天然气脱碳系统腐蚀及胺液净化技术研究
2018-07-17吴桂波
吴桂波
(海洋石油富岛有限公司,海南 东方 572600)
海洋石油富岛一期合成氨装置原设计采用富天然气作为原料气,由于天然气合同到期及气源产量的衰减,原料气由富气改为高含CO2(20%)的贫气。为了满足后系统对天然气组分的要求,设计采用MDEA脱碳工艺,脱除原料气中多余的CO2。MDEA工艺具有低能耗、低污染、低腐蚀的特点。天然气脱碳系统设计处理标态天然气能力为70000m3/h,脱碳后φ(CO2)小于5%。目前系统负荷45000m3/h,胺液循环流量600t/h,脱碳MDEA溶液(胺液)总量约 200t,胺液 w(MDEA)为 38%~40%。
1 脱碳系统运行概述
1.1 胺液中铁离子含量上升
如图1所示,脱碳系统运行至今,胺液中铁离子含量不断升高,自2017年8月28日起,铁离子质量浓度已超出厂控指标(<50mg/L)。这说明系统存在着腐蚀问题,且在不断的加剧,严重威胁着设备的运行安全。当铁离子含量升高到一定程度,还会影响到溶液的化学特性,且溶液中杂质会越来越多,从而引起塔内填料堵塞,造成塔内阻力增大,影响生产负荷,给系统的平稳运行带来不利因素。
MDEA纯溶液本身不存在腐蚀性,所以装置部分传输贫胺液的设备管线设计采用的是碳钢材质,包括贫液泵出口管线、旁滤系统管线等(表1)。2017年7月装置停车检修时发现碳钢材质管线、阀门存在严重的腐蚀情况,如图2、3所示。
图1 胺液系统中铁离子质量浓度变化曲线
表1 采用碳钢材质的脱碳系统胺液相关管线及设备
图2 15P003/15P001出口管道腐蚀情况
图3 机械过滤器(15F004A)及其管道腐蚀情况
1.2 胺液颜色受到污染
运行一段时间后,系统胺液颜色由原始开车时的无色透明变成了蓝紫色、深紫色,溶液的透明度较原始开车时显浑浊,如图4所示。系统胺液颜色发生变化的原因,可能与胺液中存在的杂质离子有关系,主要可能存在两个方面:
(1)原料天然气中带入的有机类杂质(可能包括天然气在开采过程中需要加入的某些有机助剂类物质),带入系统污染胺液。
(2)系统发生腐蚀产生金属类离子杂质进入胺液。
图4 MDEA溶液颜色照片
2 腐蚀原因分析
正常情况下,MDEA与吸收的酸性气体结合生成的盐经高温处理可以分解,MDEA得到再生,而溶液中的一些无机和有机阴离子,以及氨基酸离子等,它们与MDEA结合形成醇胺盐,这些盐在胺液高温再生过程中除不掉,而被称为热稳定性盐(HSS)[1,2],其生成过程如下式所示:
其中MDEAH+X-为热稳定盐,MDEAH+为束缚胺,X-为热稳定性盐阴离子。HSS阴离子的一般来源如表1所示[3,4]。对于不同的气体净化装置,其HSS的组成和含量有所不同。而HSS阳离子除了大量的MDEAH+外, 还存在少量的 Na+、K+、Fe2+、Fe3+、Ni2+等离子[5]。
表2 HSS阴离子的一般来源
随着HSS的不断生成和累积,胺液脱除酸气效率下降,不仅会改变溶液的pH值、黏度、表面张力等[6],而且会引起胺液发泡[7]、填料堵塞及设备腐蚀问题[8]。Dow化学公司曾对MDEA溶液中HSS的腐蚀性做过测定,结果表明其具有很强的腐蚀性,并推荐各种HSS阴离子在MDEA溶液中含量的上限如表3所示 (碳钢的年腐蚀率在0.254mm以下)[1]。目前胺液中热稳定盐的质量分数行业控制值在0.5%~1.0%之间,在此范围内,热稳定盐不会对系统造成很大的影响,当超出此范围时就要寻找形成HSS的原因。
表3 热稳定盐阴离子在MDEA溶液中的含量要求(上限) 单位:μg/g
3 胺液净化技术研究
首先对胺液中的热稳定盐含量进行分析,结果如表4所示。
经试验分析,发现胺液中的热稳定盐质量分数在2%~4%之间波动。波动的原因是原胺液中含有大量残留的碳酸氢根和碳酸根离子,造成在分析过程中计算数据偏大。
同时,采用离子交换树脂的方法进行了热稳定盐的脱除试验,其工作原理如下:当含有热稳定盐阴离子的贫液通过阴离子交换树脂,以OH-交换阴离子,除去胺液中的热稳定盐阴离子,还原溶剂胺,达到胺液净化的目的。当树脂完全被转换时可将其再生,用碱性NaOH溶液通过树脂床,树脂上的阴离子又被OH-取代,热稳定盐阴离子从树脂上脱附,树脂得到再生并循环使用。经试验分析,阴离子树脂对热稳定盐的脱除率为53.37%,脱除后热稳定盐含量达到了行业控制值。
表4 胺液中热稳定盐含量分析结果
目前,胺液的颜色由无色透明变成了深紫色,并有加深的趋势。实验发现,经阳离子交换树脂过滤后,胺液的颜色发生了变化,由深紫色变成了无色(图5),而经阴离子交换树脂过滤,则颜色无明显变化,故可认为溶液中的颜色是由金属阳离子引起的。而结合金属阳离子的显色特性,可能是有铬离子、亚铁离子或者钴离子等之类的有色金属离子。钴、铬会显示紫色,二价铜为蓝色、二价铁为浅绿色,三价铁为褐色,溶液的颜色可能是某种单一金属离子显色,亦或是多种金属离子颜色相互叠加作用的结果。
图5 胺液经离子交换树脂脱色效果
4 总结与建议
目前,胺液中热稳定盐含量已超出行业控制值,且伴随着胺液系统铁离子含量的不断上升,预示着系统的腐蚀现象在不断的加剧。以装置目前的控制手段,无法对这种日益加重的趋势进行控制,这严重威胁着装置设备的安全运行。天然气脱碳系统作为合成系统的原料气来源,其工况的稳定性严重影响着后合成系统的运行。
经对胺液进行一系列的分析、净化试验,结果显示:采用合理的工艺流程和技术手段,分别脱除胺液中的阳离子和阴离子杂质,完全能够达到除去胺液的颜色,降低胺液中热稳定盐的含量。因此建议:建立一套离子交换设备(阳离子和阴离子),对胺液进行过滤净化,以脱除胺液中的有害杂质,恢复胺液原有的化学特性,减少设备腐蚀,实现装置的长期稳定运行。