基于Test. Lab隔热罩辐射噪声分析
2018-04-10张伟龙邬忠永丁保安郭彬李秀山
张伟龙,邬忠永,丁保安,郭彬,李秀山
(1.内燃机可靠性国家重点实验室,山东 潍坊 261061;2.潍柴动力股份有限公司,山东 潍坊 261061)
引言
随着中国经济发展,消费者对汽车性能及舒适性提出了更高的要求。随着发动机功率越来越高,噪声与振动问题越来越突出[1]。发动机本体结构件辐射噪声一般占发动机总辐射噪声的40%~60%[2]。发动机辐射噪声中,外围结构件同样是非常重要的辐射噪声源。外围结构件受到发动机各种激励时,表现出横向弯曲、纵向弯曲、扭转或耦合效应等,因此研究结构件辐射噪声非常重要,但相关研究仅限于理论研究,未将研究成果应用到实际故障解决中。
本研究对薄壁件辐射噪声产生机理和特性进行了分析,并通过NVH试验及LMS Test. lab声诊断方法对隔热罩辐射噪声进行分析并提出优化措施,有效地降低了整车噪声。为解决隔热罩辐射噪声异常问题提供了可借鉴的方法。
1 辐射噪声产生机理
发动机是存在多个声源的复杂机器,其噪声按产生机理可分为:空气动力性噪声、结构振动噪声。结构振动噪声是燃烧噪声、机械噪声、液体动力噪声激振发动机结构引起结构振动而产生的结构振动噪声,又称表面辐射噪声。发动机中激励引起的振动形成了各种不同形式和不同地点的激励源,使结构的响应情况有所不同,最终反映在与空气接触的表面振动。
辐射声波机理来看,有点源、偶极子源和四极子源等基本类型。在空间某点上质量流率随时间改变时就形成了点源,点源的声辐射是无指向性的,设简谐点源的振动为:
S(t)=Sωcosωt,
(1)
式中:S(t)为源处流体的体积变化率;Sω为源处流体的体积速度最大值;ω为圆频率;
简谐点源的辐射声功率为:
(2)
式中:ρ为环境媒介的密度;c为环境媒介的升速;|Sω|为点源强度的有效值。
控制发动机噪声,最终就是要减小表面辐射噪声,可考虑:控制噪声源、控制传播途径,控制表面辐射噪声,隔离辐射噪声,前两者属于主动控制,后者属于被动控制。表面辐射噪场中燃烧噪声和活塞撞击噪声对表面辐射噪声影响较大,对这两种噪声源及其传递途径采取措施,能有效地降低辐射噪声。
2 隔热罩辐射噪声案例分析
2.1 问题描述
某牵引车在中高转速时,出现整车噪声大的问题,异响噪声主观感受为“尖锐清脆”的声音,严重影响了舒适性。
2.2 试验分析
首先进行了机动车辆定置噪声及升速工况整车车外0.5 m测点噪声试验。图1为升速工况整车左侧噪声Overall Level曲线,图2为升速工况整车左侧噪ColorMap图,图3为升速工况隔热罩振动ColorMap图,图4为稳态工况1 700 r/min整车左侧噪声1/3倍频图。
图1 升速工况整车左侧噪声Overall Level曲线
图2 升速工况整车左侧噪声ColorMap图
图3 升速工况隔热罩振动ColorMap图
图4 稳态工况1 700 r/min整车左侧噪声1/3倍频图
图5 升速工况拆除隔热罩前后整车左侧噪声Overall Level对比曲线
如图1所示,整车定置噪声为105.7 dB(A),不能满足国标限值要求(小于103 dB(A))。如图2~4所示,初步判定异常噪声频率以800 Hz、1 000 Hz和1 250 Hz为中心频率(1/3倍频程),主要为813 Hz、1 086 Hz和1 142 Hz左右的窄频。通过LMS Test. lab声诊断滤波回放及振动试验综合分析,主要是由于隔热罩存在810 Hz、1 083 Hz和1 142 Hz左右某几阶固有频率,发生共振产生较大辐射噪声;同时由于隔热罩为不锈钢材料,结构阻尼较小,受到激励辐射噪声较大,且结构辐射主要分布于500~1 500 Hz频率带内[3],隔热罩辐射噪声为整车噪声主要噪声源。
为了进一步确定辐射噪声贡献量,拆掉隔热罩后进行整车噪声试验。图5为升速工况拆除隔热罩前后整车左侧噪声Overall Level对比曲线。
如图5所示,隔热罩对整车定置噪声的贡献量Lp1为:
(3)
式中:Lp为整车定置噪声声压级,dB(A);Lp2为拆掉隔热罩的整车定置噪声声压级,dB(A)。
隔热罩噪声对整车定置噪声的贡献率P为:
(4)
根据国标机动车辆定置噪声测量方法,整车定置噪声取值为1 700 r/min时测得的声压值,整车定置噪声中,隔热罩噪声为103 dB(A),大于拆掉隔热罩的整车定置噪声声压值102.45 dB(A),噪声贡献百分比为53.33%,由此确定隔热罩辐射噪声大是整车噪声大主要原因。
图6 不同壁厚下壳体辐射声功率
图7 不同结构阻尼下壳体辐射声功率
2.3 优化措施及效果验证
2.3.1优化措施
根据薄壁件辐射噪声产生的机理分析,优化辐射噪声的途径主要有两种:一是加强结构刚度,采用合理动态设计,改变对激振力的动态响应[4]。增加厚度可以提高刚度和固有频率以减少响应强度,固有频率提高后进入到人耳不敏感的高频区域,同时共振点移向激励振动较小区域,在整个频段内都有较好的降噪效果,如图6所示。
增加结构表面的阻尼,阻尼对能量消耗起着至关重要作用,高频范围内,随着壳体阻尼增大,壳体辐射声功率逐渐降低,高阻尼壳体材料有利于降低壳体的高频噪声。
不同结构阻尼下壳体辐射声功率[5]如图7所示。
本例中采用了上述途径对隔热罩辐射噪声进行优化,不改变设计尺寸的情况下显著降低辐射噪声,且容易实现,是一种低成本很有效的方法,隔热罩材料由不锈钢改成阻尼较大的铝,且由单层结构隔热罩更换成双层结构隔热罩如图8所示。对共振峰值的抑制、固体传声的降低、振动表面声辐射的衰减有明显效果,同时有良好的隔声性能,有效抑制吻合效应,从而降低结构的辐射噪声。
2.3.2效果验证
图8 两种不同结构阻尼隔热罩示意图
将隔热罩由单层不锈钢结构优化到双层铝制结构,重新装机后对整车噪声进行NVH试验,试验工况与优化前相同。其中图9为优化前后升速工况整车左侧噪声Overall Level对比曲线,图10为优化前后稳态工况1 700r/min整车左侧噪声1/3倍频程对比图,图11为优化前后升速工况整车左侧噪声ColorMap对比图。
如图9~11所示,在发动机转速范围内,优化后整车左侧噪声降低3~4 dB(A),整车噪声大问题解决,优化后整车定置噪声为102.45 dB(A),满足国标限值要求。原隔热罩813 Hz、1 086 Hz和1 142 Hz左右辐射噪声频带消失,800 Hz、1 000 Hz和1 250 Hz为中心频率(1/3倍频程)处对应的噪声值降低了7~8 dB(A),整车左侧Overall噪声值降低了3~4 dB(A)。
图9 优化前后升速工况整车左侧噪声Overall Level对比曲线
图10 优化前后稳态工况1 700 r/min整车左侧噪声1/3倍频程对比图
a)原隔热罩 b)铝制隔热罩图11 优化前后升速工况整车左侧噪声ColorMap对比图
3 结论
以某牵引车整车噪声大的故障为例,通过对薄壁件辐射噪声产生机理和特性进行分析,结合NVH试验及LMS Test. lab声诊断分析手段,确定隔热罩辐射噪声为整车噪声主要噪声源,提出优化隔热罩辐射噪声主要途径:通过加强结构刚度和结构表面的阻尼,提高固有频率,增加能量消耗以减少响应强度使之进入到人耳不敏感的高频区域,优化后试验结果表明,隔热罩辐射噪声对整车噪声贡献量降低7~8 dB(A),噪声贡献率由62.7%降低为20.2%,不仅降低了噪声值,而且声品质也有所提升,也验证了分析方法的正确性及控制方法的有效性。
参考文献:
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