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过氧化氢生产中新型氧化铝再生剂工业应用实验*

2018-12-14王红琴安霓虹吴美岩戴云生李明杰

无机盐工业 2018年12期
关键词:白土工作液蒽醌

周 伟,王红琴,安霓虹,吴美岩,戴云生,李明杰

(昆明贵金属研究所,贵研铂业股份有限公司,稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室,云南昆明650106)

目前国内外过氧化氢的生产主要采用蒽醌法,在蒽醌氢化和氢蒽醌氧化的循环过程中,不可避免地会发生部分有效蒽醌深度反应转变为不具有H2O2生产能力的蒽醌降解物。蒽醌降解物的长期累积使工作液中的有效蒽醌总量降低,工作液的黏度和界面张力等物理性质发生改变,给装置运行带来困难,并影响产品质量[1-2]。工业上一般采用活性氧化铝作为再生剂对蒽醌降解物进行再生[3],可以将部分降解物再生为有效蒽醌,一般放置在后处理工序的白土床或在氢化液白土床中。再生剂可以吸附碱液及水分、分解萃余液中残存的H2O2、滤除工作液杂质和使四氢-2-乙基蒽醌环氧化合物和2-乙基蒽等再生。但是,氧化铝再生活性低,容易失活,更换频繁,对环境污染大。市场上急需高效、长寿命的再生剂缓解过氧化氢生产及环保方面的压力。因此,研制新型高活性蒽醌降解物再生剂尤为迫切。

笔者针对降解物再生原理,选择适宜的活性组分,以氧化铝为载体负载活性组分,制备新型复合氧化铝再生剂(SX-301),以提高再生剂的活性及使用周期。实验在吉林双欧化工有限公司3.5万t/a双氧水(27.5%)工业装置上进行,考核新型氧化铝再生剂SX-301在实际生产中的综合性能。

1 实验部分

1.1 主要设备及工艺

吉林双欧化工有限公司3.5万t/a双氧水(27.5%)工业装置采用固定床、钯催化剂、碱塔工艺,工作液体系采用二组分。再生设备为1台氢化白土床(2.5 t)、4台后处理白土床A/B/C/D(共装填再生剂16 t)。工作液流量为140 m3/h,工作液总量为380 m3。双氧水生产工艺流程见图1。

图1 双氧水生产工艺流程图

1.2 再生剂的制备及规格

采用含碱金属的pH=10或更高的碱水溶液处理活性氧化铝,水洗后将其在pH=7~8的弱碱性水溶液中浸泡5 h,最后于550℃焙烧12 h,即得到新型再生剂(SX-301),其性能指标见表1。

表1 SX-301再生剂性能指标

2 结果与讨论

2.1 再生剂单床实验

吉林双欧化工有限公司目前使用的传统氧化铝再生剂型号为Al2O3-1。由图1看出,白土床A/B/C/D为并联结构。2017年3月将SX-301装填在白土床C内,装填量为4 t。同时将4 t Al2O3-1装填在白土床B内,与SX-301进行对比考核。采用面积归一法分析了SX-301再生后的工作液中蒽醌、四氢蒽醌和有效蒽醌质量浓度的变化,并与原始工作液和Al2O3-1再生后的工作液进行对比,实验结果见图2。由图2看出,使用SX-301再生效果较好。在26 d内,采用SX-301可以使工作液中有效蒽醌的质量浓度从131.9g/L增长到141.7g/L,而采用Al2O3-1使有效蒽醌的质量浓度从131.9g/L增长到138.1g/L。较传统工艺使用的氧化铝相比,SX-301可使工作液中有效蒽醌的质量浓度明显增加。如按照系统380m3工作液计算,共节省蒽醌3 458 kg。此外,在考察周期内,SX-301对于氢效、氧效均无影响,实验结果见图3。此外,工作液碱度分析数据证实SX-301脱碱能力与Al2O3-1相当,实验结果见表2。

图 2 使用不同再生剂后工作液中蒽醌(a)、四氢蒽醌(b)和有效蒽醌(c)质量浓度随时间的变化

图3 再生剂SX-301对氢化效率、氧化效率的影响

表2 不同再生剂在双氧水生产中的脱碱能力

使用 60 d后,Al2O3-1粉化程度(高度)约为20cm。而SX-301使用76d后无粉化情况,吸附碱能力未降低,仍可继续使用。同时,从后期组分分析可知,SX-301仍具备再生能力。这说明SX-301具有良好的稳定性,在工作液中不易粉化。通过比较再生后工作液中有效蒽醌质量浓度得出,相较于Al2O3-1,SX-301并未对双氧水工作液中有效蒽醌造成太多吸附。

2.2 再生剂双床实验

SX-301在吉林双欧化工有限公司经过单床工业实验考核后,于2017年8月投入生产应用。A/B床装填 SX-301 共计 8 t(A 床 4 t,B 床 4 t),C/D 床使用Al2O3-1,考察工作液中有效蒽醌质量浓度的变化及脱碱能力,生产运行数据见图4及表3。从图4看出,A/B床装填SX-301使用65 d装置运行良好,工作液中有效蒽醌质量浓度从147 g/L增长到166 g/L,表明SX-301对蒽醌降解物再生活性较高,在此期间未补加2-乙基蒽醌(该双氧水厂使用Al2O3-1,每月补加蒽醌1.5t)。此外,工作液碱度分析数据与单床实验数据相似,即SX-301脱碱能力与Al2O3-1相当。

图4 使用不同再生剂后工作液中有效蒽醌质量浓度的变化

表3 再生剂SX-301在双氧水生产中的脱碱能力

2.3 讨论部分

单床和双床实验表明,SX-301对双氧水工作液的再生效果明显。其中,双床实验证实SX-301对蒽醌降解物再生活性高,工作液中有效蒽醌质量浓度从147g/L增长到166 g/L。正常情况下,该双氧水厂每月补加蒽醌1.5 t,而在SX-301使用期间(65 d),未补加2-乙基蒽醌。初步估算(按总的蒽醌补加量为1.5 t计,使用周期为3个月:原始补加1.5 t,2个月未补加),每吨27.5%H2O2新型再生剂蒽醌消耗量约为0.17 kg,明显小于一般双氧水厂的0.3 kg。同时,按照SX-301使用周期为65 d计算,每吨27.5%H2O2氧化铝消耗约为1.37 kg,明显小于一般双氧水厂的3.0 kg。

有效蒽醌增量和SX-301活性组分有关,SX-301活性组分可以使降解物得到还原再生,且可以抑制副反应发生。 Drelinkiewicz[4]用 Na2SiO3对活性氧化铝进行处理,结果显示其有利于氢蒽醌生成,而且蒽酮等降解物生成量减少,同时也能保持较高的活性。李国印等[5]采用固体碱与氧化铝掺杂复配技术制备负载型再生剂,避免了活性组分流失,减少了降解物生成,使再生剂具有较高的活性,使用寿命延长100 d以上。这与SX-301工业应用实验结果相一致。

3 结论

1)通过在吉林双欧化工有限公司3.5万t/a双氧水(27.5%)工业装置上使用SX-301,改善了双氧水工作液的物性状况,不影响吸碱和氢效。同时,对蒽醌降解物有很强的再生能力,保证了总有效蒽醌数量的稳定提高,避免了因为组分的不当带来的工艺操作困难。2)SX-301使用周期长,再生活性高,从而降低了氧化铝和蒽醌消耗,节省了生产成本。预计每吨27.5%H2O2新型再生剂对蒽醌的消耗≤0.3 kg、对氧化铝的消耗≤3.0 kg。

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