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玉门青西地区钻井综合提速技术研究与应用

2018-02-01王建龙刘学松孙四维

石油化工应用 2018年1期
关键词:玉门扭力机械钻速

王建龙,柳 鹤,刘学松,孙四维

(中国石油集团渤海钻探工程技术研究院,天津 300450)

玉门油田青西地区地层沉积时间老,上部逆掩推覆带来的志留系、白垩系地层,具有倾角大、硬度高、研磨性强等特点,常规的钻井技术暴露出井斜控制困难、憋跳钻、钻头黏滑振动等难题,导致机械钻速慢,掉牙轮、断钻具等井下事故复杂率高。逆掩推覆老地层的机械钻速低,常规的钻井技术提速空间非常有限,这也是青西地区钻井成本居高不下的主要原因。因此,非常有必要针对该区块的技术难题,优选匹配的钻井提速工具,提高机械钻速,降低井下事故复杂率[1-4]。

1 青西地区钻井技术难点

1.1 井斜控制困难

逆掩推覆体带来山前高陡构造,地层倾角35°以上,部分达到70°~90°,地层自然增斜能力强,防斜打快问题非常突出。常规的钟摆钻具吊打机械钻速低,平均机械钻速仅1.95 m/h;前期开展了垂直钻井系统试验,防斜打快效果好,但是成本居高不下,推广难度较高。

1.2 憋跳钻严重,钻头先期破坏

古近系牛胳套-胳塘沟普遍含砾,砾石含量高,砾径大,PDC钻头很难适应。牙轮钻头单只钻头进尺段,机械钻速低,憋跳钻和钻具损坏问题严重。柳A、青A等井实钻结果显示,单只牙轮钻头平均进尺240 m,机械钻速3 m/h。

1.3 强研磨性地层钻头黏滑震动严重,机械钻速低

深部白垩系地层岩石硬度高、研磨性强,可钻性差,可钻性极值7~9级,中沟组以7级为主,下沟组8~9级。白垩系地层“螺杆钻具+PDC钻头”钻进过程中黏滑震动明显,导致钻头磨损严重,机械钻速低。统计2015-2016年完钻的4 500 m以上的深井中,平均段长1 450 m钻头14只,机械钻速1.32 m/h。

1.4 定向井滑动钻进托压严重,滑动效率低

统计2014-2015年玉门油田青西地区完钻的定向井,当井斜角超过30°以后,会出现不同程度的滑动钻进托压问题,滑动钻进平均机械钻速仅1.26 m/h,行程钻速0.96 m/h。随着井斜角的增大,裸眼段长的延伸,托压现象愈加严重。

2 青西地区钻井综合提速方案模板

2.1 液动冲击器“防斜打直”技术

液动冲击器适用于逆掩推覆提带来的志留系、白垩系地层,防斜打直和提高硬地层的破岩效率。该工具由分流盘、射流元件、活塞杆、活塞冲锤和砧子组成(见图1),依靠高压钻井液推动内部活塞冲锤上下运动,撞击钻头,产生10 kN~20 kN轴向冲击力,钻头在冲击动载和静载回转的作用下破碎岩石,大幅度提高了破岩效率。在高陡构造地层中,液动冲击器自身可以施加10 kN~20 kN的钻压,可以减少依靠底部钻具施加钻压导致的钻柱弯曲,因此有轻压掉打防止井斜的功效。

窿A井,志留系地层岩性为逆掩推覆体的粉砂岩和白云岩,常规钻井机械钻速1.87 m/h,钻头磨损严重(见图2(a))。使用液动冲击器技术后,控制钻压30 kN~60 kN,转速55 r/min,252 m~466 m机械钻速达到了2.69 m/h,机械钻速提高44%,井斜角控制在3°以内,钻头轻微磨损(见图 2(b))。

图1 液动冲击器结构示意图

图2 使用液动冲击器前后钻头磨损情况对比图

图3 减震推力器结构示意图

2.2 减震推力器“吸震防跳钻”技术

减震推力器适用于青西地区古近系牛胳套-胳塘沟高含砾地层,吸震防跳钻,保护钻头,提高钻头的进尺和机械钻速。该工具为多级活塞机构,一般1~3级,主要由上接头、推力机构、花键芯轴和压力显示机构组成,扭矩由花键提供,上部与钻铤相连接,下部与螺杆钻具或钻头连接,推力机构由活塞及密封系统、活塞杆、缸体组成(见图3)。该工具利用螺杆钻具或钻头的压力降,给钻头施加柔性钻压的工具,能够起到吸收井底钻具的震动能量,降低钻头和钻具疲劳程度,保护钻头,均匀送钻,提高钻进机械效率。

青B井是一口三开定向井,设计井深4 479.85 m,最大井斜角21.43°。二开Φ241.3 mm井眼中钻遇大量的砾石层,钻进过程中跳钻现象严重(见图4(a)),钻头寿命低,钻具损坏率高。自1 002 m开始使用Φ203 mm减震推力器技术,钻压稳定在100 kN,钻头振动明显减小(见图4(b)),两趟钻配合两只钻头进尺1 207 m,机械钻速较邻井柳12井同地层分别提高67.0%、90.69%。

2.3 扭力冲击器+专用PDC钻头“防黏滑”技术

扭力冲击器适合于深部白垩系硬地层,有效解决了钻头的黏滑震动问题,提高深部硬地层的机械钻速。该工具由锤外壳、转向器、液动锤等部件组成(见图5)。通过工具内部独特的流道结构,将钻井液的流体能量转换成周向的、高频的、均匀稳定的周向机械冲击力(约2 kN/m),并直接传递给PDC钻头,可有效降低黏滞滑脱效应,加大剪切冲击力,提高PDC钻头寿命和钻速。

图5 扭力冲击器结构示意图

扭力冲击器对钻头的结构参数要求较高,东北石油大学李思琪等研究表明:PDC钻头质量越小、截面积越大、长度越短,扭力冲击器的冲击能量利用率越高。因此,结合玉门油田青西地区白垩系地层的特点,以及PDC钻头参数对能量的利用率的影响,个性化设计了一种扭力冲击器专用PDC钻头(见图6)。该钻头为钢体钻头,深水槽,保证复合片快速冷却;五刀翼,13 mm复合片,双排布置,增加耐磨性;钻头夹持部分缩短为25 mm,缩短钻头长度,减少钻头质量,提高冲击能量利用率。

图4 青B井使用工具前后跳钻情况对比图

图6 玉门青西地区扭力冲击器专用PDC钻头示意图

窿B井,是一口直井,设计井深4 900 m。该井钻进白垩系下沟组-赤金堡组时,钻头黏滑震动现象严重,机械钻速仅为0.75 m/h,钻头磨损严重。自4 500 m开始使用扭力冲击器+专用PDC钻头技术。该技术两趟钻进尺100 m,机械钻速达到1.05 m/h,相比入井之前,机械钻速提高40.0%。

图7 水力振荡器结构示意图

2.4 水力振荡器“缓托压”技术

水力振荡器技术是目前缓解定向托压最有效的方法之一,适用于青西地区井斜角超过30°的定向井,解决定向托压问题。该工具由脉冲短节和振荡短节组成,其中脉冲短节由螺杆电动机、阀组组成,振荡短节由心轴、碟簧、活塞组组成(见图7)。钻井液通过脉冲短节时,螺杆电动机带动盘组产生压力脉冲,驱动振荡短节活塞和碟簧组结构,使振荡短节产生轴向振动,降低了滑动钻进的摩阻,提高了定向效率。

青C井是一口定向井,设计井深5 288 m,最大井斜角30.74°。三开钻进至3 900 m,定向托压150 kN以上,滑动钻进平均行程钻速0.49 m/h,定向极其困难。自3986m开始使用水力振荡器技术,两趟钻进尺242 m,滑动钻进平均行程钻速达到1.1 m/h,提高124.5%,节约钻井周期63.8 h。

3 结论

玉门油田青西地区地层老、岩石可钻性差,常规技术提速非常有限,单种提速工具不能完全解决该区块的钻井提速问题,需要全井筒利用钻井综合提速技术。通过先导性试验,总结形成了该区块的钻井综合提速方案模板,即防斜打直利用液动冲击器技术,砾岩层防跳钻利用减震推力器技术,深部硬地层防黏滑利用扭力冲击器+专用PDC钻头技术,定向防托压利用水力振荡器技术。

[1]吕晓平,郑力会,王相春,等.液力推力器在玉门青西油田的试验应用[J].天然西部探矿工程,2009,(4):97-101.

[2]文平,陈波,雷巨鹏,等.液动冲击旋转钻井技术在玉门青西油田的应用[J].天然气工业,2004,24(9):64-67.

[3]滕升光,王治中,张克明,等.玉门青西高陡地层快速钻井技术[J].西部探矿工程,2004,96(5):34-37.

[4]楼一珊,孙文铁,郭汉卿,等.钻头优选方法在玉门青西油田的应用[J].断块油气田,2007,14(5):59-60.

[5]童金旺.几种典型难钻地层提速方法[J].石油机械,2016,44(12):38-41.

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