煮绵工艺的实验探究
2018-09-10赵树强林海涛宁晚娥覃朝熙
赵树强 林海涛 宁晚娥 覃朝熙
摘要: 针对常规煮绵工艺效率低、能耗大、时间长、脱胶效果差等问题,文章拟采用几种新型、环保、高效的煮绵助剂处理丝绵,并采用扫描电镜、红外光谱仪、X射线衍射仪等对不同工艺处理后的丝绵表面处理效果,丝绵二级结构的情况及其他性能指标进行测试。研究结果表明:与常规工艺处理后的丝绵相比,清丝宝处理后的丝绵手感蓬松、柔软、无异味、光泽较好,其残油率、练减率、煮练温度、煮练时间及白度均有不同程度的改善。因此,在现行的丝绵生产工艺中,采用清丝宝处理丝绵,其实验数据对完善已有成果的煮绵工艺及改善丝绵的内在质量具有一定的实际应用价值。
关键词: 丝绵;残油率;助剂;丝绵生产工艺;回潮率
中图分类号: TS142.2文献标志码: A文章编号: 1001-7003(2018)03-0032-07引用页码: 031106
Abstract: Aiming at the problem of the conventional silk flossing process such as low efficiency, high energy consumption, long time and low degumming effect, this article intends to use several new, environmentally friendly and efficient silk floss cooking auxiliaries to treat silk floss. Besides, scanning electron microscopy, infrared spectroscopy and X-ray diffraction, etc. were used to test the surface treatment effect of the silk floss after treatment by the different process, the situation of the secondary structure of the silk floss and other performance indexes. The research results show that compared with the conventional process of silk floss, the silk floss treated by Qingsibao feels fluffy and soft, with no smell and good gloss. Meanwhile, its refining yield reduction rate, cooking temperature, cooking time, residual oil rate and whiteness are improved in different degrees. Therefore, in the current production processes of silk floss, Qingsibao has certain practical application value to improve the existing achievements and the intrinsic quality of silk floss.
Key words: silk floss; residual oil rate; auxiliaries; the production process of silk floss; moisture regain
絲绵是以各类原料茧及缫丝副产品等为原料制作而成的,具有柔滑、透湿及手感蓬松等特点[1]。由其制成的高档寝被用品不仅具有蓬松爽滑、保暖性强等特点,还具有预防风湿症、关节炎及提高睡眠质量等优点,然而使用一段时间后,会出现丝绵颜色泛黄、异味、抗菌性能差等问题。此外现有煮绵工艺本身也存在较多问题:一方面,处理废水的污染问题,如处理时间过长,生产效率不高,处理过程中易产生沉淀,同时对丝绵的损伤也较大;另一方面,在常规煮绵的过程中残余丝胶及杂质的存在会出现丝绵缠连,严重影响丝绵的内在质量,进而影响其使用寿命。为了改变其现状,亟待开发一种新的煮绵工艺替换常规煮绵工艺,进而提高丝绵的内在质量。推动广西丝绵产业的良性循环,有利于形成自主品牌,实现丝绵生产的节能、低耗、绿色环保,为实现广西打造桑蚕茧丝产业基地服务[2-10]。
1实验
1.1材料
蛹衬丝绵片(广西融安县金鼎制丝有限责任公司)。
1.2仪器
Y(B)802N八篮恒温烘箱、WSB-3A白度计(温州大荣纺织仪器有限公司),YB71旦尼尔电子天平(常州市幸运电子设备有限公司),HH-6数显恒温水浴锅(国华电器有限公司),S-570型扫描电子显微镜(日本日立公司),美国Nicolet5700型红外光谱仪(美国热电尼高力仪器公司),YG(B)026E-500型电子织物强力机(温州大荣纺织仪器有限公司),Quanta600F场发射扫描电镜(美国FEI公司)。
1.3试剂
石油醚(30~60℃)(天津市大茂化学试剂厂),脱胶剂和皂剂(广东化学试剂工程技术研究开发中心),双氧水(乔科化学(东莞)有限公司),自制助剂(表1)及柔软剂928(上海市纺织印染材料研发工程中心),试剂均为分析纯。
醚羧酸钠与脱胶剂混合煮练丝绵时,能加速丝胶的膨润和溶解,具有很好的渗透、润湿、乳化、分散、去污等性能;整理丝绵时,能显著改善丝绵的手感,增加光泽,避免手感粗糙,提高丝绵的服用性能,而且生物降解性良好,以及低毒和低刺激性,然而其润湿速度不如清丝宝,除油除杂能力也不高清丝宝蓖麻油酸咪唑啉与脱胶剂混合煮练丝绵时,其良好的渗透、润湿、乳化、分散、去污等性能减小了浴液中介质间界面张力,渗透到丝绵纤维里的脱胶剂的量增加,一定程度上加速了丝胶的膨化和水解,刺激性小,毒性低,纯度高,具有良好的生物降解性;处理后的丝绵手感柔软、干爽,富有弹性,可防止丝绵折皱和擦伤,蛹油及杂质清除彻底,不易产生沉淀,而且其润湿速度比传统表面活性剂快一倍练丝灵椰油酰胺烷醇硫酸钠椰油酰胺烷醇硫酸钠作为一类性能优异的非离子型表面活性剂,具有良好的钙皂分散力、乳化力、润湿、渗透、增溶等性能;然而与脱胶剂混合煮练丝绵时,随着煮练时间的延长,椰油酰胺烷醇硫酸钠吸附在了丝绵纤维的表面,降低了脱胶剂与丝胶作用的效果,从而影响其煮练效果,而且处理后的丝绵手感较差,油脂及杂质清除不彻底,易产生沉淀2方法
2.1常规工艺
取一定量的丝绵,分别置于温度100℃,10g/L的双氧水,浴比1︰100如表2所示(试样编号1#~4#)的各种试剂溶液中连续煮练120min,然后用40℃左右的去离子水反复洗涤后,最后用质量浓度为10g/L的柔软剂928溶液浸泡试样1h,再用40℃左右去离子水洗涤3次后脱水、烘干,每个试样重复实验3次,求平均值。
2.2工艺改良
选取如表2所示(试样编号5#~16#)的试剂溶液(温度75℃、10g/L的双氧水、浴比1︰100)对丝绵进行煮练,即煮练30min后取出,换液后保持同样条件煮练20min,共煮练50min,然后用40℃左右的去离子水洗涤3次,最后用质量浓度为10g/L的柔软剂928溶液浸泡试样1h,再用40℃左右去离子水洗涤3次后脱水、烘干,并对其实验重复3次,以确定其实验数据的可靠性和真实性。
2.3测试项目及方法
2.3.1残油率的测定
按照GB/T24252—2009《蚕丝被》中的测试方法对丝绵残油率进行测定。
2.3.2白度的测定
将实验后检测白度的丝绵片做一些前处理,然后将其均匀放入实验盒,用标准白度板来校准过的WSB-3A白度计对其进行测试[11],测试3次,然后求平均值。
2.3.3练减率的测定
将煮绵前后的丝绵分别在恒温烘箱中烘干,然后用电子天平分别称其质量,其练减率公式[12]如下:
练减率/%=煮锦前试样干质量-煮锦后试样干质量煮锦前试样干质量×100(1)
2.3.4手感
采用手触摸法进行评定[13],用★表示:★表示手感较差,★★表示手感一般,★★★表示手感好,★★★★表示手感较好。
2.3.5回潮率的测定
按照GB/T9995—1997《纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法》中的测定方法对丝绵回潮率进行测定。
2.3.6丝绵pH值的测定
按照GB/T7573—2009《纺织品水萃取液pH值的测定》中的测定方法对丝绵pH值进行测定。
2.3.7结构表征
将煮练处理前后丝绵纤维的粉末与KBr均匀混合,并对其进行压片处理,取其波长500~4000cm-1,对丝绵进行测试。
采用Quanta600F场发射扫描电镜观察其微观表面形态。
2.3.8力學性能的测试
丝绵的断裂强力及其断裂伸长率在YG(B)026E-500型电子织物强力机上进行测试,具体方法如下:将丝绵片纵向剪取25cm,横向剪取5cm,以此作为丝绵试样,其中丝绵片夹持长度为100mm,拉伸速度为250mm/min,预张力10cN,温度为(20±2)℃,相对湿度为65%±5%。每个试样重复3次,取其平均值作为测试值。
3结果与分析
3.1丝绵练减率的测定
表3为不同工艺下的练减率,表4为采用单因素分析得到不同工艺下练减率的显著性。
从表3的数据可知,其练减率随着脱胶剂质量浓度的增加而增加,当脱胶剂质量浓度为2.5g/L时,练减率最大,为20.31%。此外,由表4可以看出,各因素的F值>F-crit=4.07,P-value<0.01,在显著性水平α=0.05下,可以认为各因素对丝绵练减率的影响非常显著。在实验的质量浓度范围之内,练减率随着煮绵助剂用量的增加而增加,当清丝宝、净丝素、练丝灵的质量浓度分别为4、2、0.25g/L时,丝绵练减率分别为16.85%、16.22%、13.52%。由此可以看出,在加入等量脱胶剂的同时,脱胶剂与清丝宝的混合煮练对丝绵的练减效果非常明显。而练丝灵的加入,使得丝绵练减率略有下降,可能是因为练丝灵中的椰油酰胺烷醇硫酸钠表面活性剂吸附在丝绵纤维表面,降低了脱胶剂与丝胶作用的效果,因此练丝灵与脱胶剂的混合煮练对丝绵的练减效果并不是十分明显。
3.2丝绵力学性能的测试
从表5的数据分析可知,煮练处理后的丝绵与未处理的丝绵相比,其断裂强力及断裂伸长率均有不同程度地降低,可能是煮绵助剂的表面活性作用加速了丝绵中丝胶的膨润,进而均匀地溶解在浴液中,这对丝绵里的丝素或多或少会造成不同程度的破坏。脱胶剂与皂剂混合煮练丝绵,其断裂强力及断裂伸长率均有大幅度的降低,说明脱胶剂与皂剂的混合煮练促进了丝胶的膨化,进而水解到浴液中,但是也会在一定程度上破坏丝素,进而影响丝绵的内在质量。脱胶剂与练丝灵的混合煮练虽然其断裂强力及断裂伸长率较常规工艺有较大提高,但是其煮练效果很差,而脱胶剂与清丝宝混合煮练处理丝绵后,其断裂强力及断裂伸长率较理想,而且手感蓬松、柔滑。
3.3残油率、白度和手感的测定
与常规工艺相比,工艺改良后丝绵的白度和残油率均得到不同程度地改善。由表6可知,随着清丝宝质量浓度的增加,丝绵白度大体呈上升趋势,当清丝宝的质量浓度为4g/L时,白度达到了81.45%,大于常规工艺处理的丝绵的白度,而且手感蓬松、柔滑,其残油率为0.64%,达到了特级品填充物含油率的要求,有利于丝绵质量的提升。净丝素与脱胶剂混合煮练时,白度也有较大提高,净丝素质量浓度为2g/L时,白度也达到了80.73%,而手感蓬松略差,其残油率为0.75%,同样符合国家标准。然而练丝灵与脱胶剂混合煮练时,其残油率均小于1.5%,白度也比常规工艺煮练的好,但是手感蓬松很差且有异味,可能是丝绵里的蛹油或者杂质没有清除彻底,因此脱胶剂-练丝灵混用煮练时,效果不佳。
3.4回潮率和pH值的测定
从表7可以看出,与常规工艺处理的丝绵相比,新工艺处理后丝绵的回潮率均有下降,尤其是8#的回潮率达到了9.28%,符合GB/T24252—2009《蚕丝被》中回潮率小于12%的要求。蚕丝被质量的好坏一定程度上与pH值的大小有关,而从表7中发现,常规工艺处理丝绵时的pH值均高于国家标准值,而新型工艺的pH值有所降低,尤其是5#~16#的pH值均小于8.0,因此选择其作为煮绵工艺的测试指标是合理可行的。
3.5丝绵表面的形貌变化
为了研究不同工艺条件下丝绵表面的处理效果,对所观测的样品做一些喷涂处理后,对其进行观测(图1)。从图1的扫描电镜图可以看出,图1(a)中的丝绵表面不光滑,存在大量的丝胶及孔洞,而且丝胶易团聚,出現了多条由丝胶斑形成的纵条纹;图1(b)中的丝绵表面相对未处理之前,平整光滑了很多,但是发现多条细小的裂纹,丝素受到了不同程度地损伤,可能是在煮绵的过程中,其工艺条件(如煮绵温度过高、煮绵时间等)处理不当,造成其煮绵过度;而图1(c)中的丝绵表面处理效果很好,与常规工艺相比,表面平整光滑,大体上没有损伤。
3.6丝绵X衍射曲线对比分析
由图2可知,不同工艺处理后的丝绵在20.1°的特征衍射峰较强,在9.1°、24.3°附近的特征衍射峰较微弱,而这两种丝绵在19.7°附近没有出现特征衍射峰,可能是丝素蛋白中的一些无规线团(Silk I结构)结构受到温度、表面活性剂等因素的影响向β-折叠结构转变(SilkⅡ结构),说明不同工艺处理后的丝绵的晶体结构都以SilkⅡ型为主,几乎不含有Silk I和α-螺旋特征衍射峰,而且它们在整体结构上无明显差异,图像很相似。
3.7丝绵红外光谱对比分析
从图3的傅里叶红外光谱曲线中可以看出,未处理丝绵的红外光谱吸收峰(a曲线)的大致情况是:1655cm-1(酰胺I)为α-螺旋结构,1627cm-1(酰胺I)、1519cm-1(酰胺II)、1231cm-1(酰胺III)及698cm-1(酰胺V)为β-折叠结构。从图3的(b)和(c)曲线中发现,不同工艺处理后的吸收峰中的1627cm-1(酰胺I)消失,而峰值1655cm-1(酰胺I)小幅度偏向低位,可能是丝绵中所含有的蛋白质分子由于受到外部条件的影响,其构成β-折叠结构的链间氢键发生改变所致,同时也说明了丝胶中含有β-折叠结构的结论。总之,它们的变化说明了工艺改良后丝胶脱落的速度、脱胶的时间及丝绵表面的光滑程度优于常规工艺,达到了煮练的目的。另外,
虽然峰值1655cm-1(酰胺I)小幅度向低位移动,但其仍属于α-螺旋结构的范畴。其他三个峰值大体上没有什么变化,它们在整体结构上没有明显差异,与X射线衍射处理的结果大体上是一样的。
4结论
采用几种新型、环保、高效的煮绵助剂处理丝绵,通过单因素实验分析可以得出,本文采用清丝宝与脱胶剂组合的比例配比处理丝绵,与常规工艺处理后的丝绵相比,其效果显著。一是降低了处理丝绵的温度;二是有效减少了处理丝绵的时间,同时也减少了能源的消耗,具有较好的综合效益。其工艺优化条件为:清丝宝、脱胶剂及双氧水质量浓度分别为4、0.05、10g/L,温度75℃,浴比1︰100,且其残油率小于1.5%,回潮率小于12%,符合国标优质要求。
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