高压变频器在垃圾焚烧发电厂引风机节能中的应用分析
2018-03-13许文君胡俊峰
许文君,胡俊峰
(1.太原市同舟能源有限公司,山西太原 030045;2.山西启光发电有限公司,山西灵石 031303)
0 引言
垃圾焚烧发电厂利用城市垃圾焚烧过程产生的余热进行发电,作为国家引导的新兴行业,具有其独特的社会效益和经济效益:既能解决垃圾对环境产生污染的问题,提高当地居民的生活质量,又能能源转换发电盈利变废为宝,并提供就业平台[1]。
本垃圾焚烧电厂共装设3台日本荏原无破碎回旋流型双内循环流化床垃圾焚烧炉,每台处理量为333 t/d,同时配套3台36 t/h的余热锅炉及2台12 MW的汽轮发电机,每年可处理太原市垃圾约36.5万t,大大提升了太原市的废弃垃圾综合利用能力。
引风机作为垃圾焚烧电厂的主要能耗设备之一,只能在工频下定速运行,仅依靠挡板调节引风机电机出力,存在严重的节流损耗,造成了大量的能源浪费。由于引风机采用6 kV以上的高压电动机驱动,因此采用高压变频调速有利于提高电动机的效率,降低耗电量。
1 引风机变频调速节能的原理
引风机常采用挡板和液耦来控制风量和流量,易造成能源浪费,目前大多依靠电机转速调节来实现节能,在众多调速方式中,变频调速是应用最为高效且广泛的。
1.1 风量Q、风压H、轴功率P与转速n的关系
由流体力学原理可得,引风机采用变频器调节时,风机转速由n降低(或者升高) 至n',风量Q、风压H和轴功率P分别与n'/n的一次方、二次方和三次方成正比[2,3]。
1.2 电动机容量计算
式中:P——风机输出轴功率;
Q——风机风量;
H——风机风压;
ηT——风机的效率;
ηF——传动装置的效率。
1.3 引风机的节电方法及节能原理
1.3.1 采用调节入口挡板开度方式
引风机入口挡板节流调节:当引风机入口挡板开度减小时,虽然风量降低(Q1→Q2↓),但风压升高根据公式可见轴功率P2减小不明显。
1.3.2 采用变频调速模式
引风机变频调速模式:根据改变转速来控制风量,入口挡板处于全部打开状态,基本无节流损耗。大大降低了引风机系统阻力,从而有效降低引风机的能耗。
2 电气系统及DCS控制系统设计
2.1 电气系统主回路设计
每台引风机配备1台高压变频器,其电气系统原理如图1所示。
图1 带工频旁路的引风机“一拖一”变频调速方案电气系统图
为达到电气互锁目的,设置KM21与KM31一个双刀双掷隔离开关;当输出与输入接触器KM21、KM11接通,而KM31断开时,电动机变频运行;当旁路接触器KM31合闸,而输入和输出接触器KM11、KM21断开时,电动机工频运行。工频运行过程中,高压变频器隔离,便于检修。若接触器KM11合闸则将刀闸隔离开关K11锁定,禁止操作;若接触器KM21合闸则将刀闸隔离开关K21锁定,禁止操作。当高压变频器发生异常时,接触器KM11、KM21被切断,KM31合闸,使得电机投入工频电网定速运行。
2.2 DCS控制系统设计
高压变频器既能接受机组分散控制系统DCS(distributed control system) 的控制指令和参数设定,又能反馈其状态信号、运行参数和故障报警至DCS系统。采用远程DCS系统,可实现远程启/停高压变频器、手/自动控制能工程,并显示当前变频器的运行状态。
设计DCS与每台变频器之间的I/O信号至少需配置38个测点:其中开关量信号34个,模拟量信号4个。电厂共3台引风机,共需配置114个测点。单台引风机变频器的具体测点分配如表1所示。
表1 1台引风机变频器的测点分配
2.3 变频器的控制逻辑
2.3.1 引风机高压变频器的启动允许条件
引风机高压变频器的启动允许条件包括三点:引风机的高压开关必须合闸;变频器就地启动准备就绪;频率初始设定值小于额定频率的0.3倍(防止运行误操作和防止启动时频率较高引起炉膛负压扰动)。
2.3.2 高压变频器速度自动调节的开关量控制
a) 工频运行时,引风机主要靠挡板开度调节,若其投自动,则变频器的转速自动控制将会闭锁。
b)当指令与反馈偏差高出设定值 (例如设置为60%)时,变频器将自动切除。
c)当炉膛负压测点故障,信号异常时,变频器退自动。
d) 炉膛负压高报警,延时3 s,转速减少;炉膛负压低报警,延时3 s,转速增加。
3 变频调速技术优势及经济效益分析
a)控制电机启动电流。变频调速主要功能是降低引风机启动电流,增加电机使用年限。
b)可靠保护。由于变频器本身具有欠电压、过电压、过载、过温等保护,故障时能及时显示出故障原因,便于处理。
c) 稳定。变频运行期间风机挡板为全开状态,减少了气流通过挡板而造成的节流损耗及风道振动,提高运行稳定性。
d)降低电力线路电压波动。电机满负荷启动会拉低供电网络电压,可能导致部分敏感带电设备电压波动或者故障异常,变频调速降低了启动电压,有效防止了电力线路电压波动问题。
e)节能。变频调速运行比工频运行时的引风机的用电电价0.65元/(kW·h),则年节约费用约为:319×0.65=208万元。
通过节能计算分析,引风机变频改造后,每年节约费用约208万元,该项目投资180万元,可在年内收回成本,这对公司的长远发展来看,产生的经济效益非常可观。
4 结束语
面对当前能源价格节节升高的局势,垃圾焚烧发电机组的引风机采用高压变频器,不仅能满足垃圾发电厂不同工况变化的需求,还能突破目前垃圾电厂的困境,实现节能降耗。高压变频器的使用明显提高了引风机对风量的调节深度,加强了炉膛压力调节的响应速度,保证设备可靠运行,有效地减轻了噪声污染,在提高企业经济效益的同时,兼顾了节能环保效益。
[1] 江承林.高压变频器在垃圾焚烧发电厂引风机节能中的应用[J].节能减排,2016(5):80-87.
[2] 陈章伟,陈伯权,吴双.变频技术在引风机系统节能改造中的应用 [J].中国电力,2009,42(9):70-72.
[3] 胡炫,朱虎,杨志.高压变频器在发电厂引风机上的应用与节能分析 [J].电机与控制应用,2010,37(2):37-39.