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宣钢2#高炉降低煤气消耗的实践

2018-02-19李育峰

冶金动力 2018年12期
关键词:宣钢风温热风炉

李育峰

(河北钢铁集团宣钢公司,河北张家口 075100)

1 宣钢高炉煤气消耗问题

河钢集团宣钢公司2#2500 m3高炉自2010年9月建成投产,配备使用3座改进霍戈文型高温内燃式热风炉,预留第4座热风炉位置,使用单一高炉煤气作为燃料,19孔高效格子砖,配置高温板式预热器。净高炉煤气含尘量质量标准≯10 mg/m3,助燃空气压力>7 kPa,确保在燃烧全高炉煤气的条件下实现1250℃风温的目标。2017年10月以来宣钢2#高炉由于煤气含尘升高的原因造成热风炉格子砖渣化,吃煤气能力下降,风温得不到保证,依靠强制提压等措施提高风温,造成煤气消耗严重,必须予以改造。

2 2#高炉煤气消耗高的原因分析

2#高炉开炉后,热风炉初期使用煤气量单炉在100 000~120 000 m3/h,空气量90 000 m3/h左右,在煤气压力定8 kPa时煤气调节阀全开,热风炉能够提供较高的风温。煤气消耗正常,2016年6月公司转炉煤气有富余量,考虑全公司煤气平衡,减少煤气放散,2#高炉热风炉开始配加转炉煤气10 000 m3/h左右。配加转炉煤气后,由于转炉煤气含尘较高,转炉煤气回收标准是含尘≤30 mg/m3,远远高于高炉煤气低于10 mg/m3的标准。造成格子砖渣化堵塞通道,吃煤气量呈下降趋势,相同的风温也呈下降趋势,此时风温1060~1100℃,基本上能满足高炉生产要求,2017年9月份后,堵塞严重,热风温度显著下降,冬季时风温只有950~1000℃,必须采取强制加量措施予以平衡,造成煤气量消耗增加。

3 改造措施

3.1 热风炉煤气换热器更新改造大修

2#高炉煤气预热器采用板式预热器,由于煤气含尘及有害元素富集等原因造成预热器严重堵塞,不得不采取切出大修措施,但是由于不能有效解决有害元素和含尘的问题,大修效果有限,大修后不到一年又产生堵塞和腐蚀,不得不停用。为解决2#高炉风温问题,2017年12月与技术人员沟通,板片材质应根据宣钢现场实际情况分段选择材料,要求耐腐蚀、密闭性好、通体膨胀均匀等特性。且板片表面光滑,具有更小的污垢热阻。板片焊接采用自动轮焊技术,并及时对焊接中跟踪定位、压紧以及检验,保证板片的焊接质量,设备使用寿命≥10年。新一代自反吹及清扫技术的新型板式换热器于2018年3月投入使用,2#高炉煤气换热器投用后,煤气温度提高了120~130℃。实际顶温提高约50℃,烟道提高约30℃。达到预热器投用效果。换热器投用后实际使用风温提高15℃。煤气消耗降低3.1%。

3.2 引风机的利用

公司将煤气压力提至11 kPa,强制烧炉。1#热风炉球顶温度最高1300℃,2#热风炉球顶温度最高1350℃,3#热风炉球顶温度最高1350℃。风温勉强能够维持1000℃;当煤气压力持续降低时,风温下降明显,在900~950℃,而且还有下降的趋势。通过监测发现在烧炉过程中烟道正压严重,为提高利用煤气及空气的配入量,利旧使用了原预热炉的助燃风机(电机功率315 kW),改善烟道负压情况。通过改造,有效提高煤气利用率,有效降低煤气消耗,计算可降低煤气消耗0.12%。

3.3 助燃风机改造

2#高炉热风炉采用四平鼓风机厂风量为2×105m3/h的助燃风机,配备驱动功率1400 kW的助燃风机,在使用初期风压风量均能满足要求,但是由于堵塞造成风压风量均上不去,对1#风机进行改造,在驱动功率不变的情况下,采用三元流叶轮,增大风量,保证合适的风量和空燃比,使煤气得到充分燃烧,在同风温情况下达到了节约煤气0.08%的作用。

3.4 热风炉自动燃烧技术的应用

2#高炉热风炉原自动燃烧程序为宣钢公司自主研发,运行4年以来基本满足生产需要,但是在安全性、提高风温、降低能耗方面需进一步提高。本次优化改造通过对上述设备的参数优化控制,主要参数包括压力、温度、流量、阀位、残氧等优化控制。主要控制目的是提高温度和/或降低煤气消耗。实现燃烧装置的全自动运行,降低工人劳动强度,提高安全生产水平,实现了燃烧装置的经济运行。对2#高炉热风炉进行BCS燃烧优化技术节能改造,以安全、节能、提高风温为目的,以智能程序为核心,通过优化合理的空燃比达到目的。经使用运行和联合测试得到如下结论:

(1)2#高炉的3座热风炉煤气、空气控制回路自动调整最佳空燃比均实现全自动优化运行;热风炉整体运行工况更加平稳,大大降低了运行人员的劳动强度,同时明显延长了设备的使用寿命。

(2)BCS优化控制系统的安全控制技术(安全联锁、安全限幅、智能语音报警等),能够及时诊断及预警热风炉故障,保障了热风炉的安全稳定运行。

(3)BCS优化控制系统节能效果显著,较人工操作状态下空燃比控制更佳;实际煤气消耗较人工操作状态下节省高炉煤气3.15%。

4 结束语

2#高炉由于煤气含尘等原因造成风温低,煤气消耗量大,通过系列改造,使风温维持在1000℃左右,煤气消耗量同比降低了6.45%,收到了较好的节能效果。后续需要针对热风炉采取新建一座热风炉后逐个大修的办法彻底解决风温低煤气消耗量大的问题。

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