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焦化装煤除尘控制系统硬件改造分析

2018-05-14刘明武胡水军��

科技风 2018年9期
关键词:焦化

刘明武 胡水军��

摘要:煤化工企业在提高企业生产自动化的同时,节能与环保成是首要关注的问题。本论文以某大型焦化厂为背景,重点分析了装煤除尘控系统在运行过程中存在的问题,从节能与环保的角度出发,提出控制系统改造的硬件的具体框架和方法。

关键词:焦化;装煤除尘;PLC

焦化厂焦化过程中的排出的污染物经常是高温、高热的,严重影响到布袋除尘器的使用寿命与正常工作,因而直接影响到除尘效果,所以必须对污染粉尘、气体在进入布袋除尘器之前进行冷却,但目前,很多焦化生产企业冷却器离心风机控制经常是手动控制,其次冷却器风机启动后一段时间后,经常不能及时停止,电能浪费严重。

一、研究思路和方法

焦炉的装煤、出焦除尘是焦化厂生产必备的环保设施,在系统改造过程中本着保护布袋节约电能的原则,利用PLC的优势,优化系统,将计算机与现场设备完美结合,使除尘效果最佳。

整个系统改造设计思路主要从以下几个方面考虑:

(1) 改专人转岗变无人值守,系统自动为主,人工监控为辅,两者相结合的原则。

(2) 保证良好的除尘效果同时延长布袋使用寿命,所以对进入布袋温度严密实时监控,及时启动冷却风机。

(3)在对冷却离心风机启动顺序上充分考虑节能、低碳,避免电能浪费。

(4)对装煤除尘控制系统改造部分的监控功能,通过上下位机的组态软件实现。

二、布袋除尘在焦化除尘中的应用

布袋除尘器目前是应用最为广泛的高效除尘设备之一,我们在对布袋的选取中一定要根据自身需要,合理选取。对于控制污染,保护环境、降低工人劳动强度、保护工人身体健康、增加系统的可靠性等很多方面意义非凡。

三、系统硬件电气线路改造

装煤除尘控制系统采用由计算机和PLC等组成的控制系统,本系统改造主要是针对于装煤除尘控制系统冷却器风机,该系统的冷却器离心风机为六台,其中1#、2#风机为功率较大的G472型风机,功率为4KW,风量较大,冷却效果明显,因而安装于于冷却器中心部位,3#、4#、5#、6#为G472型功率1.5KW风机,被安装于冷却器左右两侧。

传统的风机控制模式为手动控制,在运行过程中因而存在以下弊端:第一,不能根据进入布袋除尘器的烟尘温度高低自动启停,经常存在电能极大的浪費;第二,必须设专人专岗去完成风机的启停,并且在启停过程中存在盲目性,不能分时分级启动,存在“要启全启,要停全停”的问题;第三,风机与温度不能实现联锁控制,第四,风机状态,烟尘温度高低不能监控。结合以上几点,我们对风机的控制线路进行了改造。图31为6台离心风机主电路单线图。

上图中,QF为塑料外壳式断路器,起总开关作用,1QF~6QF分别为六台风机的分支断路器, 1KM~6KM为控制风机通断的接触器主触头,1FR~6FR为热继电器的热元件,起过载保护用,当风机过载和堵转时,使主电路断电保护风机;其常开触点延时闭合将过载状态送入PLC模块DI口进行处理,并做画面显示。

在系统线路设计中,为了保证线路可靠、正常的工作,所以要考虑风机手动控制,又考虑风机的远程控制。图32便是装煤除尘冷却器除尘风机控制电路图。

图中(1~3)SSA为手自动万能转换开关,其型号为LW5D16,主要为现场手自动转换开关,有①、②接通为手动控制,③、④接通为自动控制,手自动控制信号均送入系统用来控制风机。特别要说明的是图中虚线部分,该触点为RU2SD24继电器常开触点,其动作信号来自于除尘站中控室PLC开关量输出模块,由系统通过温度比较控制决定是否通断,从而接通线路,启动风机。

四、结论

本论文以焦化厂装煤除尘站的运行状况为实际的研究对象,着眼于为提高生产的自动化程度,,提高除尘站的除尘效率,节能降耗,以实用、经济为原则,装煤除尘控制系统做了改进,改进后完成了最初的设计要求,有效的保护了布袋除尘器,极大的延长了其使用寿命。

参考文献:

[1]王晓琴,炼焦工艺[M].北京:化学工业出版社,2010.

[2]赵小霞.高效可靠的焦化除尘控制系统[D].重庆:重庆大学,2006.

[3]唐守才.焦化筛焦除尘控制系统的设计与实现[D].武汉:武汉科技大学,2009.

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