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个浅谈440 t/h循环流化床锅炉掺烧无烟煤时如何优化运行参数及点火操作要点

2019-03-28

应用能源技术 2019年3期
关键词:床温燃用无烟煤

(华电天津分公司,天津 300000)

0 引 言

煤炭是我国的主要能源,循环流化床锅炉(以下简称CFB)是上个世纪90年代迅速发展起来的,在燃煤锅炉占有一席之地。CFB燃烧方式有别于常规煤粉炉,其CFB下部密相区存有大量的高温床料,如按总量计算,投煤量所占仅为1.5%左右,这些高温物料在5分钟内能把燃料加热到着火温度,这是CFB主要的优点。因有卫燃带(底火)燃烧稳定性好不易灭火、可燃用燃料范围宽,在难燃煤种、低热值煤种掺配燃烧利用方面发挥了重要作用。

1 燃用无烟煤

国家产业调整供给侧改革,燃煤锅炉用煤相对紧张,锅炉设计煤种无法保证,合理控制入炉煤价格,拓宽CFB锅炉用煤范围;同时山西晋城、福建龙岩等地无烟煤储量丰富,煤炭低廉,有效降低发电供热成本,燃用无烟煤是有可以的。

厂燃用是山西晋城无烟煤矿业的成庄矿和寺河矿,在燃用无烟煤时出现各种各样的现象,如:床温高、床压低、带负荷困难、飞灰含碳量高、启动困难等,锅炉点火时会因运行人员操作不当时可能出现爆燃的现象,导致受热面短时温度上升过快,结合流化床燃烧特点,根据负荷曲线,合理掺烧无烟煤。

1.1 无烟煤特性

无烟煤是具有最长的地质年龄和最高的碳化程度煤种,其表面颜色为黑色,断口面有金属光泽,用手指摩擦无烟煤不致染污;且不易破碎,燃烧时火焰短而少烟,便于运输和贮存;固定碳的含量高达90%以上,挥发分、水分、灰分含量低,工业分析见表1。

表1该厂无烟煤的工业分析

通过以上分析,可以看出无烟煤的发热量高,意味着C含量高而其它元素如H、O、N、S等含量较小,在受热裂解时,就会放出较少的挥发份,着火困难不易燃尽,燃烧效率低。

1.2 锅炉和输煤系统概况

电厂拥有2台135 MW CFB锅炉,与东方汽轮机N135-13.24/535/535型汽轮机和山东济南发电设备厂WX21Z—OJS.461.401型135MW密闭循环式空气冷却发电机配套。锅炉详细参数见表2。

表2锅炉铭牌

CFB锅炉采用床下点火。左右两侧点火风道中各配备一只油枪燃烧器,点火增压风机负责提供燃烧用风,两只油枪的每小时最大耗油量2.5 t。两只油枪将床温加热至600 ℃后,启动给煤机调整给煤量,温升率控制在1.5 ℃/min内,最大不超3 ℃/min。油燃烧器详情见表3。

表3油燃烧器技术特性

这个厂以铁路来煤为主,汽车来煤为辅,铁路来煤卸煤是通过二台门式斗链卸车机加二台桥式抓斗起重机。采用皮带式进行输送煤炭,由A、B侧组成,运行方式为一运一备。皮带输送煤量400 t/h,V=2.0 m/s。能够满足掺烧输送能力。

2 优化运行参数提高锅炉效率

燃煤电(热)厂主要成本是煤炭,根据当前煤炭市场行情,加上车板费,其燃料成本高达70%以上;同时面对电价竞价上网、锅炉利用小时降低、检修维护材料成本高,燃煤发电厂生存环境严峻,合理掺烧是有必要的,能够有效降低发电成本,当燃用非设计煤种(无烟煤)会带来一系列的问题,因其煤种低位发热量、灰分、挥发分发生改变,会影响CFB锅炉相关参数,如:床温、床压、飞灰含碳、灰渣、辅机电耗、受热面磨损、锅炉效率等。为保证锅炉安全经济运行,对床层压力、床层温度、飞灰含碳和转机电耗等重要参数,进行必要优化调整,使之满足安全可靠节能环保要求。

2.1 掺烧掺配简析

CFB掺烧方式是将不同煤种按照一定的原则均匀混合在一起,与煤粉炉分仓掺烧完全不同。CFB锅炉如果掺烧不当的话,CFB锅炉会出现效率降低、床温升高、床压降低、煤耗增大、风机电耗上升、环保排放超标等情况,因此掺烧的合理性十分重要。

根据CFB锅炉蒸发量和燃烧情况,制定合理配煤的方案,使CFB锅炉在安全经济环保的条件下可靠运行。卸煤时堆煤,按照煤炭低位发热量和全硫,分区域存放,使用推煤机和抓斗均匀掺配;锅炉上煤时掺烧,使用抓斗取煤,将无烟煤和烟煤充分混合在同一条输煤皮带上进行掺配。无烟煤掺烧比例按照1∶1(全硫小于0.7);1∶2(全硫大于0.7小于1.0);1∶3(全硫大于1.0小于2.5)。

2.2 优化床压以满足锅炉负荷

CFB锅炉带负荷依靠循环物料,物料主要包含煤炭、石灰石颗粒、亚硫酸钙、硫酸钙、燃烧后生成的灰分等,这些固体物料是CFB锅炉重要传热介质。锅炉负荷增加时,物料向炉膛内受热面(水冷壁、屏过及屏再等)传递热量增加,使锅炉的产汽量上升;如果此时炉膛内物料不够,受热面吸收热量不足,导致炉膛内传热率低,锅炉蒸发量不能满足生产要求。

当燃用无烟煤时,锅炉带同样的负荷,给煤量减少,灰分量变小,床压降低,物料会减少,不利于锅炉带满负荷。床层压力低时,物料量少,储热量也少,炉膛密相区和稀相区内物料循环率低,锅炉带负荷困难。为保证锅炉正常带负荷,锅炉运行中应将床压控制在11~12 kPa,床压控制通过冷渣器转速调整或返料器底部排放细灰。

2.3 优化床温提高燃烧效率

CFB锅炉床温高低,影响床料结焦安全性和环保指标排放及锅炉燃烧效率改变,所以燃用无烟煤时,首先考虑锅炉安全环保可靠运行,其次考虑经济运行。当燃用无烟煤时,无烟煤工业分析得出灰熔点变形温度是1 350 ℃,要控制料层床温始终低于灰熔点150 ℃以上,不发生高温结焦事故。无烟煤的低位发热量高达6 500 kcal,对炉膛内受热面传热影响较大,屏式受热面和床层温度出现超温现象,控制受热面不超温,保证锅炉燃烧效率,根据灰熔点温度,经过多次摸索,优化床温在890~950 ℃之间,平衡了安全和经济二者的关系。

2.4 优化一二次配风方式降低飞灰含碳

飞灰含碳对于CFB锅炉影响严重,这些未燃尽飞灰在尾部受热面上积聚,达到可燃条件时会发生飞灰再燃烧事故,损坏省煤器和空预器;由于无烟煤可燃基挥发分一般在6.5%~10%范围,可以看出挥发分很低,难于着火和飞灰含碳量高,飞灰含碳达到一定时,机械热损增大,影响锅炉经济性。

飞灰含碳高的一般原因有挥发分低、燃烧时间不够、含氧量不足、分离器效率低、燃煤粒径分布不合理等方面。降低飞灰含碳量方法有,提高燃烧温度,加快挥发分析出,促进燃烧;优化一、二次配风方式,调整一次风量在13~16万,保证一次流化风量安全,减少夹带和扬析,调整二次风压6 kPa,增加二次的刚性,消除贫氧区,二次风量根据氧量调整,实现分级送风,从而降低飞灰含碳量。利用检修时对分离器中心筒进行检查应完好无变形;定期对粗碎和细碎及滚筒筛进行检查装置设备完好无磨损。

2.5 优化送风量降低风机电耗

CFB锅炉风机电耗占厂用电的60%左右,合理降低风机电耗是有必要的,另外风量的增大导致锅炉受热面磨损加剧,增加受热面爆管概率。

一次风机作用充分流化床料、提供一定的氧气、冷却床层温度;二次风机要求风速大于一次风速,实现分级燃烧控制还原气氛,调节氧量。在床料充分流化的条件下(床温正常、排渣良好),优化一次风量,减少一次风机电耗,同时磨损量与风速三次方成正比,减少受热面磨损量,提高锅炉安全可靠运行;将下二次风门关至50%,上二次风门全开100%,优化二次送风量,增强二次风穿透扰动效果,实现分级燃烧,控制环保指标;合理降料层阻力,减少风机出口阻力,即减少风机电耗。

3 掺烧无烟煤对锅炉点火启动时影响

燃用设计煤种时,可燃基挥发分在25%~28%烟煤着火容易,床层温度在450 ℃时开始脉冲投煤。该厂在燃用无烟煤点火时,床温550 ℃开始脉冲投煤,因着火困难,未燃烧的煤积聚起来,后期出现床温变化率达35 ℃/min出现爆燃现象,汽温、汽压大幅度上升,超过温升曲线范围,汽轮机差胀超标跳机,锅炉受热面出现严重热偏差,严重威胁机组安全运行。

3.1 燃用无烟煤点火的操作要点

CFB锅炉点火启动前,保证布风板上有合格的床料。启动物料较厚时,物料多,需要的热量也多,油枪耗油量增多,延长启动时间;启动物料较薄时,物料少,容易导致布风板过热,严重时床料结焦,所以启动物料厚度决定锅炉启动速度和安全性,通常控制启动物料厚度在650~800 mm,床料粒度在9 mm以下,启动物料中含碳量小于1%,保证锅炉安全和经济运行。点火前对给煤机入口煤进行化验挥发分含量;点火前油枪雾化试验合格;炉膛安全监控系统投入正常。

一、二次配风非常重要。若是配风不合理,风量过大,热量和床料损失多,床温上升率达不到要求,影响启动点火时间,耗油量增加;风量过小,冷态床料流化不均匀,容易产生床层结焦,据统计分析CFB锅炉结焦60%的情况发生在点火投煤阶段,点火初期控制一次风量10万/小时,二次风量3万/小时,二次风门开至20%,可以合理平衡安全与经济之间的关系。

首先启动一侧油枪,半个小时后切换另外一侧,控制床温升速率80~100 ℃/h,点火后加强对点火风道巡视;床温升至450 ℃时暖炉60分钟,使锅炉金属和浇注料膨胀均匀;床温超过500 ℃时,增加一次风量至临界流化风量以上(12万),使床料流化,建立物料循环;床温升至595 ℃时,准备启动给煤机进行点动投煤,控制给煤机最小的流量,在炉前墙倾听落煤管内的声音,监视烟气含氧量和床温变化率,控制最大不超变化率3 ℃/min;床温达到690 ℃时,就地通过观火孔能够看到火星,缓慢增加一次风量至13万/小时,同时增加煤量,监视烟气含氧量有无降低及床温变化率增大现象,根据氧量变化率运行人员及时调整给煤量;按上述操作缓慢将床温升至890 ℃,全面检查锅炉整体膨胀情况。

通过以上可以看出来,把握好以下操作要点,床料厚度和粒度合格、油枪着火良好、一二次配风合理、暖炉时间足够、投煤时机适当,控制住以上要点,能够有效避免锅炉在点火过程中出现爆燃和结焦事故,使锅炉安全稳定投入运行。

4 结束语

根据CFB锅炉的特点,燃用性价比高的无烟煤,从而提高发电企业的经济效益。该厂在燃用无烟煤点火时对出现爆燃现象进行认真总结,经过摸索和大量的试验,成功解决了由于无烟煤的热值高挥发份低,点火困难问题;由于煤质偏离设计煤质较大,通过不断优化运行参数,锅炉可以状态良好稳定运行,为同类型电厂在掺烧无烟煤时,提供了一定经验。

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