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一种长轴类零件加工工艺改进

2018-04-15张轲

商品与质量 2018年43期
关键词:外圆长轴调质

张轲

北京中丽制机工程技术有限公司 北京朝阳 100025

一种长轴类零件作为化纤纺丝设备的核心关键零部件,是一种长(1500mm左右)径(85mm)比大(在17:1左右)的轴类零件,技术要求两端轴头与中间轴同轴度不大于0.015mm,高速旋转10000r/min时残余不平衡量小于5gmm,表面电镀后粗糙度不大于Ra0.8。

图1 长轴套示意图

1 长轴类零件原工艺数据

(1)该轴材料选用40Cr,为常规中碳合金结构钢,性价比高,是机械制造业使用最广泛的钢之一。40Cr调质处理后具有良好的综合力学性能,良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢的淬透性良好,水淬时可淬透到Ф28~60mm,油淬时可淬透到Ф15~40mm。切削性能好。

1.2 原工艺路线

正火→打两端中心孔→粗车中间外圆及两端轴头→调质→半精车中间外圆及两端轴头→去应力→精车中间外圆留磨量及两端面槽成→做两端面配重孔→精磨中间外圆成→电镀→修中心孔,精车两端轴留磨量→磨两端轴成。

1.3 加工效果

首次批量加工投产160件,前42件出现几乎全部出现动平衡不合格返修现象,甚至出现报废。

2 问题现状及分析

2.1 问题现状

经过对42件问题零件的加工数据进行归类分析,存在以下问题:(1)中间外圆跳动超过0.015mm的难以修复,基本报废。(2)两端轴头与中间轴同轴度小于0.005mm动平衡一次性合格通过,0.005-0.015mm的可以通过配重或去重修复,而超过0.015mm以上的需要校直修复。

2.2 问题原因初步分析

通过对于工艺路线及加工过程的实际进行分析,初步确定

(1)加工过程控制特别是精加工环节不够严谨精细。

(2)工艺路线不够合理。

(3)同轴度和外圆跳动是影响动平衡后质量的关键因素。

表1 40Cr调质后的力学性能

3 长轴类零件改进后工艺路线

(1)打两端中心孔→粗车中间外圆及两端轴头→调质→半精车中间外圆及两端轴头→去应力→修两端中心孔,精车中间外圆留磨量及两端面槽成→粗磨大外圆两端架子口→精车两端轴留磨量→做两端面配重孔→精磨中间外圆及两端轴头成→电镀。

(2)改进理由。①取消正火工艺。由于正火工艺在该轴加工过程中主要是改善切削性能,正火后仅仅一道粗车外圆加工,目的是去除氧化皮进行调质处理,而调质处理本身就改善了材料的切削性能,40Cr钢材本身具有较好的切削性能,所以取消正火工艺,减少加工工序,降低成本。②提前修两端中心孔。中心孔是该轴加工的主要基准,把修中心孔提前,能够更好保证后续加工相关几何尺寸的精度。③增加粗磨架子口工艺。原工艺利用精车后大外圆做基准车两端轴头及端面槽,而改后为粗磨架子口做基准,提高基准精度。④调整电镀的顺序。原工艺电镀后还有多工序机加工,电镀层的均匀性将影响到后续的加工精度,影响两端轴头和中间轴同轴度。改进后,这种影响将大大降低。⑤其他。改进了中心孔的型号选择,选择与工序更匹配的中心孔形式,更换了精度更高的顶尖,同样保证基准的精度。

3.3 改进效果

通过30件的小批量对新工艺进行试验验证,效果如下:(1)质量提升。30件动平衡一次性通过的在100%以上,95%中间外圆跳动小于0.015mm,两端轴头与中间轴同轴度小于0.005mm。同时减少由于电镀后再多次上机床加工带来的划伤、磕碰等质量问题。(2)效率提升。通过对电镀顺序的调整,保证工序平衡,外部电镀对车间生产组织的影响消失,部门整体效率提升。

4 结语

(1)正火工艺的取消并没有影响该长轴类零件加工的切削性能。(2)中心孔是关键基准,中心孔的选择和运用对产品质量影响极大。(3)同轴度和外圆跳动是影响该轴动平衡后质量的关键因素。

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