将牵枕装配安全吊起。
图2 吊运示意图
2 主要零件选型及强度计算
工况介绍:最大负载N=11.35 kN(牵枕装配与吊具总重),吊运过程平稳,安全系数ns取2.0。
校核时所有受力情况均以最大负载计算,零件材料机械性能参数查取于《机械设计手册》[2]。
2.1 夹板设计与校核
夹板材料选用低合金结构钢(GB/T 1591—1994),牌号Q345,质量等级B级,薄弱截面积尺寸A=18 mm×19 mm,该材料屈服极限σs=325 MPa。
许用应力计算:
薄弱截面应力计算:
可见夹板强度满足使用要求。
2.2 卸扣选型
卸扣型号T-DX3/4,主要参数为:额定起吊质量为7 t,满足吊运要求;强度级别为T(8)级;卸扣型式为D形;销轴型式为六角头螺栓、六角头螺母和开口销,便于拆装。
2.3 吊钩设计与校核
吊钩材料选用锻件用碳素结构钢(GB/T 17107—1997),牌号45,薄弱截面积尺寸A=18 mm×30 mm,受力方向为切向受力,该尺寸下材料切向受力时的屈服极限σs=275 MPa。
许用应力计算:
薄弱截面应力计算:
可见吊钩强度满足使用要求。
2.4 支撑杆设计与校核
支撑杆材料选用低合金结构钢(GB/T 1591—1994),牌号Q345,质量等级B级,直径d=40 mm,长度l=310 mm,该尺寸下材料屈服极限σs=325 MPa。吊运时,后从座板搭在支撑杆两端,受力情况可简化为支撑杆的纯弯曲。
许用应力计算:
最大弯曲应力计算:
最大弯矩计算:
可见支撑杆强度满足使用要求。
3 吊具运用过程情况
3.1 效率提升
采用专用吊具后,简化了摘钩、挂钩过程,缩短了吊运时间。
3.2 效果改善
支撑杆尺寸根据后从板座进行设计,结构紧凑,确保了支撑杆插入后,整个吊具的中心面和牵枕装配的中心面不会有太大偏移,同时支撑杆和吊钩都吊卡于牵枕装配的受力部件上,不用试吊寻找重心,杜绝了偏挂现象,确保吊运过程中牵枕装配两端基本保持水平。
3.3 安全性提高
吊运时,支撑杆插入后从板座后部缺口,吊钩卡住后从板座前部,吊具前后都被卡住无法自行移动,避免了出现起吊脱钩的情况。
3.4 损耗减少
钢丝绳不与牵枕装配接触,避免了彼此之间的磨损,降低了钢丝绳的更换频率,节约了成本。
4 试验及实际使用情况
吊具制造完成后,进行了磁粉探伤,确保焊接质量。探伤后按照1.2倍载荷进行起吊加载试验,保持10 min,卸载后对吊具进行检查,焊缝位置无裂纹,各零部件无永久变形。通过上述试验,证明了采用该吊具达到了预期效果。后期经专业吊具厂家进行生产制造,该吊具制成后至今已完成了多次吊运任务,未出现技术问题。
5 结论
无中梁罐车牵枕装配专用吊具的设计,通过试验和实际使用,证明了该吊具能够满足预期的吊运要求。与原有吊运方式相比,具有吊运效率高、安全性好、成本低等优点。