影响气井压力恢复资料解释准确性原因与对策分析
2019-04-04史权吕成秀李保英
史权 吕成秀 李保英
摘要:通过对以往气井恢复压力相关资料的整理分析发现,井筒积液、井筒温差、压力性能等因素对其形态能够产生很大的影响。本文主要通过对气井压力恢复资料解释等相关影响因素进行深入分析后相应的解决措施,应对压力计的合理应用以及现场施工的相关问题提出了一些可行的建议。
关键词:气井;压力恢复曲线;影响因素;解决措施
在进行气井压力恢复资料的过程中经常会出现压力恢复曲线异常的情况,这样不仅影响了解释模型的选择,同时也会对气井的解释造成一定的影响。针对这种情况,对遗忘气井压力恢复曲线异常情况等相关影响因素进行了深入的分析,并结合实际的情况找到了有效的解决措施。
1.影响因素分析
1.1井筒积液的影响
通过对相关资料的查阅可以发现,井筒积液通常情况下具备暂时性的特征,也就是说只有在气井关井的初期阶段才会造成井筒积液,而当井筒中的积液液面上升到一定高度的时候就会突破地上的水所作用,从而重新回到地层中。但是这种暂时性的积液会造成压力曲线出现驼峰,从而对压力资料早期形成巨大的影响。由积液产生的机理可以知道,充分利用气井历史的流压测试资料以及最近在进行测试前的生产状况就可以将气井的流量、压力、温度等相关参数的临界值进行准确的计算,由此就可以深入的了解产生积液的原因。当井筒产生积液的时候,井下的压力导数为负数,早期的压力分布曲线就会出现偏离45°线的现象,从而对气井解释造成严重的影响[1]。
1.2井筒温度的影响
长期以来,在进行试井解释的时候很少对着温度进行考虑,但温度对气井恢复曲线产生的影响是不可以忽略的。井筒内的气体之所以出现温度的变化是因为热量传导到的地层中,从而使得在进行解释的时候加入温度的因素后,会出现双对数曲线倒数峰值出现被削平,曲线开口扩大的现象。这对气井压力恢复市井的解释会造成严重的影响。而当压力计没有位于气井中部的时候,温度对压力恢复曲线造成的影响更加巨大。
1.3压力计性能的影响
在针对气井进行压力恢复测试的过程中,如果整个测试过程完全符合标准施工要求而且气井本身也不存在一种情况,而实际测试的压力恢复曲线就存在异常的情况,那么就可以考虑压力计的工作是否正常。
1.4工作制度的影响
在测试过程中如果人为的改变工作制度会对压力恢复曲线的录取造成严重的影响,在这种情况下或许是压力恢复曲线,其对储层参数信息的真实性也不能进行充分的体现。例如,在实际测试施工过程中,如果对采集站进行长时间的连续放喷,就会造成压力曲线前期出现异常情况。
2.解决方法
2.1积液影响压力资料的校正方法及软件
一旦井筒出现积液的情况,首先应该考虑是因为密度的变化从而使得井下出现了附加压力,由于在气井关井的时候可以将井下的流体视为静止状态,因此,完全可以利用静压公式来计算数因为压力变化而产生的井下附加压力,而该压力可以转化为拟压力,因此在实际的研究过程中可以利用能量守恒的方法,通过多种假设条件的结合提出了一种USTC模型来对井下气液两相要重新分布进行解决。
例如,通过对某气井的流压梯度以及静压梯度进行观察后发现该井筒内存在积液。对机械的影响进行充分的考虑,从而对气井压力恢复曲线进行重新解释后就能得出该气井的井储层常数;发现重新解释的结果与不对积液影响进行考虑得出的解释结果存在很大的差异,而该气井为浅井,其井储常数应该处于0.1-1的范围内,通过对比后发现考虑积液的影响因素得出的解释结果与真实情况更为接近。
2.2实现了温度影响的压力资料校正方法及软件
众所周知,压力会对温度产生较大的影响,因此,如果要考虑温度的影响因素,就必须要将井底压力转化为拟压力,在充分结合相关的因素后提出了一种考虑温度影响因素后的压力曲线。并通过软件对热换系数、温度系数等两个系数进行了定义。上述两个参数会对典型曲线的导数形态形成较大的影响,如果所取的数值不相同的情况下,典型曲线也会存在较大的差异。
以某气层为例,该气层埋藏深度为1972.8m,实际的下入深度为1651m,气井实际的百米流压梯度为0.06,通过观察其温度时间曲线可以发现,在压力恢复的过程中,气层中的温度下降了4.6℃。由于上下温差相对较小,因此在很短的时间内就达到温度平衡,由此可以看出该气井的热换系数以及温度系数都比较小,如果温度系数是一个负值,那么就表示随着时间的增长压力对温度的影响逐渐减小。在考虑温度的影响因素后实际解释结果中存在5.7℃的温差变化,这与实际测试的4.6℃的温差非常接近,由此可见,该方法在实际的应用过程中效果比较好[2]。
2.3压力计性能
要想进一步保证压力计在实际测试过程中实现正常工作,就必须从以下几个方面来采取措施。
(1)可以在测试过程中在井下同时下入多个压力计,这样就可以充分避免压力在测试过程中出现亏电或者设备故障等现象对测试过程造成影响,确保但是测试的成功率。
(2)在实际测试过程中用的压力计必须要具备专业机构出具的检验证书。
(3)在向井下下入压力的过程中,可以在井口位置安装压力数值读取装置,这样就可以有效预防因为压力计出现故障或者压力计掉入井下而导致压力数据读取失败。
2.4做好技术交底工作
(1)针对每一口井进行测试的过程中必须要对现场测试过程产生的相关数据进行全面的记录。
(2)在针对气井进行测试前必须要与采气站进行深入的沟通,这样才能避免在测试过程中出现工作制度的更改,同时,还要做好技术交底工作。
3.结论与认识
(1)通过对以往压力恢复曲线出现的异常情况进行分析后发现,井筒积液、井筒温度、压力计性能以及工作机制等都会对压力恢复曲线的形态造成一定的影响。
(2)充分利用气井百米梯度,并计算井筒温度压力等相关参数就可以较为精确的判断出井筒是否存在积液问题;而由于积液会对流体密度的影响会造成附加压力,将此压力转化为拟压力后实施的校准方法在测试现场的应用过程中实际效果非常明显。
参考文献:
[1]李玲.塔中Ⅰ號带碳酸盐岩凝析气藏试井分析应用研究[D].西南石油大学,2007.
[2]孟令烨,李松林,孟令辉,牛玉,杨凤来,刘艳.高温高压凝析气井试井压力测试异常原因分析[A].西安石油大学、陕西省石油学会.2016油气田勘探与开发国际会议(2016IFEDC)论文集(上册)[C].西安石油大学、陕西省石油学会:,2016:6.