气井可调式井下节流器在神木气田的应用
2018-07-19赵乃鹏徐智昆刘明建
赵乃鹏,占 赛,徐智昆,冉 婧,王 磊,刘 辉,刘明建
(西安石油大学,陕西西安 710065)
1 神木气田节流器运行现状
2017年神木气田生产气井400余口,其中节流器生产气井300余口,无阻生产气井100余口,节流器生产超过2年气井共有100余口。数据显示节流器入井超过一年后极易存在打捞失败现象,原因分析为神木气田新投产井较多,节流器上部易积液、积砂,时间超过一年后节流器上部积砂过多,造成打捞失败[2]。
2017年神木气田节流器打捞次数为158次,平均单井每年打捞次数为2次,劳动强度及工作量较大。因节流器失效井打捞节流器所占比例较小,气嘴更换、定期打捞所占比例较大,其中因气嘴更换打捞节流器占全年工作量22%,且随着气田的开发气嘴更换更加频繁,开展新型节流器研究,降低因更换气嘴打捞节流器频率成为目前研究重点[3]。
2 方案优选及开展室内试验
2.1 节流器选型
新型节流器以降低节流器打捞频次为目的,达到延长节流器的使用寿命,减少作业次数,缩短作业周期,降低作业成本,避免作业事故风险,提高经济效益的目的。根据神木气田实际情况,分析总结后采用三种方案对节流器进行改造[4]。
(1)方案A:节流器主体不动,更换气嘴采用专业用投送工具投送更换气嘴。
试验结果:更换的气嘴留在节流器的防砂罩内,经多次更换后留在防砂罩里的气嘴较多,对生产有影响,从机构上没法实现取出更换的气嘴(见图1,图2)。
图1 单独更换气嘴型节流器
图2 更换气嘴型节流器气嘴
(2)方案B:偏心轮气嘴仓式,结构类似于左轮手枪子弹的仓轮模式。
试验结果:(1)密封性能不佳,由于偏心轮仓在井下的复杂环境下,增加了偏心轮气嘴仓的密封预紧力,旋转的灵活性和地面比较,容易发卡,如果减小预紧力,灵活性增加了,但密封性能减小。(2)机械结构比较复杂,部分零件加工难度比较大,需配置专用设备,不符合设计加工井下工具,简单、耐用的思路(见图3)。
图3 偏心轮内嵌气嘴组合式节流器
(3)方案C:气嘴套管内大小上下排队式,把气嘴由大到小依次按顺序装在节流器的上中心杆内。
试验结果:中心杆由两部分组成,上部是密封段,下部是失效段,中间有旁通段,当需要变换气嘴时只需要向下撞击最上边的气嘴,最下边的气嘴就进入到失效段,气流通过旁通段进入到上一级气嘴进行节流,依次类推,进行节流器气嘴的多次更换(见图4,图5)。
通过对以上三种方案开展室内试验,方案A与方案B实际操作难度大,结构复杂不容易实现,方案C结构简单,可操作性强,具备实现条件。结合神木气田现场实际,进一步确定气嘴直径调解范围:0.5 mm~10 mm,气嘴直径能够实现双向可逆解调(气嘴由大到小或由小到大,两种调节变化方式)[5]。
图4 下击更换内嵌气嘴式节流器
图5 下击更换内嵌型节流器内嵌气嘴
2.2 节流器密封试验
胶筒在空气中和在油管中的座封状态图(见图6),胶筒的膨胀部位在中间,胶筒在观察槽油管中实现了压缩膨胀,膨胀后的胶筒完全贴附在油管上,保证了张体的密封效果,一方面密封程度高,不会失效,另一方面也不会受到停产或关井所带来的影响。现场试验,将井下节流器放入油管后,先打压座封,然后打开上端,将油管立起,从油管下端试压,当压力升至35 MPa时,井下节流器仍然密封良好不渗不漏。
图6 节流器地面密封性试验
2.3 节流器投捞试验
节流器投捞采用的是钢丝作业的形式,其具体过程分为如下几步:(1)做好测量及通井工作,并将相关设备工具同钢丝作业组配到一起形成工具串,包括节流器、投送工具、震击器、加重杆、绳帽等。(2)投送节流器,使用卡瓦固定节流器,然后断开连接位置的钢销钉,胶筒实现坐封。(3)做好检验工作。打压30 MPa,如果30 min以内没有出现异常情况则证实其密封性能可靠。(4)打捞节流器。使用专用的打捞工具,打捞头与节流器勾住之后上提卡瓦,使卡瓦松弛,这时打捞头会挤压中心杆,使胶筒回缩,进而上提钢丝完成节流器的打捞工作。将上述工作重复试验了三次,其成功率为100%,即证实了井下节流器的合理性,满足现场施工的需要。
2.4 气嘴更换试验
现场开展气嘴更换试验,在进行50次的模拟试验中成功率达到100%。
3 现场应用效果评价
3.1 工作原理
该节流器工作原理,即下井前在节流器内提前装入三种通径规格的喷嘴(由下及上喷嘴通径依次增大)。 然后根据后续作业需要,当需要增大过气通径时,从上端通过钢丝作业下击完成喷嘴的更换(见图 7)[6]。
图7 下击内嵌气嘴式节流器结构示意图
依据室内试验所得的技术指标和气井无阻流量及现在生产情况,计算气井最大合理配产气量,进行气井节流器气嘴调节试验,选取双AB-1井等三口井作为试验气井(见表1)。
表1 试验井生产数据
3.2 应用效果评价
2017年9月8日双AB-1井投放新型可调气嘴式节流器成功,预装气嘴分别为2.5 mm/3.2 mm/3.8 mm,9月20日将气嘴调换至3.2 mm生产,调产成功,10月10日将气嘴调换至3.8 mm生产,调产成功,生产平稳(见表 2)。
表2 双AB-1井试验数据表
2017年9月8日双AB-2井投放新型可调气嘴式节流器成功,预装气嘴分别为2.9 mm/4.1 mm/5 mm,9月20日将气嘴调换至4.1 mm生产,调产成功,10月10日将气嘴调换至5 mm生产,调产成功,生产平稳(见表 3)。
表3 双AB-2井试验数据表
新型可调式节流器本体内在下井前已装入三个不同内径的喷嘴,(调产需要时可下砸喷嘴)不需要反复更换节流器来调节产量增加排水能力,相对降低了投捞的成本。同时由于投放时卡瓦收于本体内(直径为56 mm),不会因为在投放过程中遇轻微遇阻后产生误坐封,投放更为容易。打捞时,胶筒解封,胶筒有回缩空间,胶筒与油管内壁摩擦力小;有效排水,减少节流器上方积液对打捞影响,打捞也更为容易。在此技术上,胶筒材料选用四氟碳氢聚合物,耐高压、耐高温、耐天然气与凝析油腐蚀,使用寿命在一年以上[3]。
3.3 效益评价
以双AB-2井为例:因调产需要更换气嘴3次,浪费大量人力。神木气田2017年调产井占节流器总井数的29%,为34口,以每口井更换气嘴2次计算,可节约成本。随着气田开发的进行,调产井日益增多,更换节流器气嘴的成本日益增加,可调式节流器有效的延长节流器的使用寿命,减少作业次数,缩短作业周期,降低作业成本,避免作业事故风险,达到降本增效的目的。
4 结论
(1)下击内嵌气嘴式节流器通过降低节流器打捞频次,有效降低劳动强度及作业风险。
(2)下击内嵌气嘴式节流器通过新型的结构设计,易于投放打捞,且延长了本体的使用寿命。
(3)新型节流器的成功投用,有效的降低了神木气田气井生产过程中的作业成本。