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电子废料火法冶炼除尘系统优化

2019-05-15艾中华

设备管理与维修 2019年3期
关键词:灰斗星型布袋

艾中华

(江西瑞林稀贵金属科技有限公司,江西丰城 331100)

0 引言

由中国瑞林自主研发的NRTS(Nerin Recycling Technology System,中国瑞林再循环利用技术系统)炉主要以电子废物、低品位杂铜、工业废渣、电镀污泥等“城市矿产”为原料实现金属与冶炼废渣的分离。NRTS炉产出的含尘高温烟气,经余热锅炉回收余热生产蒸汽,使烟气降温至600℃左右,再进入急冷塔,使烟气骤冷至<200℃,然后烟气进入布袋收尘器(图1),经布袋除尘器收尘后的烟气送脱硫系统进行脱硫后达标排放。

布袋除尘入口烟气量(20 000~27 000)m3/h(200 ℃时);入口温度(150~250)℃(瞬间);入口压力 1000 Pa(表压);壳体漏风率<3%。

1 现状

由于NRTS炉电子废料火法冶炼属于国内首创,特别是电子废料成分复杂,烟气成分与常规原料冶炼烟气成分不一样,烟尘具有粒度细、水分高、黏性大、比重小、腐蚀性强等特性,烟尘的这些特性使得烟尘处理和回收更加困难。

NRTS炉自投产以来,烟气系统布袋除尘卸灰装置出现排灰口严重堵塞、星型阀叶轮卡顿变形、轴弯曲变形等问题(图2)。除尘器的排灰装置是除尘设备的一个重要配件,它的工作状况直接影响除尘器的运行和除尘效率。排灰方式不当,会使空气经排灰口吸入,破坏除尘器内的气流运动,恶化操作,还会使回收的烟尘再次飞扬,降低收尘效率,污染环境;或者造成排灰口堵塞,使得除尘系统无法正常运行。

图1 布袋除尘系统流程

2 原因分析及优化

根据NRTS炉烟气物理性质和化学性质的特殊性,采取以下优化方案。

图2 卸灰系统故障

(1)由于烟灰具有较大腐蚀性,与星型阀接触时,叶轮与阀体会受到不同程度的腐蚀,导致星型阀阀体和叶轮容易生绣,运行时阀体与叶轮容易卡顿,并导致叶轮变形。而星型阀运行时卡顿,势必会增大转子轴的扭矩,从而导致轴弯曲变形。对于这些情况,主要从星型阀结构和材料上进行优化。①星型阀入口大小由原来300 mm×300 mm增大为400 mm×400 mm,卸料量由16 L/r提高到26 L/r,电机功率由1.1 kW改为2.2 kW。通过改造提高了星型阀的卸灰量和卸灰速度。②改进星型阀壳体进料口结构。星型阀壳体进料口每边收小10 mm,且制造成45°斜边,防止料仓卸料时,落料进入转子与壳体的动静间隙中,避免转子与壳体卡顿。③改进星型阀的材料(表1)和优化轴的结构,在保证符合生产要求的同时,实现高性价比。

表1 星型阀改造前后对照

壳体材料由灰口铸铁改为球墨铸铁可以提高壳体使用温度和强度,有效防止壳体运体时变形和磨损。壳体端板材料由Q235改为16Mn,可提高端板耐磨性。转子端板和叶片由2Cr13改为0Cr18Ni9,可以解决烟灰给转子端板和叶片造成腐蚀的问题。转子轴材料由45#改为40Cr,提高轴的强度,防止轴弯曲变形。

轴的结构设计及计算:已知电机功率2.2 kW,链传动效率η=0.9,轴转速43 r/min。选取轴的材料40Cr、调质处理,由《机械设计》教材表15-3,取A0=97,可得轴的直径。

考虑轴上开有一个键槽对轴强度的削弱,轴径增大5%~7%,并圆整后取d=35 mm,轴承选用深沟球轴承6209-2RS,B=19 mm,综合其他零件的布置和星型阀壳体的轮廓。

校核轴的强度 τmax=T/Wt=16T/πd3=52.26 MPa<[τT],校核轴的刚度 φ=5.73×104T/GIp=0.02°/m<[φ],其中,τmax是最大扭转切应力,MPa;T是轴所受的扭矩,N·mm;Wt是轴的抗扭截面系数,mm3;n 是轴的转速,r/min;P 是轴传递的功率,kW;η 是传动效率,链传动取0.9;d是计算截面处轴的直径,mm;[τT]是许用扭转切应力,MPa,40Cr取55 MPa;G是轴的材料的剪切弹性模量,MPa,对于钢材,G=8.1×104MPa;Ip是轴截面的极性矩,mm4,对于圆轴,Ip=πd4/32;[φ]是轴每米长的允许扭转角,对于一般传动轴,可取0.5~1°/m。该轴满足强度和刚度条件。

(2)对布袋除尘卸灰仓进行改造,原灰斗坡度过小,内壁不够光滑,影响了粉尘的流动性,导致布袋除尘器灰斗内有残留灰尘无法下滑。①增大卸灰斗的倾斜角度,使灰斗倾角≥55°~60°,且内壁打磨光滑;②卸料仓4个转角处焊接R=200的圆弧形钢板,使的卸灰仓内部横截面由原来的方型变为圆形(图3),消灭“死角”;③减小卸灰仓的竖直高度,缩短烟尘下落时间和减小烟尘温降,可以避免烟尘因比重小在下落过程中粘结在仓壁。

图3 卸料仓改造前后形状

(3)布袋除尘器灰斗出现篷灰现象,又称起拱和搭桥。灰斗加热装置温度较低,灰尘含水量过高,灰尘含有一定水量时产生粘结,不易脱落造成灰斗内搭桥。灰斗仓壁振打器安装位置不正确,功率选型不合适,导致振动失效。排除方法:除尘卸料仓增强加热和保温,卸灰仓增设仓壁振打器。增强星型卸料阀的密封性(布袋除尘器灰斗上部为负压,下部为大气压)。

优化方案:①灰斗加热采用蒸汽伴管加热,蒸汽由余热锅炉提供。由于较远距离输送,饱和蒸汽品质下降,影响灰斗蒸汽伴管加热效果。在伴热管最前端和每个伴热管的下端加装疏水阀,把凝结水排除,保证伴热管与灰斗之间高效的热换,使灰斗外壳温度不低于100℃。把卸灰仓蒸汽加热管下移到星型阀入口法兰处,保证烟灰下落过程全程加热。②由于原来振动电机安装位置不正确,影响料仓壁振动效果,通过计算调整振动电机安装位置(图4)。根据公式 H1=1~1.5D,H2=H1+50~100,单位 mm,已知D=400,得 H1=400~600,取 450,H2=550~600,取 600。③对照料仓的钢板厚度对卸料仓的振动装置重新选型,并增加振动装置数量。根据料仓壁厚通过计算重新选取振动装置型号,振动装置激振力由原0.7 kN增大到2.5 kN,并在原有振动装置反面新增一台振动装置。④根据F浮力=PS,只有烟灰在F浮力<G重力时,烟灰才会顺畅落下;当星型阀漏风较大时,P增大,当F浮力>G重力时,布袋除尘器灰斗会出现篷灰现象。通过加强星型阀下面的刮板机观察孔密封,刮板机卸料口与烟灰袋连接处制作专用密封卡紧装置,防止卸料系统漏风。

图4 卸料仓振动装置安装位置

3 结论

由于NRTS炉电子废料冶炼平台属中国瑞林首创,研发阶段会遇到很多问题。特别现在环保高要求的前提下,烟气系统正常运行显得尤为重要。通过对布袋除尘卸灰系运行时暴露的问题,经过以上的改造和优化,使布袋除尘卸灰系统满足了NRTS炉的烟气处理要求。

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