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旋挖钻机动力头下法兰油封装配质量改善

2018-10-25山河智能装备股份有限公司张树红

机械工业标准化与质量 2018年10期
关键词:质量事故油封鱼刺

山河智能装备股份有限公司□张树红

1 鱼刺图改进分析

鱼刺图又称 “因果图”、 “石川馨图”,它是揭示质量特性波动与潜在原因关系,即表达和分析因果关系的一种图表。鱼刺图的实施步骤如下:

1)简明扼要地确定结果,即确认需要解决的质量问题。

2)确认可能发生的原因的主要类别,考虑的主要因素有:人员、机器设备、材料、方法、测量、环境。

3)开始画图,把 “结果”画在箭头的右边,然后把各类原因画在箭头的左边,作为 “结果”的输入。

4)寻找所有下一层次的原因,画在相应的主 (因)枝上,并继续一层层地展开,展开到可采取措施为止。

5)从最高层次 (即最末一层)的原因 (末端因素)中选取和识别少量对结果有最大影响的原因 (重要因素),并对它们做进一步研究,如收集资料、论证、试验、控制等。

2PDCA循环

PDCA循环又称 “戴明环”、 “休哈特环”,它是全面质量管理的思想基础和方法依据,它包括持续改进的四大步骤,是一个不断重复的持续改进的过程。常用于业务流程的改善、产品的改善、工序的改善等。

P:计划,包括改善目标的确定,以及改善计划的制定。

D:执行,根据活动计划,进行具体操作。

C:检查,总结执行计划的结果,找出问题。

A:处理,对结果进行分析处理,对改善实施中成功的经验予以标准化;对于没有解决的问题,提交给下一个PDCA循环中去解决。

3 实例分析

(1) 分析思路

将全面质量管理体系中的PDCA循环工作程序与鱼刺图分析法相结合,得到一个切实解决旋挖钻机动力头下法兰漏油质量事故的改善方案。质量故障分析思路如图1所示。

图1 “PDCA+鱼刺图分析”思路图

(2)质量问题描述

2017年1月份至6月份共接到客户投诉动力头下法兰漏油故障八起,拆检后发现油封唇口有不同程度磨损,初步分析为油封损坏密封不严,动力头在高速运转中,齿轮油从下法兰与油封的装配间隙中漏出。2017年上半年下法兰漏油故障八起,换件、人工成本损失约40万元。

旋挖动力头采用多点循环强制式润滑冷却系统,当动力头回转时,带动齿轮泵转动,齿轮泵把齿轮箱下部齿轮油,抽到动力头齿轮箱上部,即使润滑齿轮箱上部轴承及油封,形成淋浴润滑。油封是保证这一核心部件工作可靠性的关键制约因素,油封磨损导致动力头下法兰漏油属严重质量事故。

(3) 事故分析

根据售后反馈的质量信息,动力头下法兰漏油发生在设备使用0-200小时之间,属油封早期磨损,客户对此抱怨很大,严重影响产品质量信誉。为了巩固公司产品质量,达到将该类型故障控制在零起的目标,本文运用鱼刺图分析法对该质量问题进行分析。

1)制定实施计划

针对该质量事故,质量改善小组对下法兰漏油问题进行讨论,并在整个改善过程中贯穿PDCA循环工作程序。具体活动计划安排见表1。

表1 实施计划安排表

2)鱼刺图绘制

完成问题确认和现场调查后,利用鱼刺图分析法在改善小组内进行问题讨论,分别从人、机、料、法、环、测六个方面进行原因分析,归类整理绘制成鱼刺图,如图2所示。

3)要因确认和对策

图2 动力头下法兰漏油质量事故鱼刺图分析

对鱼刺图分析法得到的因素进行整理,并现场确认。验证1:油封装配为地面作业,员工在地面压装油封,清洁度差,用油漆刮刀涂抹黄油,易粘附杂质和损伤唇口。验证2:法兰油封安装面采用手磨刀具精车,现场检测表面粗糙度>3.2,且机加后的转序、涂装等环节,易造成表面油漆、铁锈污染。验证3:大齿轮与回转支撑装配后,未检测上下法兰密封面的跳动量,如齿轮轴与下法兰装配不同心,偏心量超过油封的过盈量,动力头在高速运转过程中,齿轮油会从油封边缘漏出。通过原因分析与现场验证,我们找到了导致动力头下油封漏油的主要原因为以上三个;其他因素如油封唇部析料不适合、内压力大、润滑不足等对事故的影响比重较小。我们将三个要因根据目标制定对策,采取相应的措施,并有专人负责,制定相应的对策表,见表2。

表2 关键因素对策表

4)对策实施

对策制定后设置专人负责对措施的实施情况进行检查监督,对策措施的实施方法如下:

措施1:针对上下法兰尺寸,设计油封整体压装工装,保证油封与法兰装配同心度;将原来的在油封唇口涂抹黄油改为涂抹齿轮油;装配工具由原来的油漆刮刀改为软毛刷;编制油封装配作业指导书;确定油封作业人员 “三定表”。

措施2:选型购买机加车刀精车上下法兰油封装配面,经检测加工后的油封装配面光洁度达到1.6-1.13左右,符合技术1.6标准要求。

措施3:在动力头装配工位配备百分表,检查每一台大齿轮装配后的上下密封面的跳动量,对检测跳动量超20丝的情况及时返修处理,直至检测跳动量符合技术标准后,才能转下一工序。

(4)成果与巩固

以上三项对策措施贯彻实施以来,截至2018年3月30日,售后无动力头下法兰漏油质量事故反馈,为公司节约售后返修成本约60万元。通过这次QC改善,在增加较小成本的情况下,解决了困扰公司长达一年之久的动力头下法兰油封漏油质量问题,提升了动力头油封装配质量,给公司带来的间接效益不可估量。

对于本次卓有成效的改善对策,公司制定了相应的巩固措施,使其成为公司的管理标准及作业标准,进一步强化和巩固改善成果。主要有以下几个方面:

1)上下法兰加工设备及加工要求写入法兰加工作业指导书。

2)油封装配工装使用写入动力头油封装配作业指导书。

3)动力头装配工序跳动量检查标准及要求写入装配检验记录表,记录每台下线设备的检测数据。

4 结论

本文将鱼刺图分析法和PDCA循环管理理论结合,并用于实际问题分析,不仅有效解决了动力头下法兰油封漏油质量问题,同时也在质量问题的分析成果和效率上彰显了该方法的优越性,若在对策实施后仍有新的问题出现,则通过进入下一轮PDCA循环来解决。

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