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“两控一降”确保催化装置降本增效

2019-02-26

油气田地面工程 2019年1期
关键词:严格控制汽包生产工艺

7月20日,兰州石化公司炼油厂催化一联合车间组织召开了经济活动分析会,生产工艺组针对内部工艺管理、先进指标对比完成情况、生产工艺亮点、重点工作开展情况以及生产管理中遇到的难题本着分析交流、沟通讨论、群策群力的原则与各专业组共商对策,深挖细凿、通过进行客观、科学的数据分析,拿出措施办法,解决日常工作中的实际问题进行经济分析。

严格控制能耗物耗成本

能耗物耗成本增加是影响装置效益的一项重要原因,车间把可控的每一个因素牢牢抓住,一个也不放松。装置处于开工初期阶段,由于高温取热炉炉管积灰较少使得高温取热炉取热效果得到提高,高取汽包产汽量保持在较高水平;开工初期为控制烟气中氮氧化物含量,需降低二再烟气氧含量,增大了二再烧焦比例,通过外取热器取热控制二再床温不超温,开大了外取下滑阀,外取汽包基本达到高负荷,总产汽量较高,本月能耗50.96 kg/t (标油),低于对标指标4.47 kg/t (标油)。

装置总液收85.308%,高于对标指标1.788%,主要是因为本月原料性质较好,重金属含量较低,并且增加了新鲜催化剂的加注量使催化剂活性上升并稳定在至68%,使本月产品转化率升高,干气以及油浆产率下降,装置总转化率升高,使装置总液收增加,达到对标指标。

本月120×104 t/a 重油催化裂化装置开工,前期装置开工准备工作期间吹扫、试压摊销水、电、气各种费用造成物耗超支,平稳运行期间各种费用比去年同期运行减少。

严格控制辅助材料降成本

由于去年装置停工时间长,装置化工三剂各种消耗无法入账,六月除去摊销费用,生产工艺通过控制化工三剂的单耗减半,调节操作,确保装置产品合格,为装置节约成本费用。

通过严格控制能耗物耗成本、减少辅助材料化工三剂的成本,降低了装置现金加工成本费用,严格控制各项费用支出,全面提升成本控制能力。通过优化装置的操作,装置长周期运行,优化操作条件,确保装置加工量,降低各能源消耗,严格控制各项支出。充分发挥和调动广大干部员工应对困难的积极性和创造性,同心协力降低企业经营成本,节约消耗。

针对装置腐蚀等工艺情况,加强对设备管线的检测频次和力度,确保设备长周期运行。同时,对外积极与上级沟通,密切关注排查计划,及时了千方百计提高装置运行负荷,多产产品。对内抓细节、抓落实,重点在平稳运行、优化操作上下功夫,努力提高生产各级人员责任心,加强设备隐患排查和缺陷治理,提升设备稳定性和可靠性。

胡海兰

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