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中小断面岩巷爆破工艺优化及掘进实践

2019-04-26朱海军

山西冶金 2019年1期
关键词:放炮炮眼雷管

张 浩, 朱海军

(阳泉煤业(集团)有限责任公司一矿, 山西 阳泉 045008)

阳泉煤业(集团)有限责任公司(全文简称阳煤)一矿位于山西省阳泉市西北部,矿井核定生产能力750万t/a,井田范围由36组拐点坐标圈定,井田平面呈一不规则的多边形,井田东西走向长约14.5 km,南北宽约9.8 km,面积为83.6 126 km2。井田工业广场有专线铁路在阳泉车站与石太线接轨,运距10km;工业广场北侧紧邻307国道线复线并与太旧高速公路相连。阳煤一矿近年来掘进进尺超过32 000 m,其中一半为岩巷,主要为工作面布置的高抽巷和低抽巷。岩巷的增多为矿井的高效掘进造成很多障碍,在爆破循环进度和爆破效果上也存在很多问题。为解决上述问题,积极进行了爆破参数的调整和优化,取得了初步的效果。

1 巷道基本情况

1.1 基本概况

S8208工作面低抽巷地面位于老虎圪梁以南,大西沟以东,北山梁以西,风岩梁以北的山梁沟谷地带,在雨季补给水量充沛。地表无建筑物,有部分农田及山林。井下位于三采区辅助轨道巷以东,S8207工作面(已采)以西,81106工作面(正在掘进)以南,三采区辅助轨道巷以北。作为S8208工作面回采时的瓦斯抽放专用巷道。低抽巷是以K2石灰岩中部砂页岩掘进的全岩巷道,总设计长度为780 m,巷道服务年限为3 a。该区域总体为向斜构造,局部地段发育成为次一级的向、背斜构造。煤层倾角在1°~14°之间。巷道毛宽4.2 m,毛高2.6 m,毛断面10.92 m2。巷道正前主要岩性为上部60%砂岩和下部40%页岩。

1.2 巷道支护

顶板采用锚杆+锚索+W钢带+经纬金属网联合支护,两帮采用锚杆+经纬金属网联合支护,顶、帮锚杆均使用Φ20 mm×2 000 mm的螺纹钢锚杆,锚索使用Ф17.8 mm×5 200 mm的钢绞线。

1)顶锚杆布置。顶锚杆使用Φ20 mm×2 000 mm的螺纹钢锚杆,每排布置5根,间距为925 mm,排距为900 mm。

2)锚索布置。锚索使用Ф17.8 mm×5 200 mm的钢绞线,锚索布置在钢带和钢带中间,第一排正中间布置1根(距帮为2 100 mm),第二排布置2根(距帮为1 150 mm,间距为1 900 mm)。

3)帮锚杆布置。帮锚杆使用Φ20 mm×2 000 mm的螺纹钢锚杆,每帮每排布置2根,锚杆间距从顶板往下依次为400/1 000/1 100 mm,排距为900 mm。

2 施工工艺

2.1 钻眼方法及要求

1)钻眼机具。钻眼采用YT-29A型风钻湿式钻眼,钻杆为中空六棱钢钻杆,钻头为Φ43 mm柱齿型钻头。

2)钻眼方法。钻眼前,必须严格执行敲帮问顶,清除顶、帮活矸危岩,检查临时支护和永久支护安全有效,严禁空顶作业。严格按爆破图表进行钻眼,打眼工必须与领钎工协调,必须熟悉巷道规格。炮眼方向、角度、眼深按循环图表施工。钻眼必须是湿式打眼。为确保巷道成型,打眼实行“定人、定钻、定眼”岗位责任制。

2.2 爆破

1)装药要求。装药结构采用正向装药方式。装药前用吹眼器将眼内岩粉吹尽。装药量按爆破说明书规定,装药要在放炮员的指导下进行。各炮眼要用炮泥封孔,执行《煤矿安全规程》中的有关规定。

2)装药结构示意图(见图1)。

图1 装药结构示意图

3)爆破方式及要求。采用毫秒延期电雷管一次打眼、一次装药、一次起爆。爆破材料使用煤矿许用的乳化炸药、毫秒延期电雷管。雷管的脚线由放炮员或放炮员助手配合连接,除放炮员以外的工作人员全部撤出后,然后放炮员亲自连接母线。爆破前,必须将工具和设备、管线撤到安全地点,可靠维护。放炮撤人距离,直巷不小于150 m并有可靠隐身物;弯巷拐弯后直线距离不小于10 m,且总距离不小于75 m,通往炮区的各通道口搁可靠专人警戒。必须严格执行“三专两闭锁”和“双风机双电源”,风机必须能自动切换,并使用变频开关。严格落实“一炮三检”、“三人联锁”、“放炮停送电”制度,机电人员经常检查机电设备,杜绝“失爆”,实现“三无”。

3 原爆破方案

3.1 爆破计算

巷道毛宽4.2 m,毛高2.6 m,断面10.92 m2,循环进尺1.8 m,炮眼利用率0.85。

3.1.1 循环炸药消耗量。

3.1.2 炮眼数目

式中:g为单位体积炸药消耗量,1.6 kg/m2;K为换算系数,采用乳化炸药,全岩为1.33;S为巷道掘进断面,10.92 m2;L为循环进尺,1.8m;n为炮眼利用率,取0.85;m为药卷长度,取0.2 m;a为炮眼装药系数,取0.4;P为每个药卷质量,0.2 kg;K0为据实际情况炮眼增减数。

根据实际情况,K0取1,炮眼数目为48个,雷管消耗为48个,实际炸药消耗量为30 kg。

图2 原方案炮眼布置图(mm)

3.2 原方案炮眼布置(见表1)

表1 爆破表

4 优化方案

优化后炮眼布置(见图3)。

图3 优化后爆破布置图(mm)

5 爆破优化效果分析

5.1 爆破效果对比

原爆破方案采用1.8 m,爆破进尺为1.3~1.4 m,炮眼利用率73%左右,实际钻眼个数为40个左右,装药量为24 kg。经优化调整后爆破雷管调整为4段雷管,炮孔深度增加到2 m。爆破后进尺1.7~1.8 m,巷道爆后成型较好,顶板露出完整灰岩,矸石几乎没大块。两种爆破方案效果对比表见下页表2。

1)循环进度增加。增加炮眼深度后,爆破循环进度增加到1.6~1.7 m,较原来增加0.3 m。每日增加进尺0.5 m,平均每月增加进尺15 m,减少了循环次数,增加了有效的工作时间,工效也得到提高,掘进效率较原来提高15%以上。

2)巷道成型良好。由于增加了一段雷管,及优化炮眼布置,爆破能量有利于巷道减少破坏,是巷道周围光爆效果提高,巷道超挖量控制在100 mm以内。巷道的观感较原来有明显提升,顶板平整,两帮齐直,有力的提高了安全标准化水平。

3)安全环境得到改善。由于优化调整后,循环次数减少,较少了工人做药、装药和爆破的环节,提高了现场的安全性。也减少了炮烟的污染,降低了有害气体对工人的伤害。现场无大矸,工作面矸石可一次性出净,现场环境得到改善。

表2 两种爆破方案效果对比表

5.2 目前存在的问题

经过前期的摸索推广,低抽岩巷的爆破效果取得了一定的成果,但也存在部分问题。主要为工人操作不熟练,定眼、打眼时间长。掏槽眼位置不标准,槽眼距离、槽眼角度控制不好。挖掘式装载机距离工作面较近,对炮眼装药量有一定的限制。

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