一种取力器冒油故障分析及改进
2018-10-22许亮王建峰
许亮,王建峰
(陕西法士特齿轮有限责任公司,陕西 西安 710119)
1 背景描述
2018年4月,接到山西长治某服务站反馈,一批自卸车出现取力器批量漏油故障,我公司技术人员立即与长治某服务站联系,经落实:共14台变速器+取力器出现取力器通气塞漏油,变速器总成出厂日期均为2018年3月份,搭载该变速器总成基本为跑煤炭运输的自卸车,日常载荷维持在 18T左右,出现取力器漏油故障里程平均在6000公里以下,行驶里程很少。从现场拍到的图1中可以看到,通气塞冒油已经导致取力器外表面沾满大量油渍,甚至开始滴落。
2 原因分析
如图2所示,该取力器装在变速箱后端左上角,主要匹配双中间轴变速器。与装在右下角的取力器不同的是,安装于左上角的取力器由于位置偏高,在设计之初,就在取力器前壳体与输入轴之间装有油封,用于阻隔取力器腔体与变速器腔体之间的流通,同时加装通气塞,保证取力器与外界气压流通(如图3)。由于油封的存在,则取力器必须单独加油,加油至观察油孔,油量为 0.35L;定量加油则一般推荐为0.25-0.26L。而安装于右下角的取力器,前壳体与输入轴之间没有设计油封,变速箱与取力器腔体润滑油可以自由流通,不需要单独加油也可实现润滑。
图3 某型号取力器油封及通气塞位置
通过分析,结合之前出现过的数起装于右上角取力器冒油故障,我们推测某型号取力器通气塞冒油原因为:由于取力器输入轴大部分时间在单一旋向下工作,单向油封F500A-1802191阻止了取力器腔体润滑油流向变速器腔体,但并未有效阻止变速器内润滑油通过齿轮带动旋入取力器腔体。这样就导致取力器腔体积油过多,从而通过通气塞冒出。
图4 某型号取力器取消油封后示意图
综上,我们猜想,是否可以借鉴装于右下角的取力器设计原理,取消某型号取力器壳体与输入轴之间的油封,并将通气塞堵死呢?
3 方案验证及结果分析
为了验证我们的方案,观察在取消变速器与取力器之间的油封后,取力器在不同工况下内部油量到底有多少,我们委托试验中心进行了试验,对空载、行车取力、停车取力等不同的工况做了横向对比。
采用变速器加取力器总成做取力器油量实验,由于取力器安装位置一致,所以实验结果对同类型箱型均具有参考性。具体实验方法为:保持取力器与变速器之间有油封,测量并记录取力器的加油量(至观察孔);取消取力器与变速器之间的油封,测量并记录加油量;取消取力器与变速箱之间的油封,取力器单独加油 260ml,变速器挂 4挡,以输入转速1125r/min空载运行10min,测量并记录油量;保持取力器空油状态,变速器挂4挡,以输入转速1125r/min空载运行,分别记录取力器运行 5min、10min、15min、20min、25min取力器的油量。
(1)行车取力工况,按表1所示工况运行,并记录取力器油量及取力器油温变化情况。
(2)停车取力工况,主箱挂4挡,副箱气缸处于中间位置,输入扭矩701Nm,输入转速1500r/min,运行15min,记录油量。拆检取力器。
(3)补充破坏试验,保持取力器内空油状态,挂4挡,输入扭矩701Nm,输入转速1500r/min,运行10min,记录油量并拆检。
表1 行车取力工况
表2 实验数据
通过实验结果可以看出:①在取消取力器与变速器之间的油封后,取力器腔体与主箱接通,取力器实际储油能力为160mL;②取力器空油状态,无论空载和加载,在运行一段时间后,取力器内油量均可达到160mL。
由此可以得出:在取消某型号取力器与变速器之间的油封后,取力器腔体与主箱接通,在取力器运行时,主箱的润滑油不断甩入取力器,而由于取力器的位置高于主箱油面,故取力器内的润滑油也不断回流主箱。主箱与取力器的润滑油不断交换,一方面可以保证取力器内保有一定的油量从而保证润滑;另外由于主箱壳体较取力器壳体散热性能较好,还可以加快取力器散热速度;同时取力器与主箱接通,取力器就不需要设计单独的通气塞,进而解决某型号取力器通气塞漏油问题。
4 总结
在试验论证可行后,我们在市场上进行了改制、跟踪,截止目前,未出现漏油故障反馈。