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深层过滤在非达霉素粗品提炼工艺中的改进应用

2019-04-15马盛男周陈锋张军伟陈辅辰

山东化工 2019年6期
关键词:滤材粗品滤液

马盛男,周陈锋,*,张军伟,陈辅辰,谢 厅,鲁 宁

(1.杭州中美华东制药有限公司 702车间,浙江 杭州 310011;2.杭州泉鑫化工有限公司,浙江 杭州 310021)

非达霉素(Fidaxomicin)是一种十八元大环内酯类抗生素,由德干高原游动放线菌(Actinoplans deccanensis)或桔橙指孢囊菌(Dactylosporangium aurantiacum)发酵产生。由Optimer公司研发的非达霉素于2011年5月27日获FDA批准。其作用机理新颖,主要是通过抑制细菌的RNA聚合酶而产生迅速的抗难治梭状芽孢杆菌感染(CDI)作用。其治疗CDI优于现有药物[1-2]。分子量1058.04,分子式C52H74C12O18,在体内可生成仍具活性的代谢物OP-1118,结构式如下:

图1 非达霉素结构式Fig.1 Formula of Phydamycin

目前非达霉素主要由发酵法得到,经过固液分离后得到粗品,然后经过活性炭吸附、层析、结晶、制备、精制等手段得到最终产品[3]。提炼工段是该类产品的关键工艺,提炼除杂的效果直接决定结晶效果,当发酵液效价不高、杂菌较多或提炼不彻底时,产品中会有色素、大分子蛋白、菌渣等存在,会直接影响结晶效果,甚至无法结晶,或者结晶后无法过滤[4]。结晶是否顺利实现,直接决定制备分离效果,而制备工艺直接决定了成品的质量,因此,提炼工艺就成了限制该类产品开发的关键。

我司目前采用发酵法得到高效价的非达霉素产品,当发酵水平不稳定时,容易出现粗提效果不佳的情况,导致结晶困难,产品颜色偏深,晶型不好,过滤困难,因此,我们寻找新颖的提炼技术,希望能够快速、简捷地除去一些杂质,从而不影响结晶效果。

深层过滤技术在生物制药领域逐渐发展[5],3M公司使用一种新的活性炭吸附优化技术,采用Zeta Plus滤材,经过特殊工艺制成渐紧结构(Graded Density),使其滤材上层孔径相对疏松,下层孔径随着纵向深度扩展而愈渐紧密,由此大的杂质颗粒可被阻挡在表面,而小的颗粒杂质随其粒径大小不同,被拦截在滤材纵向不同梯度上,从而保证了稳定的流速和极大的容污能力。与传统过滤介质相比,具有过滤量大,吸附效果好的有点;与传统的活性炭吸附相比,避免了使操作者暴露于大量粉尘中的缺陷,同时,使得放大生产时,操作更加便利、吸附效果更加稳定、废渣处理更加简捷。

图2 深层过滤装置Fig.2 Deep filtration plan

非达霉素发酵液经过固液分离等粗提手段后,得到含有高效价的、纯度为50%左右的非达霉素乙酸乙酯溶液,以之为起始原料,选用适合抗生素的AC-R55SP型滤材和相应夹具(直径17mm),取1L原料(记为A)进行深层过滤,用蠕动泵调节过滤流速,每隔200mL接收滤液,共接收5瓶,按先后顺序分别编号为B~F分别进行检测,并进行结晶实验。实验结果如下。

表1 深层过滤结果对比Table 1 Comparison after deep filtration

从实验中可以看到,过滤前呈棕色浑浊的样品,经过过滤后,溶液颜色明显变澄清,尤其是过滤后前400 mL样品(编号B和C),颜色改观显著。同时,B和C往下做结晶时,粗品的纯度更高,达到76.8%,而不通过过滤的原料的结晶后纯度只有65.4%。B的结晶粗品的检测图谱如图3所示。

图3 过滤液B的结晶粗品HPLC图

Fig.3 HPLC of filtrate B

从HPLC检测中可发现,B~F虽然颜色较原料澄清很多,但是其滤液的纯度与原料相差无几,这是因为滤膜主要过滤掉的成分是粗提液中的色素和大分子蛋白,其减少无法在HPLC上体现出来。而经过过滤后的样品的结晶效果普遍优于原料,是因为原料中的色素和大分子蛋白会对结晶溶剂体系有较大影响。我们在操作中发现,越是靠前的过滤液,其析晶过程更加清晰,粗品的晶型和颜色也更好,过滤更快。

值得一提的是,由于吸附容量的缘故,该滤材只对少量原料有吸附效果,无法处理更多量。而我司非达霉素在生产过程中,往往需要处理上千吨级的原料,因此,深层过滤的应用和成本受到较大的限制。同时,吸附杂质类型和吸附损失也需要进一步的研究。我们期待着深层过滤技术的发展,开发出更大规格、成本更低的滤材,以适合非达霉素等发酵产品的提炼工艺。

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