组合传动发电机壳体渗漏封闭技术研究
2018-02-21彭杰王啸
彭杰 王啸
【摘 要】某型组合传动发电机在使用过程中,发生多起壳体渗漏故障,检查发现故障现象为壳体外部出现滑油渗漏。原因是壳体材料铸造成形,可能存在一定的内部疏松、气孔等缺陷,在长期使用过程中,出现渗漏现象。随着使用时间增加,出现渗漏故障越来越多。本文将对壳体渗漏故障的解决方法进行分析。
【关键字】壳体;渗漏;封闭
中图分类号: TM31 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2018)32-0012-003
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2018.32.004
【Abstract】Several cases of leakage failure during the operation of a type of IDG. The reason is that the housing`s material is cast into shape, which may have some defects such as internal porosity and pores, and leakage occurs during long-term using. Leakage failures are increasing as use time increase. In this paper,the solution of leakage fault of housing is analyzed.
【Key words】Housing; Leakage; Post-sealing
0 概述
某型組合传动发电机在外场使用过程中,发生多起壳体外部渗漏故障,其中2013年、2014年和2015年外场使用过程中,均发生了壳体外部出现滑油渗漏故障而返厂。因壳体材料为МЛ-10镁铝合金,铸造成形,其材料和制造工艺特性决定了壳体可能存在一定的内部疏松、缩孔、气孔等缺陷,在长期使用过程中,由于高温、振动、腐蚀等原因导致壳体出现渗漏现象。一直以来无法进行排故修理而报废,因组合传动发电机价值高、国内备件较少,经济损失很大,因此,开展该型组合传动发电机渗漏故障分析,排除渗漏故障具有非常重要的现实意义。
1 故障现象
某型组合传动发电装置在部队外场使用过程中,发生壳体外部滑油渗漏故障,返厂试验检查发现:壳体有多处渗漏(见图1)。
壳体是组合传动发电机恒速传动装置的一个部件,用于安装组合泵、液压机、差动机构、活门、电磁铁、旋流器等零部件,与盖形成一组配套件(见图2),也是组合发电机姿态油箱的主体部分,工作时内腔压力0.05MPa~0.1MPa。
2 壳体渗漏故障分析
壳体材料为МЛ-10镁铝合金,采用铸造工艺成形,其材料和制造工艺的特性决定了壳体结构内部可能存在一定的疏松、缩孔、气孔等缺陷,在长期使用过程中,由于各种原因:高温、振动、腐蚀等,导致壳体出现渗漏故障。
3 壳体渗漏的封闭工艺分析
3.1 壳体补焊封闭分析
(1) 壳体制造过程中的补焊工艺分析
由于发电机价值高,为了排除壳体渗漏故障,曾向研制单位:南京机电液压工程研究中心咨询排故方法,经咨询了解,在壳体铸造和后期机械加工过程中,也有出现壳体渗漏的情况,因壳体处于初始加工阶段,所有装配尺寸都没有加工,通常采用两种排故工艺方法:一是在壳体渗漏处采用直接补焊的工艺方法,二是在壳体渗漏点制M5或M6螺纹孔,再制一螺纹相同厚度合适的螺桩,将螺桩拧入螺纹后在四周进行补焊封闭,再将凸出的螺桩打磨齐平(见图3)。
(2)МЛ-10(ZM6)镁铝合金焊接工艺性分析
——Mg的熔点低(651℃),导热快,用大电流焊接,渗漏及近渗漏区金属易产生过热和晶粒涨大。
——氧化性极强,焊接时易形成氧化镁和镁的氮化物,造成焊缝夹渣,使接头性能变坏。
——热膨胀系数大,焊接过程中易引起较大的热应力。
——Mg容易与一些合金元素(如Cu,Al,Ni等)形成低熔点共晶体,易产生热裂纹。
——易产生气孔。
(3)МЛ-10镁合金铸件补焊的缺陷
МЛ-10镁合金铸件补焊时易产生:夹渣、疏松、欠铸、冷隔、砂眼、裂纹、缩孔、气孔及机械损伤等缺陷。
(4)铸件补焊工艺对零件补焊适用性的影响
铸件补焊前需要进行预热。壳体需采用整体预热。ZM6镁合金铸件预热温度为380℃-430℃;对于补焊后不进行热处理的铸件,预热温度不应超过镁合金的时效温度。
从铸件补焊工艺可以确定,南京机电液压工程研究中心所采用的两种堵漏方法,其核心工艺就是铸件补焊,因作为成品件的壳体,由于内部有众多的配合尺寸,其形位公差要求很高,如果进行补焊,在380℃-430℃的温度下进行预热时,壳体装配尺寸的形位误差发生大的变化,严重影响壳体内部装配零件的相互位置关系,引起装配故障,存在严重的质量隐患。
通过以上分析,壳体制造过程中进行的这两种补焊工艺方法,只适用于壳体在加工初期出现的壳体渗漏故障的排除,不适用于成品件壳体的补焊修理。
3.2 518封孔剂封闭工艺分析
在通过对多种工艺方法进行分析筛选后,考虑采用518封孔剂(Q/6S 2311-2010)对壳体渗漏表面进行封孔处理。518封孔剂具有较强的渗透能力,可深入到零件微裂纹、微孔中,涂层薄、粘接力强不易脱落,并提高耐腐蚀性能,解决零件气密性问题,达到封孔目的。
3.3 壳体渗漏的封闭
(1)分解恒装部分:将壳体从恒装上拆下,并取出壳体中的电磁铁等可拆解零件。
(2)对分解后的壳体进行检查,并在壳体渗漏处用记号笔做出漏油区标志(见图2)。
(3)零件除油:将零件完全浸入清洁的航空洗涤汽油中浸泡至少5min,随后用毛刷等辅助工具清洗零件表面油污。
(4)超声波除油:在加入AM-1或DX-3金属清洗剂的水溶液中用超声波清洗零件(10~30)min。除油后将零件浸入流动冷水中彻底清洗。
(5)热风干燥:将零件先用干净的压缩空气吹干,尤其是内孔表面,然后在温度为(50~80)℃的热风槽中干燥30min以上。
(6)无水乙醇清洗、烘干:将零件封闭表面(腔体内表面)用无水乙醇擦洗一遍,自然晾干。将零件在烘箱中加温(130~150)℃,保温(1~2)h。
(7)封闭:戴耐热手套将加温的零件迅速从烘箱中取出,用毛刷蘸封孔剂在渗漏的内腔部位,立即采用518封孔剂进行封闭处理,注意控制时间,确保零件封闭完成时表面温度不低于100℃。刷涂过程用毛刷反复交叉的进行,使封孔剂均匀涂覆于零件表面,要求涂刷表面没有气泡。
(8)干燥、固化:清除多余封孔剂,室温条件下放置6h以上,然后在温度(140~160)℃下保温3h。
(9)外观质量检查:封闭层不允许有起泡、起皮、分层、剥落等故障。
(10)按照(1)~(6)进行第二遍、第三遍封闭。
(11)外观质量检查:封闭层不允许有起泡、起皮、剥落等故障。
(12)进行磨合试验,检查密封性不允许渗漏。
(13)再次分解进行内表面质量检查,不允许有起泡、起皮、剥落等故障。
4 试验验证
(1)磨合试验检查
装配试验后进行磨合试验,试验时检查恒装表面不允许有渗漏现象,分解检查,壳体封闭层应无起泡、起皮、分层、剥落等故障,通过分解检查可以有效的判断壳体封闭层的质量,试验验证封闭的有效性及产品性能是否满足产品的使用要求。
(2)动密封试验:按照工艺要求在磨合试验的同时检查转速4340r/min~8680r/min、工作液温度在70℃~140℃范围内、负载从0~30KW,壳体内压力为(0.05~0.1)MPa,工作试验8小时,在整个工作过程中,检查壳体表面无渗漏现象。
(3)静密封试验:将滑油注满整个发电机,加压力(0.15±0.01)MPa,保持这一状态10min,检查壳体不渗漏。工作压力降至0.02MPa,保持2h后,再次检查壳体无渗漏现象。
(4)产品性能试验:按照组合传动装置工艺装配并进行性能试验,产品性能应符合技术要求,壳体表面无渗漏故障。
(5)可靠性试验:性能试验合格后,将组合发电机腔内灌滿滑油,静置10昼夜,外观不允许有渗油现象。
(6)封闭效果:在首次进行壳体渗漏部位内腔封闭后,在试验验证阶段,磨合试验检查、动密封检查、静密封检查、性能检查都合格,但在可靠性检查时,将组合发电机腔内灌满滑油,静置7昼夜后,原壳体3个漏油点中出现2处渗油现象(见图4),只有一处一次性封闭合格,经研究分析,可能是МЛ-10镁铝合金在铸造成形时其内部疏松、缩孔、气孔等缺陷较大,单面封闭效果不能达到完全封闭,需在壳体外部再进行二次封闭。
(7)二次封闭:将壳体渗漏处部表面除漆、除油、清洗干净后按照第4条(7)~(11)再进行外部表面的封闭(见图5)。
(8)封闭后,按照第5条(1)~(4)试验验证,壳体不渗漏。为了验证封闭的可靠性,在组合发电机腔内灌满滑油,静置30昼夜后再观察,外观没有渗油现象,渗漏故障排除。
5 修理中的风险和难点
(1)壳体进行封闭后,其封闭层不能达到预期的封闭效果,壳体仍有渗漏的风险。
(2)壳体封闭层不耐滑油、不耐高温,引起封闭层脱落导致恒装内部产生多余物的风险。
(3)密封效果的时效性。
(4)518封孔剂用于轴类零件硬铬镀层封孔效果明显,该工艺没有在МЛ-10材料和铸造件上使用过,因铸造件零件结构疏松、内部存在着多种可能的缺陷,也没有在壳体类零件上使用,存在一定的风险。
(5)518封孔剂对于МЛ-10材料适用性。
6 应对措施
(1)用航空洗涤汽油将壳体彻底洗净,并采用超声波清洗,防止壳体表面残留油液,造成封闭层粘接不牢靠,导致封闭层脱落。
(2)严格按照518封孔剂工艺进行封闭操作,对零件进行预热处理,避免由于封闭工艺不当引起的封闭层质量问题。
(3)采用同样的壳体材料,进行耐油、耐高温试验,验证封闭剂耐油和耐温性,防止由于封孔剂本身性能不满足滑油和高温环境的质量风险。
(4)518封孔剂没有在МЛ-10材料和铸造件上使用过,存在一定的风险。为此,按照518封孔剂(Q/6S 2311-2010)规定的试验方法,首先采用试片进行工艺试验:
——使用前,按照2:1封孔剂组分A和B进行配比后混合均匀。
——将配比好的封孔剂涂在与壳体同材质的试片上,初步固化后,指压封孔剂应不粘手,完全固化后用丁酮棉球擦拭封孔剂表面20次,封孔剂应不溶解,不失光。
——耐油性检查,将涂覆封孔剂的试片完全固化后放入60℃的润滑油中,浸泡24h,取出后用纱布擦拭干净。检查封孔剂表面封孔膜无失光、起皱、鼓泡和脱落现象。
——耐温性检查:将试片放入200℃±10℃的烘箱中,保温24h,取出后冷却至室温,检查表面,不应鼓泡、起皱、龟裂、脱落。
——经试片试验合格后,再进行壳体的封闭,确保封闭效果达到满足使用要求。
(5)咨询621所关于518封孔剂对于МЛ-10材料适用性需做的实验,在后续的时间内根据621所的建议进行相关实验,以论证该518封孔剂封闭的适用性。
7 结论
综上所述,采用518封孔剂能够很好地满足壳体渗漏的封闭需要,在严格按工艺操作的情况下,封闭效果可靠。为了能够有效避免可能的质量风险,下一步需对518封孔剂对于МЛ-10材料适用性做相关实验。
8 致谢
对所有支持和帮助过我的各位领导和同仁表示忠心的感谢!
【参考文献】
[1]杨宏伟.镁合金铸件缺陷补焊技术[M].西安交通大学.2004.
[2]北京航空材料研究院.518封孔剂.Q/6S2311-2010.