软岩煤层巷道掘进安全支护技术应用
2019-02-13彭军
彭 军
(潞安集团司马煤业公司,山西 长治 047105)
1 概 述
潞安集团司马煤业公司1216运巷位于二采区,施工巷道东部、南部为未采区,工作面向西依次为1216出煤巷、1216辅助运输巷、1216风巷(外段)三条巷道,工作面向北为1215工作面。1216运巷设计长度为486m,断面规格为宽×高=4.5×3.0m,回采煤层为石炭系3#煤层,平均厚度为6.0m,巷道掘进期间预留顶煤厚度为3.0m。
3#煤层无伪顶,直接顶主要以炭质泥岩为主,平均厚度为4.5m,岩体稳定性差,受构造应力及采动影响易破碎、断裂;基本顶主要以灰白色粗砂岩为主,平均厚度为17.9m,岩石普氏系数f>7.0,硬度大。
1216运巷掘进期间顶板采用锚杆、锚索、钢带联合支护,顶板每排布置5根长度为2.5m左旋无纵筋螺纹钢锚杆,间排距为1.0m;钢带长度为4.2m,宽度为0.25m,布置间距为1.0m;顶板锚索长度为5.5m,每排布置3根,间距为1.8m,排距为3.0m。巷帮采用单锚杆支护,每排布置3根,锚杆间排距为1.0m。目前1216运巷已掘进120m。
2 巷道前期掘进阶段存在问题
(1)巷道顶板破碎严重。由于3#煤层属石炭系煤层,煤层成破碎状,胶结稳定性差。1216巷掘进时预留顶煤厚度为3.0m,巷道施工断面大,巷道施工后受采动应力影响,顶煤承载能力低,出现破碎、局部冒顶现象,且向深部延伸,顶煤与直接顶出现离层,最大下沉量达0.37m。
(2)支护失效现象严重。1216运巷顶板锚杆长度为2.5m,锚杆锚固端位于破碎顶煤中。锚杆支护后通过拉拔试验发现,锚杆抗拉拔力低于50kN,锚固效果差,出现锚杆失效现象严重,支护合格率仅为45.6%。同时,顶板锚索长度为5.5m,锚固端位于直接顶中,锚索对顶板破碎岩体悬吊作用效果差,起不到预期支护效果。
(3)巷道风化现象严重。1216运巷掘进时采用55kW局部通风机向工作面供风,施工巷道巷帮、顶煤相对松散,在风流氧化下煤体易出现自燃现象,巷道回风流中CO浓度可达0.0012%。
3 1216运巷联合支护措施
针对1216运巷前期掘进阶段主要存在问题,决定在巷道后期掘进过程中采取“注浆+优化支护设计+架设U29型工字钢棚+喷碹”等联合措施加强巷道维护。
3.1 注浆支护
(1)1216运巷掘进至120m处时,对工作面施工一排仰斜注浆钻孔。钻孔施工在距顶板1.0m处,每排施工4个,钻孔与巷道顶板呈60°夹角仰斜布置,钻孔间距为1.0m,深度为5.0m,钻孔排距为3.0m。
(2)钻孔施工完后依次向钻孔内埋入注浆小管,并与ZBQS-12.5小型气动注浆泵连接进行注浆施工。注浆液采用马丽散树脂与催化剂的混合液 ,其体积比为1:1,重量比为1:1.17。
(3)注浆前应对钻孔进行封口处理,注浆时注浆压力控制在1.0~1.5MPa之间,注浆期间发现煤壁有浆液渗出时立即停止注浆,注浆完成2h后巷道方可继续掘进。
3.2 优化支护设计
为了提高巷道锚杆(索)支护效果,施工巷道在后期掘进时对顶板原永久支护设计进行优化。
(1)优化后顶板采用长度为3.5m预应力锚索代替锚杆支护,间排距不变,每根锚索采用两根锚固剂进行锚固,锚固力不低于100kN。
(2)顶板钢带采用“JW”型加宽钢带,钢带规格为长×宽=4.2×0.28m,每根钢带配套5根锚索使用,钢带间距为1.0m。
(3)顶板单锚索采用长度为8.0m、直径为21.6mm高强度预应力锚索,锚索间排距不变。每根锚索外露端采用一根长度为0.6m工字钢梁及锁具将其与顶板预紧,预紧力不得低于233kN,锚固力不得低于170kN。
3.3 架设U29型工字钢棚
(1)1216运巷从115m处开始架设U29型钢棚,钢棚架设间距为1.0m,钢棚断面规格为宽×高=4.5×2.8m。
(2)首先按照钢棚控制中线安装两帮处棚腿,棚腿安装在稳定坚硬底板上,并采用锚杆、卡缆将其与巷帮进行固定。
(3)棚腿安装后将顶梁与棚腿对插安装,并采用卡缆固定预紧,预紧力不得低于200N·m。相邻两架钢棚架设完成后,在钢棚顶梁与顶板间隙处填塞上规格为长×宽=1.2m×0.3m水泥背板。
3.4 喷碹
为了防止施工巷道后期掘进期间出现煤层风化,导致煤层自燃、巷道内有害气体浓度升高等,为了进一步提高巷道支护强度,对施工巷道进行喷碹施工。
(1)1216运巷采用鹤转Ⅱ型喷浆机以及50mm快速接头钢管联合进行喷浆施工,喷浆料采用水泥与红石配比为1∶3的混合料,喷浆时采用工作面压风作为动力。
(2)喷浆施工距工作面迎头初喷间距为50m,复喷间距为30m,巷道喷浆时由三人配合施工,一人上料,一人拉管,一人喷浆。喷浆时由两帮向顶板、由低向高的顺序进行,初喷厚度为0.15m,复喷厚度为0.1m,喷浆后确保喷浆料完全覆盖煤体。
4 结 语
潞安集团司马煤业公司对1216运巷掘进期间存在的主要问题进行分析,提出了“注浆+优化支护设计+架设U29型工字钢棚+喷碹”等联合措施加强巷道维护,通过实际应用取得了显著成效。
(1)采用注浆支护提高了1216运巷顶煤胶结稳定性及承载能力,破碎煤体单轴抗压强度提高至54MPa,减少了巷道掘进期间顶煤破碎现象。
(2)通过对1216运巷原顶板支护进行优化,提高了锚杆(索)支护效果,保证了悬吊支护作用,避免了不稳定岩体因支护不合格出现离层现象,巷道在后期掘进阶段,未出现顶板支护失效现象,顶板支护合格率提高至94%以上。
(3)通过对施工巷道架设U29型钢棚后,进一步提高了顶板稳定性,避免了顶板冒顶、垮落事故发生。通过实际观察发现,1216运巷架设钢棚后在后期掘进期间,巷道顶板未出现大面积冒顶事故,顶板最大下沉量控制在0.15m以下。
(4)通过对施工巷道进行喷浆施工,不仅加强了巷道支护强度,防止了煤体片帮抽顶现象,而且通过喷浆可在破碎煤体外表形成隔绝层,有效防止了煤体风化自燃现象。1216运巷喷浆后在后期掘进过程中,巷道内CO浓度控制在0.0003%以下,未出现过工作面瓦斯超限断电现象。