相国寺储气库压缩机组安全运行探讨
2019-05-16李强
李 强
(中国石油西南油气田分公司储气库管理处 重庆 401121)
0 引 言
压缩机组是储气库地面注气设施的核心设备,做好压缩机组技术管理,有效控制故障率,是储气库安全平稳注气的重要保障[1-3]。相国寺储气库从2013年投入运行以来,先后出现气阀损坏、气缸磨损、软启动装置故障停机、压缩机活塞杆断裂等故障,不同程度影响储气库注气运行。分析出现故障的原因,总结管理弊端,并有针对性提出控制措施,必要时进行适应性改造,提高经济运行优化的同时,为后续压缩机组的安全运行提供技术指导[4-5]。
1 压缩机组概况
相国寺储气库共有8台DTY4000电驱活塞式天然气压缩机组,驱动电源引自站内110 kV 变电所。压缩机一级3只压缩缸,缸径为177.8 mm、额定排气压力为21.9 MPa,二级3只压缩缸,缸径为136.5 mm、额定排气压力为42 MPa,每台压缩机具有一、二级压缩串并联和单、双作用功能,可以根据注气流量和压力的变化,通过改变气缸的单、双作用和开启机组不同台数来调节。压缩机组进气压力设计为7.0~9.5 MPa,排气压力为30 MPa,设计处理量为166×104m3/d。
2 压缩机组故障情况
相国寺储气库压缩机组从2013年投用以来,先后出现过如下故障:1)压缩机气阀出现频繁损坏;2)压缩机气缸磨损超标;3)软启动装置故障停机;4)部分压缩机除油器振动大;5)压缩机活塞杆断裂;6)压缩缸与进气缓冲罐连接螺栓集中断裂等故障,严重影响压缩机的安全运行。
3 影响因素及控制措施
3.1 处理气气质
压缩机组运行时对处理气气质有很高要求,要求不含液体和杂质。液体进入压缩缸会造成“液击”,易导致活塞杆、气阀损坏。杂质进入压缩缸也会造成压缩缸、活塞环、气阀的损坏。
相国寺储气库压缩机组受处理气气质影响较大。投产初期,因气质中含有粉尘、焊渣等杂质造成气阀的损坏严重。粉尘进入气缸与润滑油形成研磨膏,使气缸产生磨损。同时,集输工艺存在注采同管输段,采气期存留在管段中的液体在注气初期会带入压缩缸,对压缩缸的润滑造成破坏,严重时造成“液击”现象,使活塞杆、气阀损坏,压缩缸磨损增加。
提高注气气质的预处理效果是有效的控制措施。注气系统的除尘器及气体分离器处理效果,将直接影响压缩机运行。分离器处理效果差、压差过大,不及时处理,将造成过滤器滤芯“直通”(图1),没有起到过滤作用,会使液体、粉尘、杂质进入压缩缸,造成气缸磨损、气阀的损坏。当滤芯压差超过70%时,应及时对分离器滤芯进行检查、清洗或更换。过滤器滤芯“直通”后,应对进机前管道进行清洗,并对进机前的金属滤网进行检查、清洗或更换(图2)。同时,注气前应进行管道的清管作业,减少游离状液体进入压缩机组。
图1 过滤分离器使用状况
图2 进机前滤网合用状况
3.2 压缩机组运行工况
压缩机组运行工况与设计存在偏差,是导致压缩机零部件使用寿命缩短或损坏的主要影响因素。
1)相国寺储气库压缩机组前3个注气期运行时,进气压力没有达到设计进气压力(7~9.5)MPa,最低进气压力只有4 MPa左右,气阀工作强度超出了设计工况,造成气阀频繁损坏(图3)。
图3 损坏的气阀
2)各注气期压缩机组排气压力均会从11 MPa逐渐增至26 MPa左右,随着压缩比不断增大,压缩机的负荷也不断增加,负荷不稳定,压缩机运行风险随之增大。其中3号、7号机组出现注气压力升至21 MPa左右时,气流脉动与除油器固有频率一致,产生共振,振动造成排气管线及缓冲罐固定螺栓断裂(图4)。
图4 排气管线固定螺栓断裂
控制措施为合理设置压缩机运行的控制参数。在各周期注气前,应根据实际工况进行计算,并按技术要求对超温、超压、超负荷、超振动、超液位等超限自动停机参数设置的正确性进行核实,不得随意更改自动停机参数,以保证各种停机方式灵敏可靠。同时,根据运行工况可重新设计新的气阀,并加强设备巡检,定期进行振动检测,确保压缩机安全运行。
3.3 供配电设施稳定性
相国寺储气库压缩机组驱动方式为电驱,如果供配电设备设施运行不稳定,会严重影响机组的正常运行。相国寺储气库集注站海拔900 m左右,地处雷区,冬季气候潮湿。2016年,因采气期压缩机组停用,软启动器长期停用受潮,注气前软启器出现故障,电机无法启动,更换软启动器后,电机才恢复正常启动。因此,需要定期对供配电设备、仪器、仪表进行除湿、干燥处理。同时应加强电力设备设施每年防雷检测,提高预防措施,以确保电力设备设施不遭雷击,保障压缩机安全运行。
3.4 维护保养质量
严格按照压缩机组相关标准、规范、管理办法及机组使用说明文件开展维护保养工作,提高维护保养质量是影响压缩机的安全运行的直接因素。有效控制压缩机组维护保养质量措施主要有:
1)压缩机组月保养、年保养应严格按时进行,保养质量高、内容全面。
2)各周期开始注气前,应对压缩机的仪表控制系统进行自动停机、紧急停机的灵敏可靠度测试,以保证压缩机超限时能自动停机。当站场、压缩机遇到异常情况时,能实现实时、远程人工紧急停机。
3)根据压缩机的运行情况,应有针对性增加维护保养内容。当出现辅助电机联轴器损坏,压缩缸连接螺栓断裂故障时,在保养中应列入重点维护保养内容,避免运行中出现同类故障。
4)加强停运期间机组的维护管理,定期进行润滑、盘车,对电器设备、仪器、仪表、电机等设备进行通风、干燥处置,避免启用时,因潮湿发生电器元件故障,影响压缩机启机运行。
5)加强振动检测。定期对压缩机关键部位、管道进行振动检测,通过数据分析,对振动增加或出现异常振动,及时分析、查找原因,进行消除处理,避免因振动造成零件损坏、管线裂纹。
6)加强无损检测。可以利用停运年保时,对管线、压缩机关键零部件进行无损检测,使隐藏的设备故障,及时得到解决,确保压缩机本质安全。
3.5 操作程序
稳定及完善的操作程序是确保压缩机组平稳运行的重要因素。相国寺储气库机组运行期间,出现过一台机组停机,导致其他机组同时出现联锁停机的现象。
操作程序在编程时,应根据现场的实际情况进行完善修正。在操作程序上,应考虑冷机启动后的预热时间足够才能加载运行,减少对零件的寿命影响。程序中压缩机启机允许最高压力为5 MPa,压缩机启机后预热200 s后进入允许加载程序。在气温低的情况下,冷机启动预热时间短,压缩机各运动副的润滑油膜还未完全形成,运动副之间传热不充分,如果加载过快对压缩机的零件寿命都会有影响。在现场实施在程序允许加载后,要求操作人员待压缩机再运行10 min左右才加载运行,消除加载过快影响压缩机零部件的使用寿命。
4 结束语
1)压缩机组首次投运前,应对注气配套工艺系统进行彻底的吹扫,避免工艺管道内的杂质进入压缩缸。
2) 定期进行注气配套工艺系统适应性分析,确保压缩机组工况处于最优状态。
3) 加强压缩机组运行适应性分析,适时对操作程序进行优化,保障机组平稳运行。
4) 加强压缩机组的技术管理,制订完善的管理制度,并严格按照制度执行。
5)加强对机组运行的实时监控,对运行数据进行准确分析,提高故障的预判能力,保障机组安全运行。