探析钢铁行业的酸洗废水处理与回用技术运用
2018-02-02韩进文
韩进文
(保定市益达环境工程技术有限公司 河北保定 071000)
引言
对于钢铁行业来说,废水是困扰企业发展的主要问题,也是企业长期探索研究的课题。在实际工作中,运用废水处理以及回用技术,对减少废水污染问题的产生,提高水资源利用率,有着积极的作用。
1 钢铁行业废水处理工艺分析
从整体角度来说,钢铁行业废水处理中,多采取以下工艺:(1)MBBR生化技术。通过设置生化池的形式,建立处理工艺。利用高效沉淀池(设置石灰、碳酸钠软化系统)-MBBR生化池、滤池,对废水进行处理,能够降低废水的硬度,有效去除SS和CODcr等。(2)双膜法。利用超滤-反渗透及处理工艺,借助膜分离技术,高效截留盐分以及溶解性小分子有机物等,实现废水回用。(3)其他措施。
2 钢铁行业的酸洗废水处理和回用技术的运用
2.1 案例概述
以A企业为例,其主要生产优质钢丝和焊丝等产品,为了去除材料表面的氧化铁皮、铁锈等,在预处理工序中,会产生酸洗废水。对于此类废水,为了实现资源循环利用,减少水资源利用成本,采取固液分离技术。污水处理站的情况如下:(1)规模为7200m3/d。(2)工艺为中和+固液分离器。(3)废水处理标准为二级排放标准。进水质量如下(每L含量):CODcr≤300mg;总铁≤1500mg;总磷 30-35mg;pH≤2;SS≤300mg。出水质量如下(每 L含量):CODcr≤60mg;总铁≤1.0mg;总磷≤1.0mg;pH6-9;SS≤20mg。
2.2 工艺流程
此工艺运行情况如下,酸洗废水进入集水井后,经过耐酸泵,提升到中和滤池装置中。接着,利用池中的石灰石,进行酸洗废水pH值调节。紧接着,进入隔油调节池。利用浮油回收机,去除废水中含有的油类污染物,做好水质和水量的同步调节。完成后,利用水泵,提升到中和反应池。利用穿孔曝气管,氧化废水中含有的亚铁离子。向池子内部加入浓度在2-5%范围内的石灰乳,将废水pH调节到8-8.5范围内。废水在反应池内,经过石灰乳中和处理后,自流进入中间水池。最后,将污水混合物提升到固液膜分离器内,截留固体颗粒,经过处理的水,通过自流回到清水池[1]。
2.3 工艺处理效果
从此废水处理系统运行实际情况来说,在过去的几年内,各处理基础设施运行较为稳定,出水中的各项指标,都能够达到污水综合排放标准要求。以pH指标为例,在实际处理的过程中,考虑到酸洗废水具有较强的腐蚀性,为了减少废水对处理设备的腐蚀,处理前,使用中和滤池进行初步调整,再进入到后续处理系统。经过系统处理后,出水pH值处于7.5-9范围内,能够达到处理标准。除此之外,废水回收利用后,每天能够节约200m3水,按照每吨净化水0.6元进行计算,年减少补水费用约为5万元左右。
3 钢铁行业的酸洗废水处理和回用技术研究建议
从当前钢铁行业的酸洗废水处理和回用技术运用实际情况来说,组合利用各类处理技术,能够提高酸洗废水处理的效果,增加处理经济效益。不过对于钢铁企业来说,废水处理的成本较高,废水综合处理的效率水平尚未达到预期。基于此,需要强化酸洗废水处理和回用技术的研究。在实际工作中,要从以下方面入手进行研究:(1)简化工艺流程。目前运行的酸洗废水处理系统,处理系统相对复杂,需要引进高效的处理技术,简化工艺流程,提高处理量,提升处理效益。(2)积极探索适合的方法。从当前钢铁行业的酸洗废水处理技术类型来说,包括电渗析和纳滤等,为了提升技术应用效益,需要从企业实际出发,按照城市废水排放标准,做好方法改进,提高企业的经济效益。(3)引用高质量的装置。对酸洗废水进行处理时,对部分设备有着一定的腐蚀,如此一来,会增加企业的废水处理成本,因此需要探索如何提高装置的抗腐蚀性能,进而减少酸洗废水处理成本[2]。
结语
合理运用酸洗废水处理和回用技术,对钢铁企业来说,有着重要的意义。不仅能够减少水资源浪费,还能够达到废水处理的相关标准,保证企业的效益,树立良好的企业形象。不过为了进一步增加企业效益,还需要加大技术研究。
[1]汪颖,陈涛.烟气洗涤水回收利用技术的探索与应用实践[C]//2016全国冶金节水与废水利用技术研讨会.2016.
[2]陈阳春,周欢,赵燕鹏,等.钢铁企业综合废水处理及回用工程[J].工业用水与废水,2016,47(3):55-57.