500 kV断路器灭弧室碎裂原因分析及预防措施
2018-12-19李相栋李猷民王宝利
李相栋,李猷民,张 伟,王宝利
(国网山东省电力公司检修公司,山东 济南 250118)
1 事件经过
2017-04-19,“银东直流输电工程”中胶东换流站功率由3 600 MW升至4 000 MW,5612小组滤波器自动投入后,巡视人员发现C相断路器灭弧室碎裂。对5612断路器进行检查,发现动静触头之间未直接接触,母线侧灭弧室动触头传动连杆断裂,如图1所示。断路器(型号LW15-550/Y4000-63)为常规瓷柱式高压SF6断路器,于2010-10-28投运,其负载为并联电容器,负载容性电流200 A。2015年断路器大修后例行试验结果正常,大修至今动作339次。
图1 传动连杆部位断裂情况
2 传动连杆材料试验分析
发生断裂的传动连杆材质为球墨铸铁,牌号QT500-7。对断裂传动连杆进行各项材料检测和性能试验。
(1) 宏观检验。利用光学显微镜对传动连杆断裂处形貌进行宏观分析,发现内、外侧传动连杆断口较粗糙,呈脆性断裂形貌;且内侧传动连杆断口存在1处直径约5 mm的缩孔缺陷及大量气孔。
(2) 金相分析。在光学显微镜下观察球磨铸铁金相组织(见图2),完成显微组织的球化评级。取样中石墨大部分呈球状和团状,球化率为90 %,金相组织为铁素体、石墨和少量珠光体。根据GB/T 1348—2009《球墨铸铁件》标准,石墨以球状为主,球化级别不低于GB/T 9441—2009《球墨铸铁金相检验》规定的球化级别:4级。所检试样球化级别均符合标准要求。
图2 光学显微镜下的球磨铸铁金相组织
(3) 力学性能试验。对传动连杆断口附近取样进行硬度检测,布氏硬度平均值为142.4 HB。根据标准GB/T 1348—2009,QT500-7布氏硬度参考范围为:170—230 HB,可见传动连杆硬度值低于标准参考范围。
对传动连杆取样进行机械性能拉伸检测,抗拉强度分别为422 MPa,424 MPa;屈服强度为327 MPa,316 MPa;伸长率为7.0 %,8.0 %。参考机械性能拉伸检测,抗拉强度低于单铸试件标准要求下限,屈服强度低于标准要求。
3 灭弧室碎裂原因分析
由于对铸造工艺的管控不严,断路器传动连杆内部有1处有明显气泡及大量气孔,其硬度、抗拉强度、屈服强度均达不到标准要求;在断路器多次分合作用下,传动连杆发生断裂,导致断路器合闸不到位,动静触头之间持续电弧导通;受电弧高温影响,灭弧室内SF6气体压力持续增大,造成灭弧室碎裂。
4 运行维护注意事项及预防措施
(1) 在直流功率升降过程中,严禁任何人员在交流滤波器现场观察设备状态或开展其他工作。
(2) 进行手动操作交流滤波器时,如需要人员现场观察状态,应在滤波器断路器操作完成后近距离观察,严禁在操作过程中靠近设备。
(3) 交流滤波器检修或者试验过程中,需要对开关进行分合时,现场人员应加强监视,注意安全距离,防止设备发生意外而对人身安全造成伤害。
(4) 安排计划解体同批次、同型号断路器灭弧室,检查传动连杆情况,及时发现设备隐患。
(5) 将此事件反馈制造厂,要求其严控铸造工艺,确保断路器制造质量合格。