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HXD1C机车牵引电机轴承温升报警的原因分析及改进措施

2019-01-29汤武平

铁道机车车辆 2018年6期
关键词:变流器温升机车

汤武平

(中国铁路广州局集团有限公司 株洲机务段, 湖南株洲 412004)

株洲机务段配属的HXD1C型机车主要担当京广线上株洲—江村区段的货物列车牵引任务。自2016年以来,C5修后的HXD1C机车牵引电机6A复合传感器安装孔(测点)位置优化后,机车上线运行中电机轴承温升报警故障增多,通过调整报警门限值后故障得到了控制。2017年12月份中旬以来,随着气温的下降,该故障呈上升趋势,而且只要是C5修后的HXD1C机车在承担行包快运及临客牵引任务时,大多都会出现牵引电机温升报警现象,由此导致机车故障或D21事故频发。随着2018年春运临近、担当临客牵引任务量的骤增,为确保春运运输生产组织正常,消除HXD1C机车牵引电机轴承温升报警故障刻不容缓。

1 故障原因分析

1.1 牵引电机6A复合传感器安装孔(测点)位置改变

2016年前,株洲机务段配属的HXD1C机车牵引电机6A复合传感器安装孔(测点)是在电机的端盖上,距离轴承较远。为加强走行部的安全监控,按中国铁路总公司要求,自2016年开始HXD1C机车C5修时,对牵引电机6A复合传感器安装孔(测点)位置进行优化,安装在离牵引电机轴承外圈仅相距10 mm的位置。优化后的测点对轴承温度的敏感性更高、更准确,几乎完全接近牵引电机两端轴承的实际温度,因此检测到的电机轴承温升值比以前升高,导致温升报警故障增多。

2016—2017年期间,针对HXD1C机车C5修后牵引电机6A复合传感器安装孔(测点)位置改变(如图1所示)、温升报警故障多的现象,株洲机务段联合厂方对多台故障电机跟踪检测分析。发现电机轴承测温孔位置改变后,新测点温度相对高24 K,电机的轴承温升超55 K,但轴承的最高温度有些还小于75 ℃,且6A在线振动检测及顶轮检测合格,轴承状态良好。为保障机车运用及牵引电机轴承运行的可靠性,经厂方反复跟踪验证,对6A轴温温升报警、超温报警的门限值进行了调整,由原来的55 K、90 ℃,分别修改为D端80 K、120 ℃,N端75 K、105 ℃,参数修改后温升报警现象得到一定控制,但冬季机车牵引运行速度高时,温升报警故障仍频繁出现。

图1 JD160A电机新/老6A测温孔

1.2 牵引风机控制方式影响牵引电机轴承的散热冷却

HXD1C机车6台牵引电机分别由6台牵引风机强迫通风冷却,在正常工况下,牵引风机由辅助变流器1供电,辅助变流器1的工作模式为变压变频(VVVF),输出电压、频率的关系如图2所示。其供电频率根据通风的要求在10~60 Hz之间可调,通风的要求由主变流器水循环温度、主变压器油循环温度和牵引电机温度3个因素决定。

图2 辅助变流器1输出电压、频率的关系

夏季因气温高,牵引电机温度及冷却系统循环的水、油温度相对较高,辅助变流器1供电频率和输出电压较高,牵引风机满频运行下,转速高,对牵引电机轴承的冷却效果较好,温升报警现象不多。冬季气温低于5 ℃ 时,主变流器水循环温度、主变压器油循环温度和牵引电机温度相对较低,由此控制的辅助变流器提供给牵引风机的供电频率、电压一般在20 Hz、110 V左右,牵引风机转速低,对牵引电机轴承的冷却效果较差,因此相同牵引工况下电机轴承温升相比夏季要高。同时因环境温度低,当电机轴承温度达到75 ℃~80 ℃左右时,即会引发温升报警。

1.3 机车运行速度高的影响

株洲机务段配属HXD1C型机车在担当货物列车牵引任务时,因列车运行速度不超过80 km/h,轴承温升报警故障相对较少,一旦机车担当行包快运及临客牵引任务时,列车速度达100~120 km/h,随着电机转速升高,轴承发热量变大。同时自2017年12月中旬以来,湖南省内气温在0 ℃~3 ℃的情况较多,与2016年同期相比温度低,辅助变流器的供电电压和频率也低,牵引风机转速慢、供风不足,电机轴承通风散热效果差。由此可知,在环境温度低、机车运行速度高时,电机轴承发热量大、通风冷却效果差,导致电机轴承温升报警故障突出。

2 采取的措施

2018年1月针对HXD1C机车牵引电机轴承温升报警多、轴承温度未超过绝对温度(D端120 ℃及N端105 ℃)、牵引电机轴承状态良好的情况,株洲机务段联合厂家采取调节牵引风机控制方式的办法,提高对牵引电机轴承散热冷却,以降低牵引电机轴承温升,并在多台机车上进行试验验证。

对HXD1C机车网络控制系统VCM软件辅逆(VVVF)设定频率输出优化,增加机车运行速度作为辅助变流器输出频率设定的因素。因 HXD1C机车牵引电机温升报警出现在机车高速运行区间(70~120 km/h),考虑极限工况,且留有一定安全余量,在机车速度从60~120 km/h时,辅助变流器1输出频率60 Hz、牵引风机满频率运行:在机车速度大于60 km/h时,频率从当前频率以6 Hz/s斜率上升到60 Hz ;在机车速度从60 km/h 降至50 km/h时,维持牵引风机频率60 Hz,机车速度低于50 km/h时,根据电机铁芯温度计算出所需要的频率,以6 Hz/s斜率从60 Hz下降至温度频率曲线值。

更新HXD1C机车网络控制系统VCM程序后,在机车速度达到60 km/h以上时牵引风机满频运行,相同线路和牵引工况下,牵引电机轴承温度比以前下降了10 ℃~20 ℃,电机轴承温升均控制在70 K以下。

3 可行性分析

为防止HXD1C辅变输出频率设定更改后,变流器冷却水温度发生变化,对IGBT寿命造成影响。我们选取了程序修改前后的机车运行数据进行对比分析,发现修改程序后,辅变输出频率长期处于60 Hz,这导致冷却水温度在未持续大功率牵引时,比未修改程序前低5 ℃左右;程序修改前最低进水口温度和最高进水口温差ΔT为9 ℃,修改后温差ΔT为14 ℃,根据进水口温度推断出散热器台面温度、IGBT壳温以及IGBT结温,可知对IGBT的结温和壳温的绝对值影响较小,温度波动相差5 ℃。根据IGBT结温和壳温的绝对值以及波动量,结合试验室IGBT功率循环和温度循环曲线,可以定性评估更改程序后,等效功率循环和温度循环寿命虽略有变化,但基本上不影响变流器模块的应用寿命。

4 结束语

2018年2月初,在经过多台车上线试验并对方案进行可行性分析论证后,对株洲机务段配属的C5修后的HXD1C机车全部更新了网络控制系统VCM程序, 近1个月以来使用效果良好,在春运期间担当临客牵引任务时,株洲机务段配属的170多台HXD1C机车消灭了轴承温升报警故障,确保了春运期间临客的运输安全。

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