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论一次风机RB性能提升的可行性

2018-02-16

机电信息 2018年30期
关键词:油枪磨煤机出力

周 健

(四川广安发电有限责任公司维修部,四川广安638000)

0 引言

广安电厂#62机为600 MW亚临界机组,于2006年底投产运行,设计为600 MW亚临界机组,锅炉采用对冲燃烧方式,设置6台中速直吹式磨煤机,每台磨煤机5个出料阀。前墙有C、D、E三层燃烧器,后墙有A、B、F三层燃烧器。每层燃烧器都相应设置5根大油枪。

若机组RB性能不完善,靠运行人员手动干预抢回机组时,一次风机RB是最难抢回的。因此,对广安电厂#62机组一次风机RB性能进行评估和分析,进而优化提高,可以有效减少生产控制过程中人为控制比率,有力保证机组安全、经济运行。

1 一次风机RB存在的问题及原因分析

通过组织论证分析,广安电厂#62号机组一次风机RB性能存在以下问题:

(1)一次风机出口门关闭时间过长(约60 s),当发生一次风机RB时,容易引起另一台运行一次风机发生倒风现象。

(2)一次风机RB逻辑存在多处不完善,只简单跳闸相应磨煤机和逐支投入大油枪稳燃,存在缺少RB功能投切按钮、未关闭减温水、未投TF方式、偏差大后会解自动等问题。

2 一次风机RB改造方案

2.1 一次风机RB逻辑优化

2.1.1 RB功能的投入/退出功能

(1)在CCS方式下,RB功能手动投入(需完善);

(2)不在RB动作时,且不在CCS方式下,自动退出RB(需完善);

(3)MFT动作时,自动退出RB,同时能够手动退出RB功能(需完善);

(4)手动复位RB动作后,退出RB功能(需完善);

(5)一次风机RB复位后,延时1 s,自动退出RB(需完善)。

2.1.2 RB功能的触发/复位功能(其中涉及的负荷值需进行试验确定)

在RB功能投入时,有一台一次风机停运,且当前负荷大于360 MW,触发RB动作;一台一次风机停运,且当前负荷小于350 MW,复位RB(需完善)。

2.1.3 RB目标值及速率(其中涉及的负荷值需进行试验确定)

一次风机RB目标值为360MW,速率为240MW/min(需完善)。

2.1.4 RB动作指令去向

(1)一次风机RB动作后,有4台及以上磨运行,则以E、F、D、B顺序先后跳闸;若前一台磨煤机处于停运状态或未跳闸成功,则下一台马上跳闸;若前一台跳闸成功,下一台延时10 s(5 s)跳闸(本厂逻辑基本不变,只需改变延时时间)。

(2)一次风机RB动作后,若对应磨煤机运行,则以A、C、B、D顺序依次投入大油枪;若前一层磨煤机处于停运状态,则马上投下一层油枪;若前一层投运成功,则延时5~10 s投运下一层油枪(油枪投运1~2层为宜,目前本厂逻辑只允许投入1层油枪)。

其次,讨论选取几支大油枪作为快速油枪,即油枪点火枪一起进(原油枪投运逻辑为油枪进到位后再进点火枪,在一次风机RB时,油枪投入时间非常宝贵)。

(3)一次风机RB动作后,B、D、E、F四个磨煤机,当相应磨煤机停止且相应给煤量<5 t/h,延时2 s,关相应二次风门60 s(需完善)。

(4)一次风机RB动作后,关闭过热器一级、二级减温水调门和再热器减温水调门30 s。

(5)一次风机RB动作后,20 s内,不允许给水泵转速与反馈偏差大切手动(需完善)。

(6)一次风机RB动作后,不允许汽泵转速偏差大切本地控制(需完善)。

(7)一次风机RB动作后,20 s内,禁止给水流量指令与反馈偏差大切手动(需完善)。

(8)一次风机RB动作后,给水指最小值改为900 t/h(待定)(需完善)。

(9)一次风机RB动作后,氧量修正回路切手动(需完善)。

(10)一次风机RB动作后,禁止风量偏差大于切手动,禁止一次风母管压力偏差大切手动,禁止送风机动叶指令偏差大切手动,禁止引风机动叶指令偏差大切手动,禁止炉膛负压偏差大切手动,禁止炉膛负压测点坏点切引风自动(需完善)。

(11)一次风机RB动作后,BTU回路自保持(暂未设计BTU校正回路)(需完善)。

(12)一次风机RB动作后,负荷指令进入跟踪模式,机组切至TF模式(需完善)。

(13)一次风机RB动作后,机组切至RB目标值。

(14)一次风机RB动作后,滑压指令为当前压力与滑压指令的大选(需完善)。

(15)一次风机RB动作后,压力速率为RB压力速率(0.5MPa/min,暂定)(需完善)。

(16)一次风机RB动作后,机组切为滑压力模式。

(17)一次风机RB动作后,锅炉主控切为RB指令(RB目标值)对应的煤量。

(18)一次风机RB动作后,燃料指令闭锁增(需完善)。

(19)一次风机RB动作后,禁止在磨煤机热一次风量时增加微分前馈(需完善)。

(20)一次风机RB动作后,锅炉主控切为手动。

(21)一次风机RB动作30 s内,燃料主控禁止增(需完善)。

(22)一次风机RB动作50 s内,燃料主控禁止偏差大切手动(需完善)。

(23)一次风机RB动作后,开高加紧急事故疏水调门,开度10%(待定)(需完善)。

(24)一次风机RB动作后,超驰关引风机开度,关小开度待定(需完善)。

2.2 一次风机RB硬件优化

原一次风机出口电动门开关时间60s,更换为LIMITORQUE品牌MX-20/PTC-60系列电动门,保证开关时间在15 s之内。

2.3 一次风机RB试验方法

一次风机RB试验方法步骤较多,鉴于文字篇幅,此处只简要概述:

2.3.1 试验条件及要求

(1)MCS调节品质合格,检查确认各保护功能投入、相关测点显示正常;

(2)做主汽压力、机组负荷、过热蒸汽温度、再热蒸汽温度、烟气含氧量、炉膛压力、引风量、送风量、一次风压、汽包水位、除氧器水位、凝汽器水位、给煤量、锅炉MFT、汽机跳闸及产生RUNBACK的一次风机相关开关量信号等的趋势记录曲线。

2.3.2 一次风机最大出力试验(此处指热态最大出力试验)

(1)保留机组中间三套制粉系统运行,投入运行磨下层的油枪运行,将机组负荷调整至35%ECR,并稳定10~20 min。

(2)逐渐增加一台一次风机出力,相应减少另一台一次风机出力,直至另一台出力减到最小,期间控制一次风压等重要参数。然后打闸出力最小的一次风机,并逐渐增加另一台运行一次风机出力,当另一台出力最大或到额定值时,记录相关参数,以测得实际最大出力。

2.3.3 一次风机RB模拟试验

降低负荷至360~400 MW之间,保留4台磨煤机,将RB跳闸磨煤机功能解除,控制方式处于CCS模式;将一次风机的RUNBACK目标值设定为比当前目标负荷低20 MW,RB速率设定为2 MW/min。在RB逻辑中,通过仿真触发一次风机RB,机组按2 MW/min的负荷速率减少燃料,负荷向预定的一次风机RB目标过渡。检查RB动作过程是否正确。

2.3.4 一次风机试验

一个月前联系调度,得到一次风机RB试验许可;在机组正常运行时,联系调度后,通过就地打闸一次风机的方式进行真实试验。

2.4 投资估算

若请电科院完成所有项目,则一次风机RB逻辑优化20万元,单台出力试验2万元,模拟试验2万元,RB试验15万元,更换一次风机出口电动门10万元,合计约49万元;

若本厂组态人员在电科院指导下自行完成组态,本厂人员自行完成单台出力试验,仅请电科院进行模拟试验和真实试验,费用约27万元。

3 结语

本次一次风机RB整体优化费用30~50万元,而一次非停造成的电厂损失达30~100万元。因此,本项目的实施是非常必要和可行的,以上方案可供兄弟单位参考。

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