研山铁矿加工南非磷尾矿工艺优化
2018-10-16田艳红赵淑芳
周 咏 田艳红 赵 赢 赵淑芳
(1.司家营研山铁矿有限公司;2.石家庄金垦科技有限公司;3.河钢集团矿山设计有限公司)
研山铁矿属“鞍山式”沉积变质铁矿床。矿石类型主要为赤铁石英岩和磁铁石英岩两大类,浅部为赤铁矿石,深部为磁铁矿石。研山铁矿选矿厂目前运转两个氧化矿系列和一个原生矿系列。其中两个氧化矿系列于2011年3月底投产,采用阶段磨矿—粗细分级—重选、阴离子反浮选流程,生产初期浮选尾矿铁品位高达22%以上,造成金属流失严重。为此,于2013年7月投入了浮选尾矿再选项目。随着采场采剥进度的推进,入磨矿石性质有了很大的改善,浮选尾矿品位也降至13%左右,从技术经济角度计算,继续运转浮选尾矿再选系统已不合适。为此,研山铁矿引进南非磷尾矿(后简称南非矿),并对浮选尾矿再选系统设备进行了改造以加工南非磷尾矿。该项目改造共分为两个阶段,前期生产中精矿铁品位控制在60%左右,未达到销售要求;后期结合全自动淘洗磁选机进行试验,增设了CH-CXJ32000全自动淘洗机,成功实现了提精降杂,精矿铁品位提高到63%以上,达到了销售要求。
1 前期南非矿加工生产情况
1.1 矿石性质分析
对原精矿进行多元素分析及全粒级分析,分析结果见表1、表2。
表1 原精矿多元素分析结果 %
由表1可知,原矿中全铁品位达55.50%,有害杂质磷含量高达0.557%,同时TiO2含量较高。
表2 原精矿粒度分析结果
由表2可知,各粒级铁品位均不足60%,需要再次磨矿才能提高精铁矿品位。
1.2 生产流程确定
根据前期试验室试验及同类矿山加工南非矿的经验,试验确定流程为阶段磨矿—阶段选别流程,具体工艺流程见图1。
图1 南非矿加工工艺流程
1.3 生产中存在的问题
(1)利用此流程加工南非矿,前期生产中存在的主要问题是精矿铁品位偏低。根据前期试验室试验结果来看,磨矿细度达-0.074 mm 88%时经过粗选(88 kA/m)、精选(80 kA/m)两段磁选,精矿铁品位可达63.41%。现场生产中经过两段磨矿分级,入选矿石细度达-0.074 mm 90%以上,经过场强为120 kA/m的双联筒两段磁选机选别后,精矿铁品位约60%,达不到精粉销售要求。
(2)通过对现场生产中二段磁选精矿的镜下观察,发现精矿中磁团聚现象较为严重。由于矿石磁性率非常高且现场磁选机磁场强度较高,精矿中夹杂很多已单体解离的脉石颗粒,与矿石颗粒形成聚团进入最终精矿,导致精矿铁品位偏低。
2 利用全自动淘洗磁选机提精降杂
2.1 增设全自动淘洗磁选机及设备参数调试
大量工业试验表明,针对磁选机分选不清的情况,利用全自动淘洗磁选机强磁场、大水流等特点,进行选别提精降杂效果较为明显[1-3]。该矿山结合全自动淘洗磁选机厂家进行了试验和反复论证,增设了φ200 mm脱磁器1台和CH-CXJ32000全自动淘洗机1台。二段磁选精矿经脱磁器脱磁后给入淘洗机进行选别,选别后精矿作为最终精矿,尾矿给入总尾矿。
现场调试初期,由于二段磁选精矿量较少,淘洗磁选机底流浓度低,选别指标欠佳。通过关小底阀,提高底流浓度到70%,但因精矿在筒体内滞留时间过长而导致精矿管堵塞。后续生产中逐步降低底流浓度,控制在65%时淘洗磁选机精矿排放较为顺畅,同时较高的底流浓度对提高精矿品位有利。通过观察溢流中尾矿的状态调整上升水量和固定、循环、补偿磁场的磁场强度。最终确定淘洗机运转参数底流浓度为60%~65%、溢流浓度为10%~20%。
二段磁选精矿通过全自动淘洗磁选机选别后,最终精矿铁品位可达到63.5%,满足了铁精粉销售要求,同时实现了精矿钛含量0.9%、尾矿铁品位10%,金属回收率96.5%的良好选别指标。
2.2 改造效果
全自动淘洗磁选机的应用表明,该设备利用强磁场、大水流,摒除了传统半逆流筒式磁选机易形成磁团聚的缺点,可有效降低硫、磷、硅等杂质含量,实现提精降杂。该项目改造自2017年6月完成,生产精矿铁品位统计结果见表3。
表3 改造前后精矿铁品位月平均统计结果 %
由表3可知,改造完成后,7月份进行设备调试,精矿铁品位有所提高;自8月份起,精矿铁品位基本可以稳定在63.5%以上;改造后精矿铁品位较改造前平均提高2.96个百分点。
3 结 语
(1)研山铁矿南非磷尾矿生产实践结果表明,全自动淘洗磁选机作为精选设备,提精降杂效果显著。
(2)全自动淘洗磁选机的强磁场、大水流等特点,可有效避免选别过程中形成磁团聚现象。
(3)利用全自动淘洗磁选机进行精选,精矿铁品位可提高2.96个百分点,铁品位达63.5%以上,满足铁精粉外销要求。