20000 m3/h空分设备下塔液泛 故障原因分析与处理
2018-04-02周金城
周金城
(马鞍山钢铁股份有限公司 气体销售分公司,安徽 马鞍山 243000)
0 引言
马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称:马钢)气体销售分公司配备的20 000 m3/h空分设备由杭氧设计、制造,采用分子筛吸附器吸附净化、液氧内压缩、全精馏制氩、氪氙与氖氦粗制工艺流程。20 000 m3/h空分设备下塔为筛板塔,上塔、粗氩塔、精氩塔、粗氖氦塔、贫氪氙塔均为规整填料塔。20 000 m3/h空分设备精馏系统流程简图见图1。
20 000 m3/h空分设备自投产,因空分设备设计、设备维护措施及设备故障原因影响,下塔发生多起液泛,对空分设备精馏工况影响大。为此,马钢通过空分设备技术改造、故障隐患消除、操作方法改进等处理措施,消除下塔液泛,使空分设备安全稳定运行。
1 下塔塔板设计不完善
1.1 液泛故障现象与原因分析
2004年1月16日,马钢20 000 m3/h空分设备初次投运,氧气纯度合格、氮气纯度未达标,纯液氮节流阀V3开度较大。2004年1月18日,为提高氮气纯度,增大下塔回流比,将纯液氮节流阀V3开度减至64%时,下塔发生液泛。下塔发生液泛时空分设备运行参数见表1。
图1 20 000 m3/h空分设备精馏系统流程简图Fig.1 20 000 m3 /h ASU distillation system flow diagram表1 下塔发生液泛时空分设备运行参数Table 1 The ASU operating parameters when flooding occurs
项目1月16日正常运行参数1月18日液泛运行参数下塔阻力/kPa15.5~15.827~33下塔压力/kPa451~453473~481下塔液空液位/mm500~55040~130氧气纯度/%99.899.8氮气纯度/10-6O238~432000氧气产量/(m3·h-1)1900018700低压空气量/(m3·h-1)4900046500中压膨胀空气量/(m3·h-1)2600026000高压空气量/(m3·h-1)2700026000
杭氧设计人员根据20 000 m3/h空分设备工艺流程与下塔设备结构特点,对下塔液泛时空分设备运行参数分析。因马钢20 000 m3/h空分设备设置氖氦粗制流程,分别从主冷冷凝侧、下塔顶部抽取3股富含氖氦气的氮气作为提取粗氖氦气的原料气,进入粗氖氦塔参与精馏。为提高3股含有氖氦气的氮气中氖氦气浓度,在原下塔顶部增设3块塔板,增设的3块塔板间距设计小。
空分设备运行时,主冷冷凝侧部分液氮作为下塔回流液,经液氮回流阀V11进入下塔顶部增设的3块塔板参与精馏。因增设3块塔板间距小,在减小纯液氮节流阀V3开度,进入增设3块塔板回流液体量增加时,塔板中液体未及时通过溢流斗流入下一块塔板,造成增设3块塔板液面增厚及溢流斗液位上升。在溢流斗液体液位升至与塔板液体液面水平时,回流液体在溢流斗中流动阻力大,无法通过溢流斗流入下一块塔板,使下塔顶部Ⅰ段精馏区域发生液泛,造成下塔Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ段精馏区域回流液体量减少,上升蒸气液化量降低,下塔压力升高,进塔加工空气量减少,下塔精馏工况劣化。
1.2 处理措施
1.2.1应急处理措施
为保证公司生产,对下塔顶部Ⅰ段精馏区域发生液泛处理措施如下:
增大纯液氮节流阀V3开度,增大粗氖氦塔冷凝器热负荷,增加从下塔顶部液氮抽取量。开启下塔顶部液氮排放阀,排放液氮。以此降低下塔顶部增设3块塔板液面厚度与溢流斗液面高度,消除下塔顶部Ⅰ段精馏区域液泛。
在下塔顶部Ⅰ段精馏区域液泛消除后,未减少纯液氮节流阀V3开度调节氮气纯度,以此维持设备运行。
1.2.2下塔液氮管线技术改造
通过设备技术改造,消除因下塔顶部增设3块塔板造成下塔发生液泛现象。2004年4月,对20 000 m3/h空分设备下塔液氮管线进行技术改造,具体技术改造措施如下:
经杭氧设计人员对20 000 m3/h空分设备下塔理论计算,将下塔顶部增加3块塔板的Ⅰ段精馏区域不作为精馏区域,下塔Ⅱ段精馏区域至下塔Ⅵ段精馏区域塔板数量可以在下塔Ⅱ段精馏区域顶部分离出氧含量不大于5×10-6氮气,在下塔Ⅵ段精馏区域底部分离出纯度合格的富氧液空。
将液氮回流阀V11出口液氮管道移出下塔Ⅰ段精馏区域,直接导入下塔Ⅱ段精馏区域顶部,使液氮回流阀V11出口液氮不经过增设3块塔板。因增设的3块塔板无回流液体下流,避免下塔回流液体因增设的3块塔板间距小,在Ⅰ段精馏区域塔板上滞留,不使下塔Ⅰ段精馏区域发生液泛。下塔液氮管线改造示意图如图2所示。
图2 下塔液氮管线改造示意图Fig.2 A schematic diagram for the reconstruction of the liquid nitrogen pipeline in the lower tower
1.3 效果
2004年5月7日,20 000 m3/h空分设备液氮管线改造完毕投入运行,效果显著。空分设备运行至今,下塔顶部Ⅰ段精馏区域未因增设的3块塔板发生液泛,氮气氧含量降至不大于10×10-6。
2 下塔液空管线设计不佳
2.1 液泛故障现象与原因分析
20 000 m3/h空分设备自投产运行,液空节流阀V1保持全开状态。2005年6月3日,在减小纯液氮节流阀V3开度,增加下塔回流比,使氮气氧含量达到设计指标时,下塔发生液泛。下塔发生液泛时空分设备运行参数见表2。
表2 下塔液泛时空分设备运行参数Table 2 The ASU operating parameters when flooding occurs
杭氧设计人员根据20 000 m3/h空分设备工艺流程设计特点,对下塔液泛运行参数分析。马钢20 000 m3/h空分设备设置氪氙粗制流程,从下塔塔釜抽取一股富含氪氙的液空进入贫氪氙塔,作为提取贫氪氙的原料液。因马钢20 000 m3/h空分设备未设置氪氙精制设备,贫氪氙塔未投运,下塔液空经液空节流阀V1、V701分别进入上塔提馏段与粗氩冷凝器。
液空节流阀V1与阀门进口处液空管线直径均为Φ90 mm,将液空节流阀V1全开,液空经此液空管线流量低。在减小纯液氮节流阀V3开度时,下塔增加回流液体滞留于下塔Ⅵ段精馏区域,无法通过液空节流阀V1进入上塔提馏段,下塔塔釜液空液位高。造成下塔Ⅵ段精馏区域塔板与溢流斗液面均上升,下塔Ⅵ段精馏区域塔板回流液体积累、悬浮,下塔Ⅵ段精馏区域发生液泛。
因下塔Ⅵ段精馏区域发生液泛,下塔Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ段精馏区域回流液体与上升蒸气热质交换效率降低,氮气氧含量上升,进塔加工空气量减少,氧气产量降低。
2.2 处理措施
2.2.1操作方法改进
开启下塔液空排放阀,排放下塔Ⅵ段精馏区域液空。同时,增大粗氩冷凝器液空进液阀V701开度,因入粗氩冷凝器液空管线直径为Φ203 mm,可有效将下塔Ⅵ段精馏区域液体通过粗氩冷凝器工作输入上塔。为避免因进入粗氩塔氩馏分流量高,粗氩冷凝器冷凝侧氮气积聚量增大,降低氩馏分氩含量,不使粗氩塔发生氮塞。以此,降低下塔液空液位与阻力,消除下塔Ⅵ段精馏区域液泛。
同时,在空分设备冷开车、热开车调纯阶段,减小纯液氮节流阀V3开度,调节氮气纯度时,采用同步投运粗氩塔方法,将下塔Ⅵ段精馏区域液空及时转移至粗氩冷凝器,不使下塔Ⅵ段精馏区域发生液泛。
2.2.2下塔液空管线技术改造
2010年10月,通过对下塔液空管线进行技术改造,消除下塔Ⅵ段精馏区域发生液泛。具体下塔液空管线改造措施如下:
针对马钢20 000 m3/h空分设备自投产,贫氪氙塔未投运状况,取消贫氪氙塔精馏功能。将从下塔抽取经液空节流阀V1603进入贫氪氙塔,作为提取贫氪氙原料液的部分液空,改为进入液空节流阀V1出口直径为Φ110 mm液空管线,使液空节流阀V1与V1603并联,从而增加液空节流阀V1所在液空管线的液空流量,有效将下塔Ⅵ段精馏区域液空输入上塔提馏段。下塔液空管线改造示意图如图3所示。
图3 改造后空分设备精馏系统流程简图Fig.3 The schematic diagram of the reconstruction of the lower tower liquid and air pipeline
2.3 效果
2005年6月,20 000 m3/h空分设备操作方法改进完毕,下塔Ⅵ段精馏区域未因液空节流阀V1所在液空管径小发生液泛,氮气氧含量调至5×10-6~8×10-6。同时,因氩馏分氩含量控制较低,液氩产量未达标。
2010年12月,20 000 m3/h空分设备下塔液空管线改造完毕,投入运行,下塔Ⅵ段精馏区域未因液空管径小发生液泛,氮气氧含量小于5×10-6,液氩产量较大幅度提高,效果明显。
3 分子筛吸附器故障影响
3.1 液泛故障现象与原因分析
2011年8月,处于冷备用状态的20 000 m3/h空分设备分子筛吸附器发生进水故障。使用库存分子筛、氧化铝将进水失效的分子筛、氧化铝更换、活化后,空分设备开车,下塔阻力较高,氧气纯度合格,氮气氧含量大于22×10-6未达标。
随着空分设备运行时间延长,下塔液空液位与阻力波动幅度增大,分子筛吸附器出口空气中二氧化碳含量与氮气氧含量同步升高。对下塔液空分析化验,液空中二氧化碳含量高。根据生产计划,空分设备运行3周后,停机再次转入冷备用状态。20 000 m3/h空分设备停运前运行参数见表3。
表3 20 000 m3/h空分设备停运前运行参数Table 3 20 000 m3/h ASU before the stoppage of operation parameters
通过对20 000 m3/h空分设备运行参数分析,20 000 m3/h空分设备下塔发生液泛。在空分设备停机后,对分子筛吸附器中分子筛、活性氧化铝取样分析化验,更换的分子筛、活性氧化铝因库存时间长,吸附容量大幅度降低。在空分设备运行时,分子筛吸附器吸附效率降低,分子筛吸附器出口空气中二氧化碳含量逐步上升,使下塔塔板筛孔被固态二氧化碳逐步堵塞,下塔塔板液体厚度增加,下塔塔板阻力逐步增加,使下塔Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ段精馏区域发生液泛。
随着下塔塔板筛孔堵塞程度增加,下塔液泛逐步加剧,下塔上升蒸气液化量与回流液体蒸发量逐步降低,使氮气氧含量上升,下塔液空液位与阻力波动,入下塔低压空气、中压膨胀空气、高压空气流量降低。
3.2 处理措施及效果
通过订购质量合格的分子筛与活性氧化铝,将空分设备2台分子筛吸附器中分子筛、活性氧化铝全部更换。同时,将下塔、主冷、粗氩塔、精氩塔、粗氖氦塔液体排尽,在分子筛吸附器中分子筛、活性氧化铝全部更换完毕,启动空压机、投运空冷系统、再生活化分子筛吸附器,对20 000 m3/h空分设备进行全面加温,清除空分设备低温系统积聚的二氧化碳。
2012年2月,20 000 m3/h空分设备开车运行,下塔Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ段精馏区域液泛现象消除,空分设备运行工况稳定,效果较好。
4 粗氩塔氮塞影响
4.1 液泛故障现象与原因分析
2011年4月25日,空压机入口导叶因定位器故障出现波动现象。在分子筛吸附器升压阶段,氩馏分氩含量升至15%,粗氩冷凝器液空液位由正常运行280 mm升至750 mm。同时,下塔液空液位与阻力值均大于其报警值,氮气氧含量由2.1×10-6升至大于7000×10-6,入下塔低压空气、中压膨胀空气、高压空气流量均降低。
根据故障现象分析,下塔Ⅵ段精馏区域发生液泛。在分子筛吸附器升压阶段,空压机入口导叶因定位器故障波动,入下塔参与精馏加工空气量减少,主冷热负荷降低,上塔提馏段氩富集区下移,氩馏分氮含量增大,粗氩冷凝器冷凝侧氮气积聚量增大,粗氩冷凝器热负荷下降,粗氩塔发生氮塞。
因粗氩塔发生氮塞,粗氩冷凝器液空蒸发量减少,粗氩冷凝器液空液位升高,下塔部分液空无法通过粗氩冷凝器工作输入上塔,滞留于下塔Ⅵ段精馏区域,下塔Ⅵ段精馏区域塔板液面厚度与溢流斗液位上升,使下塔Ⅵ段精馏区域发生液泛,下塔回流液体与上升蒸气热质交换效率降幅大,氮气氧含量高。
4.2 处理措施及效果
1.将液空节流阀V1全开,开启下塔液空排放阀,同时增大纯液氮节流阀V3、污液氮节流阀V2开度,降低下塔液空液位及阻力。
调节主塔工况,使氧气纯度与氩馏分氩含量稳定。同时调节粗氩塔工况,消除粗氩塔氮塞,保持粗氩塔运行,消除下塔Ⅵ段精馏区域液泛。
2.根据生产计划,在空分设备停机时,将空压机入口导叶定位器更换。同时,针对空压机入口导叶定位器故障较多,造成粗氩塔氮塞,使下塔Ⅵ段精馏区域发生液泛现象,2012年1月,对空压机入口导叶定位器实施移位技术改造。
空压机入口导叶定位器安装在入口导叶执行机构支架中,因空压机机体振动影响,入口导叶定位器故障率高。通过对入口导叶定位器进行移位技术改造,将入口导叶定位器移出空压机机体,安置在无振动固定支架中,有效避免入口导叶定位器故障,粗氩塔运行工况稳定,下塔Ⅵ段精馏区域未再次发生液泛,效果明显。
5 结束语
针对马钢20 000 m3/h空分设备投产后,下塔发生多起液泛现象,马钢在杭氧设计人员指导下,分析下塔发生液泛具体原因,根据20 000 m3/h空分设备工艺流程与设备结构特点、通过设备技术改造、故障隐患消除、操作方法改进,消除下塔发生液泛影响因素,保证设备安全稳定运行。