水电站变压器换油处理工艺分析
2018-12-06孟昭君
孟昭君
国网新源控股有限公司检修分公司 北京 100000
1 水电站变压器的现场验收及常规处理
水电站变压器及补充油运抵现场后,应尽快检测水电站变压器油样,按规程简化检查项目如下:油外观、闪点、耐压、水溶性酸(pH值)、酸值、微水、色谱、油中含气量、介质损耗角(90℃)。这些指标中,对于新安装的水电站变压器油的不合格项目常有:(1)油微水超标,严重时引起油耐压达不到要求;(2)油色谱化验结果:含有C2H2微量或总的(某种)油中含气量偏高;(3)油介损超标准(大于0.7%)在现场安装施工中,油微水超标可以采用真空滤油机加热循环,再辅以板式滤油机过滤使油脱水和过滤杂质,经过二次循环后,可以达标。油中含有微量C2H2或含气量偏高,可采用1台或2台串联真空滤油机加热过滤循环,使项目在较短的时间达标。而油介质值超标,就很难用常规方式来处理。在主变本体试验中,油介损超标有时还会出现线圈绝缘电阻偏低,直流泄漏值增大,线圈对地的介质损耗偏大;或者因油介损的偏高而使主变整体绝缘变坏。为了彻底处理主变的绝缘油介损偏高,保证设备的安全运行,施工单位和生产运行部门均采用更换水电站变压器油的方法。
2 水电站变压器换油流程
2.1 水电站变压器换油前的准备工作
2.2 排油、冲洗
排油前,若油介质小于2%,本体排油油介损>0.7%按国标或厂方规定,抽真空充干燥氮气0.02-0.03MPa,抽真空排氮破真空,本体底部残油化验,油介损值跟踪,抽真空注油破真空补油及扫尾工作。油介损<0.7%,要清理底部残油,油数据合格(油介损<0.5%),清理本体残油后,要用合格的水电站变压器油冲洗主变本体及油箱,厂家发出的新油(含冲洗油)在现场可采取的方法为直接排油,如果油介损较高,则应事先考虑用吸附或其他方式降低油介损,再进行排油、换油工作。排油及冲洗工作,一般在现场大修的主水电站变压器与吊钟罩及本体芯部(器身)检查结合一起进行,以减少重复工作量。整个工序对天气的要求较高,按规程、芯部(器身)暴露在空气中的时间不应超过下列规定:(1)空气相对湿度不超过65%时为16h;(2)空气相对湿度65-75%时为12h;(3)空气相对湿度大于75%时,不宜进行。水电站变压器本体油排干净后,如需进行吊罩检查芯部(器身),则在吊罩后进行冲洗。冲洗和清理的部位,主要是:冲洗铁芯、油道、线圈、绝缘件、油箱壁以及一些死角。冲洗的顺序,应从上到下进行,以使油能充分浸透芯部的绝缘件等,并带出铁芯、油道、线圈、绝缘件等的表面附着油,该工序应进行2-3次,间隔宜30min以上,同时对底部的放油管、残油进行清理,尽量吸干残油。冲洗油的设备应用真空或压力式滤油机,再配合小油泵进行。对于线圈外侧加有围屏的结构应尽可能拆除围屏,冲洗线圈。冲洗工作完成后,应擦干箱壁及本体底部残油,并放尽冲洗用油。
2.3 抽真空充氮、静滴及检测
冲洗工作和钟罩回装、水电站变压器附件安装工作结束后,应立即在规定的时间内进行抽真空工艺,真空表一般装在水电站变压器顶部,同时安装好充氮装置。
对本体内的氮气应定时检查,如压力偏低则应及时补充。保持正常氮气压力,使芯部(器身)能在保证不受潮情况下,让浸渍在线圈内,附件内的油能充分随冲洗用油滴干。以保证换油质量,一般静滴时间维持要求在48h以上。取水电站变压器底部残油(冲洗油和原油混合),进行油介损测试,如果残油介损与冲洗油介质相比,变化不大,则说明冲洗效果良好。如残油介损与冲洗前的油介损较接近,则说明本体内仍存有较多的受污染油,应继续采用抽真空排氨→破真空→冲洗→排油程序进行。一般残油介损宜控制在0.7%以下。
2.4 破氮、抽真空本体注油
破氮的方式应采用真空泵抽出油箱内N2真空度也无需太高,再破真空,进行本体底部的残油处理。确认已干净后,封回所有闷板以及安装影响下一工序的附件如套管、套管CT等再进行抽真空,抽真空的真空度及时间要求同前抽真空工艺。本体注油应在真空度达到要求后进行,水电站变压器油应从本体底部放油阀注油,油温高于水电站变压器芯部温度,注油速度控制在100L/min以下,当油位离水电站变压器箱顶部约100-150mm时停止注油。注油过程中应始终维持着要求的真空度,停止注油后要继续抽真空,220kV主变要求4h以上,待天气良好时破真空。
2.5 破真空、补油及化验
保持真空度时间达到要求后,可直接破真空,并安装其余小附件如散热器、油枕等。对油枕和散热器也要进行抽真空注油,但宜采用真空滤油机注油,48h后排净油枕和散热器气体,补充油要补到正常油位稍偏高,静放24h以上取油样化验,做油化全套试验(简化、色谱、介损、微水),各项试验数据均为合格,并定期跟踪有无变化。
因主水电站变压器油受污染后,要使水电站变压器芯部(器身)所浸渍油完全更换,几乎是不可能,但这台水电站变压器通过以上换油处理工艺后,水电站变压器油介损超标现象均得以处理而且效果明显,也无继续升高的趋势。试验结果,完全符合运行油≤4%的标准。为220kV电网运行安全提供了有效保障,同时为企业创造很大的经济效益。