曲轴位置传感器故障导致发动机无法启动检修问题的分析
2018-06-18刘森刘阳
刘森 刘阳
南阳农业职业学院 河南省南阳市 473000
1 引言
应用传统的汽车维修方法已经无法满足当下的维修需要,现代发动机运行应用信息技术比较广泛,在电子控制系统广泛应用的当下,维修人员需要夯实自身的理论基础,强化自身的逻辑判断,在检修过程中明确故障原因,并采取针对性的解决措施,解决发动机故障情况。曲轴传感器故障会导致发动机无法启动,在此故障排查中,需要对其进行科学检查,以严密的思维逻辑,对故障进行排除。
2 曲轴传感器故障案例分析
一辆韩国产的现代圣达菲SUV商务车,发动机型号为v6汽油MFI多点喷射发动机,发动机运行时间约为2000个小时,形式历程为171625公里。该车在行驶过程中发动机突然出现警告标识,并无法对其进行加速,在熄灭发动机之后,出现发动机无法启动情况,只能将车拖至4s店,对其进行维修。
3 曲轴传感器故障检修技术
3.1 常规故障排查
在对该车辆进行技术排除过程中,首先对车辆进行了常规技术检查,对车辆内的油气、水位、发电机等进行检查,均没有发现异常。检修人员应用故障诊断仪器,对车辆的故障代码进行核对,检测结果均表示正常。检修人员启动发电机,发现发电机可以运转,但车辆无法着火。检修人员发现车辆在启动时没有燃油压力,没有高压电,继而对其曲轴位置传感器进行故障排除。该故障原理为,启动发动机时,发动机无法接收信号,汽车无法对发动机的状态进行识别,导致其没有对车辆进行供油以及点火控制,如表1所示。
3.2 传感器故障初次排除
在检修过程中,维修人员应用万用表对曲轴位置传感器进行检查,观察传感器的接脚位置,对传感器电磁线圈电阻进行核查,正常电阻应保持在500欧姆以上,但设备显示电阻系数为1,与实际不符。经过检测之后发现,传感器存在严重短路现象,电磁线圈无法发挥实际功能。检修人员对该位置的传感器进行了更换,重新启动发电机,对汽车原有电路进行恢复,最后发现车辆仍然无法正常运转。对其进行燃油压测试、高压电测试,并对其电机同步信号进行了检测,动力系统无法正常运转。在故障排除中,此方法没有有效解决传感器故障情况,检修人员对故障因素进行重新排查。
3.3 传感器故障二次排除
在二次故障排除中,检修人员对汽车燃油系统进行了全面核查,在启动发电机之后,发现发电机油泵没有产生声音,对油泵电阻进行核查,油泵电阻为2欧姆左右,发电机保险丝处于正常状态,但线路运行没有电压显示。检修人员在此基础上对继电器等进行了核查,观察继电器电阻,在对其进行通电处理之后,发现其会产生清晰的声响,检修人员判断继电器可能出现接触不良情况。检修人员采取了更换继电器油泵的方法,重新启动汽车的发电机,发现其仍然存在原始故障。在对燃油泵以及继电器供电情况进行排查之后,发现点火、供电均处于正常的状态,对发电机ECU控制线进行故障排查,对故障排查过程进行了全面控制,在避免出现操作失误的基础上,对继电器的工作状态进行了检查,发现继电器可以正常运作,但电压输出量不足,检修人员怀疑是发动机电源、电路等位置出现了故障,其原因可能是ECU损坏造成的。在此基础上,检修人员又进一步对ECU装置的供电、点火、开关等进行了核查,在反复检查之后,发现所有的线路均处于正常的运转状态,检修人员更换了店内的专用ECU,将其与车辆进行匹配,但故障仍然没有消除。
3.4 传感器故障三次检修
在对继电器、ECU、线圈电阻等进行全面核查之后,发现均不是造成发动机熄火的主要原因。在对故障反复核查过程中,故障检测陷入了瓶颈,检修人员决定换了个思路对故障进行排除,对点火系统进行了全面核查,观察其是否存在故障因素。检修人员对点火缸进行了检查,但缸内并没有出现高压火情况,对缸点线圈进行故障排查,线圈也没有损坏。检修人员以电路图为依据,对点火线圈供电情况进行了全面排查,但发电机信号线、搭铁线均处于正常的状态。检修人员重新启动了发电机,利用二极管输入信号指令,并对ECU进行了全面核查,指示灯没有显示亮度,说明点火指令未传达出来。在此,检测人员对又将故障排查放置到ECU及电路之上,但通过以上的故障排除方法可知,ECU及电路均处于正常的运作状态之下,检修人员需要换个方向对其故障进行核查以及检修。
表1 现代车辆故障代码表
3.5 传感器故障最终排查
检修人员无法找到造成发动机熄火的原因,运用了综合故障排除法,对整个检修过程进行了明确,并结合现有的故障现象,对故障原因进行了综合性分析。车辆发动机无法启动,无燃油压力、无高压情况,ECU以及电力均没有故障反应,在故障排查过程中,均按照科学的步骤对故障进行了排除。检修人员对问题进行了重新梳理,并将原有的传感器设备进行了拆除,更换新型的传感器设备,并对传感器的波形进行了核查以及明确。在波形检测中,发现传感器波形幅值比较下,曲轴位置信号显示比较弱。传感器设备属于新型零件,经过厂家质量标准检验,在排除了设备故障因素外,对其他影响因素进行了排查。检修人员在故障拍擦护过程中发现,传感器与靶轮之间间隙比较大,导致信号传递较弱,维修人员应用了游标卡尺器械对间隙进行测量,测量结果为0.68mm,在与标准缝隙进行对比之后发现,该距离比标准值大出了政治0.28mm。检修人员立即对传感器进行了拆除,将其与原本的传感器进行参数对比,发现新的传感器在参数上与其存在明显的差异。检修人员对原本的传感器参数、型号、大小等进行了明确,并对传感器设备进行重新安装,对车辆线路进行全面恢复,并启动发电机,发现车辆可以启动,故障得以完全排除。
4 曲轴传感器故障分析
此故障原因主要由曲轴传感器造成,传感器损坏导致发动机无法正常运转。在首次常规检查中,检修人员就明确了故障原因,故障点十分明确,但对其进行更换之后故障无法进行排除,检修人员又对其他故障进行了核查,对影响发动机正常运转的关键要素均进行了分析,均没有解决故障。主要原因是检修人员不够细心,没有对传感器装置型号、参数、大小等进行明确,直接对传感器进行安装,导致传感器与接收器之间的间隙过大,无法进行常规信号的传递,ECU无法对信号进行读取,进行发动机无法正常运行。检修人员在发现传感器设备故障原因之后,按照原有的型号对传感器设备进行了重新更换,解决曲轴位置传感器故障造成发动机无法启动的故障。
在对车辆故障进行维修时,利用万用表、执行器等设备对电阻、电流、电压等进行测量,观察其是否出现故障。利用诊断仪器对故障进行排除,将动态数据流测量、示波器数据提取、执行波特性分析方法进行有效结合,能够快速找到故障的原因,可以对车辆故障因素进行全面排除。另外,在汽车故障排查过程中,检修人员需要以夯实的理论基础,严密的逻辑判断,科学的查找车辆故障的主要原因。在此项故障排查中,若没有缜密的逻辑思维,在第一次故障排除之后,便无法找到真实的故障原因了。故障原因的查找是实现车辆维修的基本要素,检修人员必须要细致观察故障原因,从多角度考虑故障因素,实现对故障的科学排除。最后,在车辆故障排除过程中,要结合不同车辆的实际情况,细致找到车辆故障原因,并采取科学的故障排查方法,对故障进行排除。
5 结语
总而言之,曲轴位置传感器故障情况比较常见,检修人员需要结合实际情况此,采取科学的故障检修策略,有效解决因传感器故障导致发动机无法启动的情况。在故障排除过程中,检修人员需要细致核对零件的编号,并对其错误零件进行及时更换,以缜密的逻辑思维判断,实现对故障的科学排除,使汽车发动机能够稳定运行。