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浅论测试技术前景及应用

2019-02-25

应用能源技术 2019年3期
关键词:口井洗井模板

(吉林油田分公司,吉林 松原 138000 )

1 影响测试效率的主要因素分析

1.1 地质因素影响

1.1.1 单井层段多、配注低,测调占井周期长

新立油田细分注水逐年增多,四段以上井达到35%以上,单层配注量5~7 m3/d的层数占51.8%,增加测调难度。

1.1.2 油水井井距小,措施量大,测调频繁

井网加密,井距变小,井网敏感性增强,注采关系变化敏感,产液量随注水量同步变化,测试资料稳定性差,有效期短,方案调整400井次/年以上,导致压力变化井达到200井次/年以上。

1.1.3 层间及层内矛盾突出,吸水差异大,测调困难

油田进入高含水期以后,油水分布趋于复杂,层间及层内矛盾加剧,层与层之间吸水差异较大,测调合格十分困难。

1.2 工程因素影响,测试难度增大

1.2.1 多井失修,测试遇阻井逐年增多,测调成功率低

水井受环保、防喷作业力量和费用制约,工作量积压,合理修井周期3.3年,实际修井周期5.7年,导致含水上升速度加大,水驱动用程度低。

1.2.2 注入水质差,增加测调难度,注入出口水质不合格

环保问题影响,管线冲洗、洗井工作滞后,导致二次污染严重,年平均发生测试工具遇阻情况达到40井次左右。

注水井分层测试工作如何做到“调得快”?如何做到 “测得准”?如何实现测试效率及有效注水的提升,满足注水开发需求,是我们亟待研究解决的问题。

2 异常分注井测试技术研究

2.1 井筒异常通井技术研究

分注井测试遇阻一般分为油阻和垢阻两种情况,反应特征为测试仪器下放慢,测试仪器无法下放遇阻等。结合遇阻性质,我们分别研制了可调式旋转刮削器、往复测试仪;

油阻采用可调式旋转刮削器:由多个不同直径刮削刀片和不同长度连杆组合,实现长度、外径可调,其长度、外径可调(40~58 mm);以螺旋曲线加工刮削刀片在工具串上下运动过程中实现快速旋转,起到刮削作用。在刮削过程中结合高温热洗,对井筒实施处理;

往复测试仪针对垢阻通井:应用往复测试仪通井,然后反洗井,待压力稳定后再测试;对于刮削器下不去或结垢严重的井,可将一把抓的钩外翻后下井反复刮削,然后洗井后测试。

2.2 投捞异常井处理技术研究

分注井测试主要是调节配水器内水嘴实现各油层注水,如配水器无法实现正常投捞,势必导致测试工作无法正常进行;针对投捞异常井,开展特殊的处理工具及打捞小工具研究,实现堵塞器投捞顺畅,提高测试效率。

2.2.1 配水器偏孔除垢技术

针对配水器偏孔结垢或杂物堵塞,导致堵塞器投不进问题,研究堵塞器偏孔除垢工具,连接在投捞器捞头上,利用工具底爪刀刃清除偏孔内垢片及杂物,实现正常调试。

2.2.2 偏心堵塞器专用扶正锚

针对调试过程中堵塞器脱落后横在扶正体与偏孔之间,测调试无法进行问题,研究应用扶正锚将堵塞器扶正竖立后,落入油管底部,实现正常测调试。

2.2.3 堵塞器异常打捞技术研究

(1)打捞杆弯特殊打捞头

针对堵塞器打捞杆弯,常规打捞头无法捞出这一问题,根据打捞弯曲后的鱼顶形状研制特殊打捞头,改变常规捞头的圆形捞孔与卡块闭合形状,使弯曲打捞杆能顺利进入捞孔,成功捞出。

(2)堵塞器打捞杆断特殊打捞头

测试过程中堵塞器打捞杆断,常规捞头无法捞出,研制特殊捞头缩短了捞头端面与卡块及捞孔的距离,并改用特殊卡块,能使捞头牢固的将打捞杆剩余段卡住并捞出。

(3)压盖丝扣脱落差胀式打捞头

堵塞器压盖丝扣由于磨损造成脱扣,常规捞头无法捞出,研制差胀式打捞头,采用差胀原理,捞头进入堵塞器主体后,上提,使捞头差胀滑套外径变大,与堵塞器母扣胀紧,将堵塞器捞出。

2.2.4 加强入井堵塞器检查,降低异常井出现

检查十项:打捞杆是否弯曲;主体各部是否清洁;压盖丝杠孔是否成直角;弹簧的强度是否够用;凸轮弹簧是否强度够用;检查两组四道密封圈有无破损;出液孔是否有垢及变形;水嘴规格、胶圈及滤网有无堵塞。

2.3 测试过程中油压及注水量无法稳定井测试技术研究

2.3.1 利用水井热洗结合一把抓进行测试

长湖长湖油田长湖长湖区块是长湖长湖油田的主力区块,在测试过程中油压及注水量无法稳定,测试一口合格资料最短需求5~7 d,有的甚至10~15 d,严重影响测试效率及有效注水的提高。

针对此类井,在测试前彻底洗井,测试班用加重杆带一把抓通井数次,洗井后待压力平稳后再测试。

2.3.2 研究采用交叉测试法与下行测试法相结合的方法进行测试

改变原有的自下而上的测试手段,采用交叉测试法与下行测试法,即从上自下测试,每天测试一点,确保油层的工作状态的稳定性,减少油层吸水的“激动”状态,减小油压波动幅度,利用三至四天测试,然后对资料进行整合,同时通过计算视吸水指数也可以大致掌握各层的吸水状况。可以减少测试天数,提高测试效率。

2.4 异常测试曲线分析研究技术应用

针对在注水井测试工程中易出现的各种疑难问题,准确进行判断,总结异常曲线特点,建立了异常曲线分析模板,制定工作对策,总结以下异常曲线模板:流量计故障诊断模板、油多井诊断模板、井脏诊断模板、层段吐水诊断模板、管柱漏失诊断模板、层段不吸水模板、验封模板等,通过异常曲线模板,测试工人在现场出现异常问题时能够及时诊断,有效提高测试效率。

3 异常分注井技术研究应用情况及效果分析

2016年提高测试效率研究成果共计应用262井次,对比测试效率提升40%;有效注水合格率由年初71.2提升至81.5%,节省作业及材料费用528万元,完成年初预计目标。

3.1 分层配水技术研究应用及效果

结合历次测试情况,共计开展特殊配水技术43口井124层,测试资料有效期延长,测试时间缩短,对比提升效率约30%;防返吐堵塞器2016年应用15口井51层,资料有效期由应用前的2个月提升至3.5个月;恒流堵塞器应用38口73层,35口测试合格。 压力稳定后测试一天合格,对比普通堵塞器缩短测试天数1.5~2 d。

3.2 分注井井筒通井技术研究应用及效果

2016年应用通井技术完成通井48口井,满足测试要求20口井58层,提高有效注水6%,提高测试效率约25%,节省作业及材料费用280万元;

典型案例:吉+16-4井口油多,下放慢,下至油层位置25分钟,同时层段测试无稳定段,流量计探头被凝油糊住;利用通井仪后加强热洗,下放速度加快,测试水量平稳,测试出合格资料,并且节省10分钟时间,就单点资料而言,提高测试效率20%。

3.3 投捞异常井处理技术应用及效果

各项技术共计应用17口井,节省作业及相关材料费用240.5万元;

配水器偏孔除垢技术,在结垢严重区应用效果较好,处理11口井均成功,同时制定合理的除垢周期,降低异常率。11口井节约作业配件费用154万元。

偏心堵塞器专用扶正锚,处理成功1口井,避免上修井作业,节约作业费及配件费计14.5万元。

堵塞器异常打捞技术研究,共计应用5口井,其中打捞杆弯特殊打捞头成功捞出2口井,堵塞器打捞杆断特殊打捞头1口井,差胀式打捞头成功2口井,节约作业费用及井下配件费用共62万元。

4 结束语

(1)《新立油田提高分注井测试效率技术研究与应用》项目是针对目前注水开发需求、人员设备现状、低油价改革需求所开展的技术研究。

(2)通过此项技术的研究与应用,提高测试效率约40%,有效注水由71.2%提升至81.5%,提升了10.3个百分点;完成通过相关技术应用,降低异常井,减少作业及材料的大量投入,经济效益巨大。

(3)测试员工操作、测试仪器工具质量、注入水质、分注工艺、平稳水驱都要影响测试效率的提高,下步工作中逐步实现提升。

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