矿井煤仓堵塞原因分析及其优化设计
2018-05-23汪国华王中伟王高飞
汪国华,王中伟,王高飞
(平顶山平煤设计院有限公司, 河南 平顶山市 467000)
伴随着我国采煤行业机械化程度的提高,以及采区集中生产的实现,煤仓的容量不断增大,使用效率不断增高。然而煤仓堵塞问题也日益显现,严重影响煤仓作用的充分发挥,进而影响煤矿的正常生产。因此,如何解决煤仓堵塞问题,最大限度的减少煤仓堵塞问题亟待解决。本文采用一种新的设计方法,对煤仓下锥口进行优化设计,以缓解煤仓堵塞问题。
1 煤仓堵塞分析
煤仓的形式大体上有2种:拱形和漏斗形。生产矿井堵仓多发生于拱形。堵仓的原因主要有以下5点。
(1) 煤仓内存煤太少。 煤块从几十米的高度落下,煤仓的深度越深,加速度越大,随之其冲击动量也非常大。所以一定块度的煤矸石在重力作用下,逐渐冲击压实密结,当再次放煤时,就很可能发生堵塞。
(2) 煤仓内存煤时间过长。由于煤仓内贮存时间过长,加之煤的湿度影响,无形中增大了煤炭与仓壁之间的摩擦力,从而造成堵塞。
(3) 管理不善导致大块煤、矸石或异物入仓。煤仓或溜煤眼入口处,未按要求设置筛篦或筛篦口过大,致使大块煤及矸石进入仓内,甚至使一些背板、撑木、破风筒、废旧钢丝绳等进入煤仓,造成堵塞。
(4) 由于设计问题造成结构性堵仓。如该煤仓双漏斗分煤器处,由于设计问题造成小平台的产生,这样就增大了溜煤阻力,经上部的煤打击夯实而逐渐集结成型起拱而造成堵仓。
(5) 煤仓内存煤滞留时间过长,形成仓内底煤受压成固体状而造成堵仓[1-6]。
本文针对第4点原因的小平台问题进行优化设计。
2 下锁口优化设计
2.1 传统煤仓下锥口设计
以6 m直径为例,下锁口平台尺寸1250 mm×1500 mm,铺底材料使用超高分子聚乙烯煤仓衬板。
传统煤仓下锥口设计按≥60°倾角与下锁口平台相连。即直接从大圆形收缩至小圆形。见图1~图2。
图1 传统煤仓下锥口剖面图
图2 传统煤仓铺底俯视图
该方法施工方便,铺底高分子板加工种类只需8种,板材规则,加工容易方便。但施工后下锁口留下4个宽度200~400 mm的扇形小平台,根据使用单位反馈,此处极易造成煤仓堵塞。
2.2 煤仓下锥口优化设计
煤仓下锥口如果直接从圆形变至方形,大高差会产生空间异变,不利于铺底材料的设计,所以考虑先以从大圆形收缩至小圆形,然后从小圆形收缩至方形。见图3~图4。
图3 优化后煤仓下锥口剖面图
图4 优化后煤仓铺底俯视图
2.3 煤仓下锥口铺底设计
煤仓下锥口从大圆形收缩至小圆形方法铺底材料尺寸同传统设计,从小圆形收缩至方形以4#板材为例,计算过程如下:
(1) 计算板材上边宽度:上边圆形直径为1.416 m,周长为8.897 m,考虑到搬运(每块板材重量不超过15 kg为宜)和施工拼接方便,所以拟分成38份,则每块板材上边宽度均为234 mm。
(4) 中心倾角α=arcsin(1149.02/1150.31)=87.28°
(5) 板材底边长度:直接在展开图上量取。
其他板材计算过程同4#板材,计算结果见表1。
表1 优化后煤仓衬板尺寸计算
根据表1计算结果,绘制各块衬板加工图,见图5。
下锥口铺底材料消耗表见表2。
表2 优化后煤仓下锥口铺底材料消耗
图54-13#衬板加工图
3 结 论
(1) 经三维空间模拟以及现场施工检验,说明本设计完整可靠。
(2) 对于同样直径和下锁扣尺寸的煤仓,可以直接套用本次设计图纸,减少设计工作的重复率。因此本次设计具有推广意义。
(3) 本次设计的煤仓使用两年来未发生过堵仓问题,有效利用率大大提高,避免了因堵仓造成的生产中断和捅仓事故,降低了仓料破碎率,节约了清仓费用。大大缩短了装车时间,减少了压车皮现象,同时降低了工人的劳动强度。
参考文献:
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