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中薄板铸机生产高碳刃具钢铸坯缺陷控制

2018-06-11潘统领李泽林赵志刚

鞍钢技术 2018年3期
关键词:高碳铸坯偏析

潘统领,李泽林,赵志刚

(鞍钢股份有限公司炼钢总厂,辽宁 鞍山 114021)

中高碳钢板带主要基于传统流程以窄带方式生产,但存在成分偏析和表层脱碳严重、组织性能不稳定等问题。近年来,采用薄板坯连铸连轧工艺批量生产系列中高碳板带钢,在一定程度上缓解了传统流程生产所带来的问题并得到广泛应用。但基于中薄板生产中高碳钢的文献少有报道。2016年末,鞍钢利用中薄板铸机试生产高碳刃具钢,铸坯出现了表面纵裂纹等缺陷。在没有电磁搅拌、轻压下等工艺条件下,通过不断完善生产工艺,使高碳刃具钢熔炼成分控制稳定,冶炼和连铸操作顺利,最终板坯质量满足下道工序要求。

1 工艺流程及铸机参数

鞍钢股份有限公司炼钢总厂高碳刃具钢生产工艺流程为:铁水脱硫→转炉冶炼→RH精炼→中薄板连铸→铸坯检验、出厂。铸机参数见表1。

2 铸坯缺陷及原因分析

鞍钢中薄板铸机在生产高碳刃具钢时铸坯存在的主要质量缺陷有:内部质量缺陷如碳偏析、中心缩孔,外部表面质量缺陷如表面纵裂、鼓肚。图1为生产初期出现的铸坯表面缺陷,表2是铸坯内部质量。

2.1 钢水成分的影响

(1)Mn/S小于40时,会发生严重的脆化现象,当Mn/S大于40时,将大大改善钢材塑性,并提高断面收缩率。所以,降低钢水S含量很重要,通常高碳刃具钢S含量控制在≤0.008%。

表1 鞍钢中薄板铸机参数

鞍钢中薄板铸机生产高碳刃具原脱硫工序在铁水入转炉前完成,采用RH工序直上。图2为硫在原工艺各工序中的含量。由图2看出,原工艺铁水脱硫后,硫含量一直在升高。分析原因,罐内残渣使得钢水一直处于回S状态。RH直上工艺在S含量控制上容易超标,所以为了控制硫含量,还需要进LF炉脱硫。

(2)钢中氢含量过高容易产生氢脆裂纹,尤其是碳、锰含量高的高碳钢。宝钢曾经发生过高碳钢在吊运、加热炉装钢推钢时铸坯断裂的现象[1],分析认为,在接近断裂源区解理断口上有大量呈鸡爪状的二次裂纹,为氢脆裂纹的主要特征 。为预防氢脆裂纹的发生,鞍钢中薄板生产高碳刃具钢应采取措施降低氢含量。

图1 铸坯表面缺陷

表2 铸坯内部质量

图2 硫在原工艺各工序中的含量

2.2 过热度的影响

钢水过热度高会加重连铸坯成分偏析和中心缩孔缺陷。而且过热度过高,拉速被迫降低,如果结晶器振动参数不做相应变动,将造成负滑脱时间控制不合理,增加纵裂产生指数。浇注温度过低易造成中间罐水口冻结,迫使浇注中断,并可能恶化铸坯表面质量。鞍钢中薄板铸机距离转炉较远,钢水运至连铸厂房至少需要20~30 min,钢水罐前期不仅温降较大而且温度波动也较大。原工艺钢水精炼工序仅走RH炉,统计出的高碳刃具钢铸坯RH炉到站温度与转炉挂罐温度差值最小42℃,最大达86℃。导致钢水到站RH炉需升温,而RH加热钢水依靠化学法,不能精确控制搬出温度,通常为防止铸机大罐浇注后期低温絮流,RH搬出温度都偏高,导致在中包过热度偏高。鞍钢中薄板铸机采用的是扁平式浸入水口,易发生絮流,严重时被迫停浇,RH炉采用铝氧升温时,所产生的Al2O3会增加铸机絮流风险。

2.3 保护渣的影响

保护渣碱度直接影响渣膜的结晶率,高结晶率的保护渣可以有效降低和控制铸坯经渣膜向结晶器的传热,使铸坯坯壳生长均匀,避免裂纹的产生,因此要求保护渣有适当高的碱度。但碱度增加,结晶指数也增加,粘结漏钢比率增加[2]。板坯粘结与润滑不好有关,降低保护渣凝固温度对润滑有利。降低碱度、减少氟含量及提高B2O3都有利于降低保护渣凝固温度[3]。所以生产高碳刃具钢时,从铸坯纵裂和粘结漏钢两方面考虑必须平衡保护渣的碱度。

2.4 拉速的影响

在其它条件相同的情况下,提高拉速会延长液芯,从而增加了柱状晶“搭桥”的机率,产生中心缩孔。低拉速下,液相穴较浅,钢液易于补缩,铸坯凝固质量较好。中薄板高拉速铸机生产高碳钢产生中心缩孔的机率较大。同时,高拉速使得坯壳出结晶器较薄,加上结晶器出口及二冷段无侧支撑辊,在钢水静压力下窄侧易出现鼓肚现象。

2.5 二冷制度的影响

不同的冷却制度对钢液凝固行为和坯壳厚度都有很大的影响,进而对铸坯碳元素宏观偏析和铸坯鼓肚产生影响。采用合适的冷却制度会得到均匀的铸坯凝固组织,并在中心部位有一定比例的等轴晶,使铸坯内部碳偏析最小并且减少铸坯鼓肚缺陷。

3 采取的措施

3.1 保护渣调整

在保证铸坯不粘结的基础上,适当提高保护渣碱度,减缓了保护渣传热。表3为优化前后的保护渣参数。

表3 优化前后的保护渣参数

由表3看出,优化后的保护渣耗量和液渣层厚度变化不大,保护渣液渣层在拉速稳定后达10 mm左右;保护渣耗量在拉速2.0 m/min时均小于0.4 kg/t,优化后略有降低。优化后的保护渣应用表明,未出现粘结拉漏预报,铸坯也未发现纵裂。

3.2 双联工艺

采取双精炼炉工艺,即将合格的转炉钢水先进LF精炼炉升温和深脱硫,再进RH脱氢。

3.2.1温度的控制

为了稳定控制温度,降低转炉出钢温度,选择在LF炉精确升温,RH炉仅真空氢处理,禁止升温操作,以保证钢水在铸机浇注过程减少絮流并保证良好的过热度。

3.2.2脱S控制

转炉出钢后向钢水罐加入500 kg复合精炼渣,一是有助于熔化,缩短LF处理时间;二是有助于保温。到LF炉后再加入500 kg复合精炼渣,造还原性白渣进行深脱硫,保证成品平均S含量≤0.008%。

3.2.3RH脱氢控制

鞍钢中薄板铸机所对应的真空设备为100 t RH-TB,年处理能力60~70万t,通常压力达到目标值0.2 kPa最少需要6 min。由于高碳钢钢水氧值低,真空处理初期不会发生喷溅,所以为加快真空处理速度,减少钢水在RH温降,采用解除压力控制模式,即不再逐步启动各个真空泵,节省真空处理时间2~3 min,处理后钢中H含量为0.000 1%左右,满足质量要求。

3.3 拉速设定

鞍钢中薄板铸机矫直方式为多点连续,铸坯可带液心矫直。高碳钢容易粘结漏钢和内裂,所以拉速不宜过高。生产实践表明,中薄板铸机生产高碳刃具钢拉速不宜超过2.1 m/min。可是并非拉速越低越好,虽然拉速低对铸坯内部质量改善有利,但高碳刃具钢较硬,拉速过低,坯子温度低,易夹在扇形段,导致被迫停浇处理事故。

表4为不同拉速下统计的铸坯内部质量情况(检验依据标准:GB/T226-2015《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》和Q/ASB32-2011《连铸钢坯枝晶组织及缺陷低倍检验方法》)。可以看出,中薄板生产高碳刃具钢拉速在1.9~2.1 m/min范围内,中心偏析变化不大,随拉速增大,中心疏松和三角区裂纹有加重趋势,等轴晶率有减少趋势,但其内部质量可以满足要求。实践表明,中薄板铸机生产135 mm厚高碳刃具钢时,合适的拉速为1.8~2.0 m/min。

表4 不同拉速下铸坯内部质量

3.4 二冷水设定

鞍钢中薄板铸机断面厚度为135 mm,厚度小,可以使用强冷,使得溶质元素来不及在固液相再分配就凝固,从而达到减少偏析目的。实践证明,使用二冷水强冷后,铸坯未出现鼓肚现象。设计的中薄板铸机高碳刃具钢冷却曲线的冷却强度高于中碳钢、低于低碳钢,比水量约为低碳钢冷却曲线的95%。使用强冷,解决了使用弱冷需要更换经水阀和水嘴的困扰。

4 实践效果

采取LF炉+RH炉双联工艺后,过热度稳定控制在25℃左右,硫控制在0.005 0%以下,避免了过热度波动大、硫含量高的问题,有效控制了铸坯中心偏析和中心疏松。调整保护渣碱度并采用二冷水强冷后,铸坯未出现鼓肚和纵裂等表面质量缺陷。工艺优化前后中间包的过热度和硫含量对比情况见图3,铸坯内部质量检验结果见表5。

图3 工艺优化前后过热度和硫含量的对比情况

表5 优化后铸坯内部质量检验结果

由图3可以看出,工艺优化后,中间包钢水过热度平均值由34.7℃降至24.1℃,降低了10.6℃,硫含量由0.007 5%降至0.004 7%,降低了0.002 8%。

5 结语

鞍钢股份有限公司炼钢总厂生产高碳刃具钢时,在没有电磁搅拌和轻压下等工艺设备的前提下,调整了保护渣碱度,采取了LF炉+RH炉双联工艺、铸机二冷水强冷却、拉速设定为1.8~2.0 m/min。采取上述措施后,铸机絮流减少、过热度波动减少并降低10℃,硫含量降低0.002 8%,有效地控制了铸坯中心偏析和中心疏松,铸坯未出现鼓肚和纵裂等表面质量缺陷,从而改善了铸坯的质量,满足了下道工序的要求。

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