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低苯烯比节能型异丙苯催化剂的工业应用

2018-06-11肖松斌

资源节约与环保 2018年5期
关键词:烷基化丙烯摩尔

肖松斌

(中沙(天津)石化有限公司 天津 300270)

引言

异丙苯是一种重要的有机化工原料,主要用于生产苯酚和丙酮,也可用作油漆、清漆和搪瓷珐琅的稀释剂以及高辛烷值航空燃料油组份,还可用于制造聚合和氧化催化剂,用途十分广泛。异丙苯合成方法主要有固体磷酸法(SPA)、AlCl3法和分子筛液相合成法[1]。固体磷酸法和AlCl3法存在污染大、腐蚀严重及产品质量低等缺点,目前已基本被淘汰。分子筛液相合成异丙苯法的核心是分子筛催化剂,与固体磷酸和AlCl3相比,分子筛催化剂本身具有无腐蚀、无污染、再生周期长、产品质量高等优点[2]。

目前已实现异丙苯生产工业化的分子筛催化剂主要有Mobil/Badger的MCM-22和MCM-56催化剂,EniChem的硼改性β沸石催化剂,UOP的MgAPSO-31沸石催化剂,CDTech的Ω、γ和β催化剂,Dow的高脱铝丝光沸石催化剂[1][3],Polimeri的PBE1沸石催化剂[4],北京燕山石化的以Beta沸石为主要成分的FX-01和YSBH-1催化剂[5]。苯烯摩尔比是催化剂的关键条件之一,苯烯比越低,苯循环量越低,能耗也就越低,但对催化剂性能要求更高。成功的催化剂需要在低苯烯比时保证其选择性、活性、稳定性以及产品质量。

1 情况介绍

天津30万吨/年异丙苯项目工艺技术选用中国石化上海石油化工研究院开发的S-ACT异丙苯成套技术,并采用该院自主研发的MP-01和MP-02专利分子筛催化剂。本项目属于中石化集团“十条龙”项目之一,实现了国内自主研发的30万吨规模级节能型异丙苯成套技术首次工业应用。

天津30万吨/年异丙苯项目采用三塔分离流程,从界区引入的新鲜苯经过保护床预处理后进入苯塔,从侧线采出干苯,与经过处理的丙烯原料一起进入烷基化反应器,在MP-01催化下发生烷基化反应,反应液进入苯塔,粗异丙苯在塔釜累积并进入异丙苯塔,通过常压精馏在塔顶得到异丙苯产品,塔底重组分进入多异丙苯塔,从侧线采出多异丙苯,与苯塔侧线采出的干苯混合后进入烷基转移反应器,在MP-02催化下发生烷基转移反应,反应液返回苯塔,形成循环。流程简图如图1所示。

图1 异丙苯项目流程简介

2 烷基化催化剂MP-01反应性能

2.1 MP-01的活性和选择性考察

对于苯和丙烯液相烷基化合成异丙苯技术,苯烯摩尔比是影响生产效率的关键因素之一。由于是大型工业化应用,我们在工艺包规定的操作条件下,在工艺包允许范围内调整苯烯摩尔比,分析新型催化剂MP-01的反应性能。

2.1.1 苯烯摩尔比3.0

烷基化反应器入口温度在150℃,反应器压力为2.45MPaG,苯烯摩尔比为3.0,反应器出口产物中异丙苯含量均值33.3%,二异丙苯均值5.7%,三异丙苯均值0.2%。异丙苯选择性在88.6%左右,正丙苯/异丙苯(NPB/IPB)均值170ppm,丙烯转化率为99.999%。反应性能如图2所示:

图2 苯烯摩尔比为3时反应性能

2.1.2 苯烯摩尔比2.5

烷基化反应器入口温度在150℃,反应器压力为2.45MPaG,苯烯摩尔比为2.5的条件下,反应器出口产物中异丙苯含量均值38.5%,二异丙苯均值8.0%,三异丙苯均值0.3%。异丙苯选择性在86.3%左右,丙基选择性均值99%,正丙苯/异丙苯(NPB/IPB)均值180ppm,丙烯转化率为99.999%。反应性能如图3所示:

图3 苯烯摩尔比为2.5时反应性能

2.1.4 不同苯烯摩尔比下的异丙苯选择性

维持反应器入口温度在150℃,反应器压力为2.45MPaG,苯烯摩尔比为2.0~3.0,异丙苯选择性与苯烯摩尔比的关系如图5所示:

图5 不同苯烯比下的异丙苯选择性

在工业应用的操作条件范围内,异丙苯选择性基本与苯烯摩尔比呈线性关系,苯烯摩尔比越大,异丙苯选择性越高,这与上海石油化工研究院周斌的实验结论一致[6]。从工业应用结果看,苯烯摩尔比降低1,异丙苯选择性降低4%。然而即使苯烯摩尔比降至2,仍能获得84.4%的异丙苯选择性。

2.1.5 小结

对于烷基化反应,反应器入口温度150℃,反应器压力2.45MPaG,苯烯摩尔比在2.0~3.0,能获得良好反应性能:丙烯转化率达99.999%,丙基选择性达99%,正丙苯/异丙苯在170ppm左右。异丙苯选择性达84.4~88.6%,即使在苯烯摩尔比2.0时,仍维持84.4%的异丙苯选择性。相比EniChem公司使用的硼置换的β沸石催化剂需要7.4左右的苯烯摩尔比,大连理工大学研究成功的BPA异丙苯催化剂需要7左右的苯烯摩尔比[5],体现了MP-01催化剂良好的活性和选择性。

2.2 MP-01催化剂稳定性考察

反应器入口温度在150℃,反应器压力为2.45MPaG,苯烯摩尔比为2.0~3.0的条件下,我们长时间跟踪了MP-01催化剂的异丙苯选择性、正丙苯/异丙苯和丙烯转化率与反应时间的关系,如图6所示:

图6 MP-01稳定性考察

从上图可以看出,丙烯转化率一直维持在几乎100%,异丙苯选择性始终保持85%以上,且异丙苯选择性和丙烯转化率基本不随时间变化而变化,表明MP-01这一新型催化剂具有良好的稳定性。

3 烷基转移催化剂MP-02性能考察

控制烷基转移反应器压力为1.7MPaG,在温度为170-180℃,苯/多异丙苯质量比在1.1~2.5,我们跟踪了MP-02催化剂的多异丙苯转化率和正丙苯/异丙苯(NPB/IPB)与反应时间的关系,如图7所示:

图7 MP-02稳定性考察

从上图可以看出,MP-02催化剂的多异丙苯转化率在50-60%,且转化率和正丙苯/异丙苯值基本不随时间变化而变化,表明该新型催化剂的反应性能和稳定性良好。

4 产品质量

天津异丙苯项目对异丙苯产品质量进行了140次跟踪检测,异丙苯含量均值99.97%,正丙苯含量均值245ppm。其中131次异丙苯含量大于99.97%,几率为93.57%;140次异丙苯含量均大于99.96%,几率为100%。不同生产负荷的异丙苯产品质量如图8所示:

图8 不同生产负荷下的产品质量

异丙苯产品中杂质含量主要是正丙苯,但即使在100%生产负荷时也能控制在280ppm左右,优于CDTech技术[5]。其他杂质如乙苯在50ppm以下,非芳烃在30ppm以下,丁苯在10ppm以下。在样品中基本检测不到酚、二异丙苯及硫,同时定期对溴指数进行检测,均值为3.3mg/100g样品。

结语

中国石化上海石油化工研究院开发的新型MP-01催化剂在低苯烯摩尔比、低能耗的同时,具有活性高、异丙苯选择性高的特点;异丙苯选择性和丙烯转化率基本不随时间变化而变化,表明该新型催化剂稳定性能良好。

MP-02催化剂表现了良好的反应性能,且多异丙苯转化率和正丙苯/异丙苯值基本不随时间变化而变化,表明该新型催化剂稳定性能良好。

新型的MP-01/MP-02催化剂配合自主开发的S-ACT异丙苯成套技术,能稳定地产出纯度99.97%的异丙苯产品,主要杂质正丙苯含量控制在300ppm以下,标志着我国自主研发的低苯烯比节能型异丙苯催化剂30万吨规模级工业应用的成功。

[1]魏文德主编.有机化工原料大全[M].北京:化学工业出版社,1990.

[2]史建公,卢冠忠,曹钢.催化科学与现代化工[J].当代石油石化,2001,9(7).

[3]史建公,卢冠忠,曹钢.异丙苯生产技术进展[J].中国石油化工(上),2001,32.

[4]崔小明.异丙苯生产技术进展及其国内外市场分析[J].化工技术经济,2006,24(7):27~33.

[5]高辉,曹钢等.异丙苯合成工艺进展.化学工业与工程技术,2003,24(6):36~48.

[6]周斌,高焕新等.液相烷基化制异丙苯MP-01催化剂的性能.化学反应工程与工艺,2009,25(2):148~152.

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