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新能源减速机呼吸系统研究

2018-05-31张广杰田联明

时代汽车 2018年4期
关键词:热空气气阀减速机

张广杰 田联明

株洲齿轮有限责任公司 湖南省株洲市 412000

1 引言

随着社会的进步,国家越来越重视生态环境,为了减少环境污染,国家政策大幅向新能源汽车倾斜,使得新能源车辆得到快速发展。新能源汽车主要靠电机驱动,而电机的转速相对传统发动机来说高得多,并且速度还在不断增加,现在国内常用的电机转速已经达到12000rpm。由于电机的高转速,给与其配套的减速机带来了许多前所未有的挑战,其中一个主要的问题就是减速机的呼吸系统,即通汽阀的设计。

2 漏油原因分析及后果

由于减速机一般要求结构简单和轻量化,内部空间非常紧凑,且通常不采取主动冷却和润滑,使得高转速时减速机内部温度快速增加,压力急速上升,润滑油非常容易起泡,并且雾化,在高压的作用下快速冲开通汽阀,润滑油和热蒸汽一起排出,造成润滑油泄露。润滑油的起泡和泄露都会对减速机的正常运行造成严重的不良后果。

减速机用润滑油规格通常为GL-4 75W/90或DEXRON VI,起泡温度一般在24℃,特殊处理的润滑油起泡温度可达90℃,如表1所示[1]。但高速减速机的温度很容易就达到100℃以上,尤其是夏季,温度更高。

润滑油起泡和泄露主要有以下危害[2-3]:①增大润滑油的体积,溢出箱体,造成油料流失或带来着火等不安全因索;②影响油膜的形成和有效油膜厚度,造成齿轮和轴承的润滑不良甚至烧死;③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果;④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。

3 案例及解决问题思路

以我司一款新能源减速机为例,该产品最大输入扭矩230Nm,最高转速12000rpm,利用creo建的三维模型,如图1所示。

该产品结构非常紧凑,内部空间狭小,有四升油量的空间,为满足润滑需要并考虑到传动效率,需保证至少两升有效油量。由于转速较高,油温迅速上升,气压增加,根据测试和计算,内部气压在达到50~100kpa。通气阀的压力[4]通常在5~10kpa,如果润滑油始终维持在液体状态,当内部压力达到通气阀压力时,通气阀会打开释放压力,维持内外压力平衡。现在,由于温度过高,润滑油产生大量气泡,并且处于油雾状,体积膨胀了3倍左右,所以,通过通气阀排出的不仅仅是热空气,里边还有润滑油。在此,我们借助于Preonlap流体分析软件进行了模拟,如图2所示。

图1 减速机外形图

图2 高速运转下的油雾情况

为了防止润滑油泄露,需外接两米长的软管,由于空间限制,从减速机排汽孔引出后,需在底盘的另一侧通过绑扎固定,安装非常困难,如图3所示。

图3 未优化之前装车效果

图4 油汽分离原理

要想排出的只是热空气,必须对油雾进行冷却。首先想到的措施是采用迷宫结构,然而,由于内部压力,温度基本一致,在内部设计迷宫并不能很有效地降低油温。在外部设计迷宫,路线太短,效果不明显,并且回油困难,如果路线太长,又会占用太大空间。

为此,考虑到减速机的整体结构,我们认为,可以利用轴承运转过程中滚动体的离心力[5]进行油气分离,结合内部迷宫,达到最终的目的,如图4所示。箱体内的高温润滑油雾在压力作用下,进入轴承,轴承的滚动体快速转动,在离心力的作用下,使得大部分油汽进行分离,剩下的油汽混合物通过内部的迷宫进一步分离后进入排汽管,在风冷的作用下冷却回流,最后,只有热空气冲开通汽阀排出箱体外。

4 实验

根据该设计,我们进行了台架实验和整车试验,同样的油量,同样的工况,不外接软管的情况下也不再喷油,有效遏制了漏油现象。样机台架实验,如图5所示。

5 结语

实践证明,采用该方法可以有效遏制高速新能源减速机通汽阀漏油问题。

图5 优化后的样机

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