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铝合金材料焊后调修质量提升研究

2018-04-08盛慧章徐达

商品与质量 2018年34期
关键词:风冷水冷母材

盛慧章 徐达

中车四方车辆有限公司技术工程部 山东青岛 266111

本文选取轨道交通产品用典型铝合金材料进行综合的“热调修试验”,并进行系统的技术研究,提升铝合金产品焊后调修质量。

1 主要研究内容

采用“火焰矫正调修”工艺方法及“理化检测手段”研究其对机客车产品典型材料(如:6系铝合金)母材与焊接接头组织及硬度的影响。采用“静力学性能试验”的方法研究火焰矫正调修工艺对常用典型材接接头力学性能的影响,并进行不同调修工艺下的对比分析研究。采用“工艺仿真”方法对热调修形工艺进行模拟分析,并分析热矫形调修应力分布规律。

2 试验过程与结果分析

2.1 试验用材料简介

铝合金试验材质 6061-t6,试板规格:350×150×4mm;焊接完成后对试验试板的焊缝根部磨平处理,然后进行PT及RT 检测。合格试板采用“中性焰或弱还原火焰”,火焰沿焊道平行 均匀移动(8~15mm/s),加热范围为沿焊缝纵向及其±30mm范围,且火焰心距离工件表面 5~10mm;当焊缝表面温度达到设定温度时,立刻移动火炬。调修后分别用“强制风冷或水冷” 的冷却方式。(测温方式:热电偶+测温笔)

2.2 调修后拉伸结果分析

通过对试件拉伸试验后,得出以下结果:其拉伸均断裂在热影响区(HZA),其他区域均无影响。无论风冷还是水冷条件,延伸率均在1次调修时最高,说明此时塑性好。针对此试验的测试结果,试验6系铝合金的调修温度应控制在250℃以下,且应在较高的冷却速度下冷却。调修温度超过250℃时焊接接头抗拉强度急剧下降,接头软化现象明显,因此不建议调修温度超过250℃。

2.3 拉伸断口SEM扫描观察分析

选取典型调修工艺对应在的铝合金拉伸试验后的断口,制备SEM试样,观察拉伸断口形貌,通过试样T1(未调修)、试样T10(150℃,1次,水冷)、试样 T11(200℃,1次,风冷)、试样 T14(200℃,1次,水冷)、试件T27(400℃,1次,水冷),在不同调修工艺处理后的铝合金试样断口上 均发现韧窝存在,其断裂方式均 主要以韧性断裂为主。

2.4 试验件弯曲结果分析

试验用铝合金试样正弯及背弯试验中,弯曲角度达到 180°时,在试样表面均未出现裂纹,均满足标准要求,具有良好的弯曲性能。说明不同的调修温度、调修次数及冷却方式对铝合金与不锈钢试样的弯曲性能无明显影响。

2.5 试验件硬度测试结果分析

根据铝合金拉伸性能测试结果,选取了T1、T10、T11、T14、T27典型试样,得到其显微硬度测量结果其中:T1为未调修试样,T14(200℃、1次、水冷)为强度最高(223MPa)的试样, T27(400℃、1次、水冷)为强度最低(147MPa)的试样,T10(150℃、1次、水冷)为抗拉强度曲线 上拐点之前的点,T11(200℃、1次、风冷)用于与T14对比不同冷却方式对性能造成的影响。抗拉强度较高的T14试样在热影响区的硬度同样高于其余试样,但在后段有所降低,甚至低于平均水平;T27作为抗拉强度较低的试样,在热影响区的硬度也明显低于其余试样;与T14相比,T10调修温度略低,其热影响区硬度也小于T14试样;对比T11与T14可发现,风冷条件得到的T11试样在热影响区的硬度小于水冷条件下的T14试样。这些结论与拉伸试验结果相吻合,结合此前测试数据,推断铝合金焊接接头存在软化现象,随着调修温度的升高,软化现象越严重。

2.6 微观组织分析

选取典型工艺处理的铝合金试板制备出金相试样,经过腐蚀液腐蚀后观察其微观组织,分析不同热 调修工艺对组织影响的差别。下图7为试样T1(未调修)、T10(150℃、1次、水冷)、T11(200℃、 1次、风冷)、T14(200℃,1次,水冷)、T27(400℃、1次、水冷)及母材在金相显微镜下的200x金相 照片,图中虚线为熔合线大致区域,虚线左侧为焊缝,右侧为热影响区。

(a)试样 T1(b)试样 T10(c)试样 T11(d)试样 T14(e)试样 T27(f)母材铝合金试样微观金相

通过分析(a)-(e)可以发现,焊缝 中心组织为黑色的Mg2Si强化相分布在白色的α(Al)基体上,Mg2Si强化相以网状分布;熔合区组织Mg2Si强化相以树枝晶分布在Al基体上;在热影响区,明显观察到晶粒粗大,性能有所降低。图(a)~(e)放大倍数均为200x,经对比发 现,T14试样熔合区晶粒细小,性能较好;对比 T11试样(风冷)与T14试样(水冷),发现冷却 速度的增加能细化熔合区的晶粒。图(f)为6061-t6铝合金母材显微组织,可以 观察到铝合金母材为轧制状态, Mg2Si强化相及杂质相分布在α(Al)固溶体上。

3 结语

综合上述系列的实验研究对比分析,可得出以下结论:6061-t6铝合金的调修温度应控制在250℃以下,且应在较高的冷却速度下冷却为宜(如:水冷条件);水冷条件下以调修2次的综合性能最佳。铝合金热焊接调修过程通过工艺仿真后,铝合金试样焊缝附近残余应力在调修火焰325℃时处于较低水平,为111MPa;调修温度较低或较高时,残余应力均处于较高水平。但总体来看,这几种调修工艺对应的焊缝处残余应力均低于材料屈服极限,不会对材料性能造成显著影响,可有效的提高生产效率及产品的质量。

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