链板输送机链板动态张紧装置改造
2019-05-16刘靖
刘 靖
(黄金叶生产制造中心,河南郑州 450000)
0 引言
烟草物流中心通过箱式货车物流系统将成品卷烟发往全国各地,箱式货车大小不同,货箱深度(5~20)m,为了提高出库效率,降低工人劳动强度,一般在出库口设置有伸缩链板机,上游为成品卷烟分拣系统,将按牌号分拣出来的烟箱通过链板输送机输送到货车车厢,运行时货车首先与出库口对接,再将伸缩链板机的链板输送带伸出至车厢最佳人工搬烟处,由人工将烟箱在车厢内码放整齐。链板伸出长度最大为18 m,伸缩链板输送机的链板输送带随着码放烟箱的增多可以逐步回缩,直至装满货箱。
1 技术背景
成品烟箱出库装车时,使用可伸缩的链板式输送机将烟箱送入集装箱式货车的货箱内,再由人工装车,回旋式传动的链板展开后总长度达50 m,材料采用硬质塑料,长时间运行后,链板会拉伸,或者受气温发生热胀冷缩,使总长度增加引起链板打滑或过于拉紧对链板造成损坏(图1)。因此在链板输送机的端部下方设置了张紧机构,由调节辊轮固定架和张紧螺杆等组成,当链板拉伸至即将打滑或过紧时,可以通过调节张紧螺杆调节链板传动辊轮,即可带动链板进行张紧,但是张紧架在运行时通过螺栓固定,不能进行动态链板调节(图2)。
图1 损坏的链板
图2 改造前链板张紧装置
2 存在问题
(1)当调紧张紧螺杆时,辊轮受链板拉力影响有时不会同时向外拉伸,左右不平衡,容易造成链板跑偏,甚至与链板机支架摩擦造成链板损坏;而且在链板临近打滑时,不好判断调整时机,经常出现打滑了却没有得到及时调整,或者还在正常状态就开始调节张紧,造成链板拉伸加剧,影响使用寿命。
(2)链板不能动态张紧,当人工进行烟箱装卸、或传动链条卡碰时,会对链板进行刚性冲击,这时由于链板不能动态张紧调节,刚性冲击会对链板产生隐形损坏,长时间使用,就会加速链板损坏程度,造成链板使用寿命大为缩短,增加维修费用和人力物力的浪费。
3 解决措施
针对这种现象,经过研究,定下了采取进行链板动态张紧装置改造措施:
(1)针对链板机的运行特点和实际运行中受力不稳的工况,重新设计一套链板机动态张紧装置,在原来安装工位的基础上,首先改造链板机驱动轮的固定底座,把原有的不可调节的螺丝孔通过铣床铣成长孔,保证安装和运行时具备可调节功能,如图3所示。
(2)固定架改造完成后,对紧固螺栓进行改造,设计加工同数量的不锈钢材料的滑动销轴,使销轴在不仅能起到紧固功能,同时销轴肩部同固定架长孔有滑动间隙,便于固定架动态调整,如图4所示。
图3 改造后驱动辊固定架
(3)同经过购买不同规格的压力弹簧进行组合安装,进行自适应使用检测,先后通过使用长度160 mm,120 mm和80 mm的弹簧进行测试,最终发现长度120 mm的弹簧使用效果较好,能较好地满足生产运行过程中链板动态伸缩调节的最佳效果。组装后效果如图5所示。
图4 改造的螺栓
(4)实际生产中,链板的拉力同弹簧的弹力平衡一致,在链板伸缩机运行时,如果链板受力不均匀,链板会把冲击力传动到驱动轴上,驱动轴的固定支架会带动弹簧,通过压缩和伸长弹簧压力进行自适应的动态调节。并且丝杠的前后螺母均可以自行调整,根据现场的实际情况,可针对弹簧的压缩情况进行局部调整,以取得更大的张紧调节范围。现场安装使用效果如图6所示。
图5 动态张紧装置
图6 改造后的弹簧张紧装置
4 改造效果
(1)该改造基本使用原有配件,不改变原有架构,改造费用少,链板价格昂贵(1万元人民币/m),使用较少的资金改造,大大能降低生产成本,经济价值可观。
(2)链板动态张紧装置改造后,当链板受到冲击时,可以动态调整链板的张紧力,缓解链板受到的刚性冲击,有效延长了链板的使用寿命,明显减少维修费用;同时也减少了调整链板的张紧次数,节省链板维保时间;动态调整张力的张紧轮能更好地与驱动的链板进行运行配合,进而解决链板的跑偏和跳齿问题现象发生,减少链板损坏概率。