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2-乙基蒽醌生产过程中碱洗工艺的优化

2019-04-16董世裕

山西化工 2019年6期
关键词:粗品磺酸蒽醌

杨 华, 董世裕

(广西田东达盛化工科技有限公司,广西 百色 533000 )

引 言

2-乙基蒽醌是一种十分重要的精细化工产品,用于过氧化氢生产过程中的工作液载体,也用作于染料中间体,感光树脂的感光剂,光敏聚合引发剂等领域[1]。

由苯酐、乙苯和三氯化铝为起始原料制备2-乙基蒽醌是国内外常用的生产工艺[2-3]。首先由苯酐、乙苯在三氯化铝作用下进行傅克酰基化反应,生成2-乙基苯甲酰基苯甲酸铝复盐;然后由酸性水溶液水解,得到2-(4′-乙基苯甲酰基)苯甲酸(简称“BE酸”)。BE酸在20%发烟硫酸作用下,通过闭环反应方式生成2-乙基蒽醌。利用2-乙基蒽醌溶于浓硫酸,而不溶于稀硫酸特性,以大量工艺水将前述闭环液进行稀释,使得2-乙基蒽醌从稀硫酸中析出(酸析过程)。再以甲苯溶解酸析液中的蒽醌,分出的甲苯层经过碱洗,除去未反应的BE酸和有机磺酸等杂质后,经甲苯蒸馏回收和粗品精制,得到成品2-乙基蒽醌。

在上述工艺步骤中,粗蒽醌甲苯溶液的碱洗单元,担负了把闭环反应中未参与反应的BE酸、闭环反应中生成的有机磺酸中和为水溶性的有机磺酸钠盐,使其溶解于碱水层得以从甲苯层中分离除去。其反应式为式(1)、式(2)。

由于粗蒽醌甲苯溶液的碱洗过程相对比较容易进行,在实际生产中通常未能得到足够重视,易于产生下述工艺问题:

1) 碱洗过程不完全,微量硫酸带入到后续的甲苯脱除岗位,引起系统管线、设备的酸性腐蚀。

2) 碱液中和效率不高,粗品蒽醌的硫含量较高,使得最终蒽醌产品硫含量超标,产品质量受到影响。

3) 碱洗效率不高,有机磺酸反应不完全,使得后续的蒽醌粗品精制收率下降。

4) 碱洗过程产生的碱洗废水含盐量和COD值高,难以进行良好的废水治理。

针对上述碱洗过程所遇到的问题,我们有针对性地开展了相关实验研究工作,在改善碱洗效率,降低蒽醌粗品中硫含量,提升蒽醌产品质量等方面有了明显改善。

1 试剂与仪器

氢氧化钠(分析纯,成都金山化学试剂有限公司),甲苯(分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司),BE酸闭环反应液(实验室自行制备);蒽醌含量测定:LC5090液相色谱仪(浙江福立分析仪器股份有限公司);硫含量测定:KY-200微库仑分析仪(江苏科苑电子仪器有限公司)。

2 实验步骤

按已确定的工艺条件,在实验室中制得BE酸的闭环反应液,以定量工艺水进行酸析后用甲苯溶解;再经分液漏斗静置分层,除去酸性废水,得到可供碱洗实验的蒽醌粗品甲苯混合溶液。

将蒽醌粗品甲苯混合溶液加入带有机械搅拌的三口烧瓶(座于恒温水浴),分别调整碱液加入量,碱洗温度,搅拌转速等参数,研究对于碱洗效果的影响。

3 结果与讨论

3.1 碱洗温度对于蒽醌粗品硫的质量分数的影响

尽管强碱对于BE酸和有机磺酸的中和反应属于快速反应,但由于物料特性(如粘度、分配系数等)对于温度敏感程度不同,影响到碱洗系统的传质、传热,进而对于蒽醌粗品中的残余硫质量分数有着明显区别,如图1所示。

图1 碱洗温度对于蒽醌粗品中硫质量分数影响

实验结果表明,碱洗温度过低(约50 ℃)时,物料黏度较大,传质效果不好,造成蒽醌粗品中硫的质量分数大于100×10-6,对于最终产品质量也有一定影响。当碱洗温度过高(大于90 ℃)时,则对于蒽醌粗品中硫的质量分数进一步降低已没有更大帮助,但过高的温度使得体系中甲苯出现汽化倾向,增加了碱洗操作难度,也不宜采用。最佳的碱洗温度在75 ℃~80 ℃之间为宜。

3.2 碱洗搅拌转速对于蒽醌粗品中硫含量的影响

蒽醌甲苯溶液的碱洗属于液-液油水两相传质过程,凡有利于改善两相间传质效率的因素,都使得碱洗效率得以提升。

我们在不同搅拌转速下测定了碱洗后蒽醌粗品中硫含量的变化关系,如图2所示。

图2 碱洗搅拌转速对于蒽醌粗品中硫的质量分数影响

从实验结果可以看出,当搅拌转速过低时,油水两相混合效果较差,使得蒽醌粗品中硫含量较高;而当搅拌转速维持在160 r/min~320 r/min时,可望得到较好的碱洗脱硫效果。

当碱洗搅拌转速超过400 r/min后,可以观察到碱洗体系发生轻微的乳化现象,不利于碱洗后的油水两相分层,也应予以避免。

3.3 碱液浓度对于碱洗效率的影响

由于强碱对于有机磺酸为快速反应,因此碱洗中氢氧化钠的用量略高于理论值即可。

综合考虑碱洗过程中有机磺酸的去除率,氢氧化钠利用率,碱洗过程中的碱性废水产生量,以及碱洗废水处理难易程度等因素,以碱洗效率予以表征,则碱洗过程碱浓度与碱洗效率之间的趋势如图3所示。

图3 碱液浓度与碱洗效率之间的趋势图

实验结果表明,碱洗中使用过高的氢氧化钠浓度(例如,氢氧化钠含量大于2%),虽然有利于有机磺酸的脱除,但碱洗过程产生的碱洗废水含盐量、含有机物浓度也相应增加,增加了碱性废水处理难度,使得碱洗综合效率降低,应予以避免。

采用0.5%~1.0%的碱液浓度,使得碱洗效率具有最高值,是碱洗工艺优选范围。

4 结论

良好的碱洗过程,是2-乙基蒽醌生产过程中重要的一环。根据我们的研究结果,优化了的碱洗工艺条件如下,碱洗温度:75 ℃~80 ℃,碱洗搅拌转速为150 r/min~300 r/min,碱洗过程氢氧化钠溶液浓度为0.5%~1.0%。

改进后的碱洗工艺提高了有机磺酸的去除率,在增加了碱洗效率同时,降低了碱性废水的处理难度;与原有碱洗工艺相比,具有明显优势。

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