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炼厂蒸汽系统优化技术应用

2018-01-29周卫锋赵士昌

科学与财富 2017年35期
关键词:运行蒸汽优化

周卫锋+赵士昌

摘要:节约蒸汽,是炼厂节能的重点,从大的方向调整优化是见效最快的方式,某炼厂由于公用配套与炼油能力不相匹配,是该厂能耗高的主要原因,通过利用模型对全厂蒸汽系统优化,改造蒸汽流向、去除不必要的管线、专线消除瓶颈等措施,使该厂达到了系统节能的目的,经济效益617万元。

关键词:蒸汽;模型;优化;运行

某中石化炼厂是以加工胜利油田纯梁和现河混合原油为主的220万吨/年规模炼厂。该厂公用工程、辅助设施系统本是为550万吨/年加工能力所配套,但是由于历史的原因,加工规模没有达到设计值,所以造成了能耗高,布局不合理等问题,2015年4月,该厂与石化盈科合作,采用英国PIL公司蒸汽动力系统离线优化软件Site-int,设计蒸汽动力系统的优化运行方案,2015年9月对蒸汽动力系统进行优化调度和量化管理,通过模型测算预计年经济效益580万,在2016年4月至6月经过实施改造,通过10个月的观察与计算,达到了预期经济效益。

1.改造前蒸汽系统介绍

该厂有两套动力系统,分别为一动力(动力东锅炉)和二动力(动力西锅炉),两个动力站相隔2000米,向全厂提供生产过程所需的中、低压蒸汽和高、低压除盐水。一动力站于1990年建成,有3台DG35/39-9型中温中压燃油燃气锅炉,单台额定蒸发35t/h,总产汽能力105t/h;配2台3MW B3-35/10的背压式汽轮发电机组,两台75t/h除氧器;换热站有两台汽水换热器和一台U型换热器,负责老区冬季供暖。二动力设备配置为:2台额定蒸发量为60t/h的水煤浆流化悬浮高效洁净燃烧锅炉,配1台C12-3.43/0.981-Ⅵ型12MW 的抽汽凝汽式汽轮发电机组。

该厂有三个压力等级管网,分别为3.5MPa中压蒸汽、1.0MPa低压蒸汽和0.4MPa低低压蒸汽。由于该厂是由加工能力100万吨/年逐步扩建改造至220万吨/年,蒸汽系统没有进行相应的优化和改造,造成了全厂蒸汽的设备、管线整体布局不合理、蒸汽系统调节手段缺少、蒸汽管网维护和运行存在困难等诸多问题,导致很多装置汽耗率比设计值高,全厂的能耗指标高。蒸汽管网的供汽量和用汽量的计量相差很大。蒸汽系统整体运行效率低、运行成本高,经济效益差。

全厂提供蒸汽的装置主要有两处,动力西锅炉和重催的CO余热锅炉。2015年冬季动力水煤浆锅炉在26吨/时左右,重催锅炉约89噸/时左右,(夏季动力锅炉不运行)为全厂提供3.5MPa蒸汽,重催所产3.5MPa蒸汽一方面为气压机提供蒸汽动力,其余与动力的3.5MPa蒸汽送往管网,经过由125线、219线送到1.5公里外地东锅炉汽轮发电机和加氢循环氢机,其余中压蒸汽用于焦化气压机的汽轮机。

2.蒸汽系统的优化

2015年初,该厂与石化盈科合作,通过前期调研,设计优化方案、实施等,利用Site-int软件进行计算与评估。2015年9月完成了Site-int系统初步建模,2015年10月~11月,根据蒸汽动力系统运行情况制定了不同运行方案,包括汽轮机移机方案、中压蒸汽管网停用方案、低压蒸汽管网降压操作方案,凝结水热量回收方案和蒸汽动力系统优化方案等。2016年4月-6月对蒸汽系统进行了实施优化。

2.1 3.5MPa蒸汽的优化

由于西锅炉的水煤浆炉(60t/h)产汽后送往东锅炉3MW机组背压发电,背压后的低压汽再由一动力厂送出供全厂。中压蒸汽供汽管线长度超过1150m,两条管线125线与219线双线运行,主要是给东锅炉的汽轮发电机、减温减压器、加氢循环氢机供蒸汽,但是由于双线运行,管线保温不佳,温降与压降都很大(60℃与0.6MPa),而且加氢循环氢机与汽轮机调整时双方相互抢量,造成蒸汽压力不稳,对设备运行造成影响,因此造成很大的能量损失。

由于加氢循环氢机不需要太大的蒸汽流量,因此停用了219线,现停用后,125线变为加氢专线,为加氢循环氢压机平稳运行提供了条件。关闭219线后,与双线同时运行相比,热量损失减少约1875MJ/h,折合蒸汽0.81t/h,年经济效益66.7万元。

2.2 1.0MPa蒸汽的优化

1.0MPa蒸汽低压管网原来有两条管线在运行,1#线、2#线运行,2#线主要是为生产装置运行,1#线是主要是伴热或者不重要装置使用,存在管线长、蒸汽用量小、流速低、凝结水多的问题。由于低压管网产汽点呈东西两侧分布,东部的一动力、加氢装置的产汽与西部的重催、焦化、柴油加氢的产汽,除了供附近的装置外,还一起往中心的用户(新硫磺、焦化、常减压)使用,蒸汽在管网流动过程中形成对峙, 对峙的管线蒸汽流动方向常发生变化,流速低,易结水,所以中心用户的蒸汽有很大的波动。

2.2.1消除瓶颈,降低管网运行压力

一是消除常减压车间瓶颈,减压塔抽真空蒸汽对压力存在着压力要求,不能低于0.9公斤,我们利用热泵,将3.5MPa蒸汽引入常减压装置,与较低的1.0MPa合进,提高抽真空蒸汽的压力。二是消除酸水汽提瓶颈,硫磺车间的酸水汽提装置对1.0MPa蒸汽压力有要求,否则酸水就会不合格,经调研,焦化距离硫磺较近(仅有800米的距离),因此利用焦化的气压机的背压蒸汽做为酸水汽提的专用蒸汽,酸水汽提用不了,可以回到全厂蒸汽管网。由于其余使用1.0MPa蒸汽的装置对蒸汽品质要求不高,于是降低运行压力由原来的0.9MPA降为现在的0.70MPa。低压蒸汽管网运行压力降低后,可多回收蒸汽做功冬季约694kW.h/h,夏季约417kW.h/h,年经济效益282万元。

2.2.2整合管网,停用1#1.0MPa蒸汽管线。

1#管线为建厂前期所建,现保温材料破损严重,保温不佳,管段温降较大,导致进入装置蒸汽温度偏低,管网过于复杂,很多管段平时不用,阀门处于关闭状态,但由于操作和阀门自身的原因,阀门关闭不严,造成热损失,于是将在1#线的用户都迁至2#蒸汽线运行,停用1#线,解决了蒸汽在管网流动过程中形成对峙问题,用户的蒸汽波动大的问题得以解决。关停后可减少凝结水生成量0.58t/h,减少散热损失1.6GJ/h,合计折合节省低压蒸汽1.27t/h,年经济效益131.9万元。

2.2.3增加1.0MPa蒸汽的操作弹性

为了解决1.0MPa蒸汽的操作弹性的问题,在硫磺车间增设螺杆发电机替代减温减压器为溶剂再生装置提供0.4MPa蒸汽,多余的1.0MPa蒸汽可以发电,解决了秋冬季节、春冬季节蒸汽放空的问题,使多余的蒸汽得以利用。2016年7月至2017年1月共发电49.2万KWH,合计32.47万元,解决了1.0MPa浪费问题。

3.优化后的效果

通过实施全厂蒸汽优化改造,调整三个管网的运行,2016年冬季水煤浆锅炉产汽21吨/时,重催锅炉产汽82吨/时左右,比2015年冬季降低了20吨/时;2016年夏季重催CO锅炉产汽82吨时,比2015年夏季降低了5吨/时,季节交替时减少1.0MPa蒸汽放空15天,约10吨/时,回收电量49.2万KWh,约32.47万元,大大降低了蒸汽的使用。通过全厂蒸汽优化改造年经济效益617.87余万元。以上数据表明,利用Site-int软件优化蒸汽系统预测与实际运行效果是一致的,蒸汽优化取得了成功。

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