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一起磨煤机爆燃导致锅炉MFT的分析与应对措施

2018-01-29袁吉勇

中国设备工程 2018年5期
关键词:给煤机制粉磨煤机

袁吉勇

(广东省粤电集团沙角C电厂,广东 东莞 523900)

沙角C电厂安装有3台2100t/h亚临界、一次中间再热、四角双切圆燃烧、强制循环汽包炉,采用露天布置,系ABB-CE公司产品。1996年投产后,经多年运行经验积累及技术改造,故障停炉次数大大降低,但近年来电厂发生数起磨煤机内部及磨煤机风道爆燃事件,尤其是2016年5月7日#1炉B磨爆燃导致锅炉MFT。针对此次磨煤机爆燃事件,本文将进行深入分析探讨,并提出防止锅炉制粉系统着火爆炸的技术措施。

1 制粉系统概况

锅炉采用中速磨煤机、冷一次风正压直吹式制粉系统,它是由原煤仓、电子称重式给煤机、磨煤机、一次风机、密封风机以及煤粉管道组成。配置密封风机,解决了正压系统密封问题,其气源来自冷一次风。磨煤机装有蒸汽灭火系统,可防止磨煤机内部积粉燃烧。

具有一定粒度的原煤由原煤仓经给煤机送入HP983中速碗式磨煤机中碾磨,同时由冷一次风送至三分仓再生式空气预热器加热的热风,经一次风热风道送入磨煤机中,供干燥原煤并携带碾磨的煤粉到煤粉分离器中进行分离。细度合格的煤粉随干燥气流(即一次风)直接经煤粉燃烧器喷嘴送入锅炉炉膛燃烧,一台磨煤机的4个出粉管对应向燃烧器同一层4个一次风喷嘴供粉。经分离器分离下来的不合格的粗粉,再返回磨煤机重复碾磨。混杂在原煤中的难以碾磨的石子煤(黄铁矿、石块等杂质的总称)从磨碗边缘溢出后,由于其质量和体积较大,因而逆热空气流向,穿过叶轮装置掉入下部侧机体中,被刮板清除进石子煤排出口,排离磨煤机。

磨煤机前的冷、热一次风道上分别装有调节门和截止门,调节磨煤机出口温度和进入磨煤机的一次风总流量。磨煤机出口煤粉气流温度超过93.3℃时,热风截止门自动关闭。

2 故障分析

2.1 磨煤机爆燃理论

煤粉和空气的混合物在适当的浓度和温度下会发生爆炸。影响煤粉爆炸的因素有:煤的挥发分含量、煤粉细度、水分,气粉混合物的温度和浓度及含氧量等。一般情况下,颗粒越细小,挥发分含量及发热量越高,含粉浓度越接近爆炸浓度(大约1.2~2.0kg煤粉/m3空气),含氧浓度越大,爆炸的可能性越大。实践证明:当煤粉的Vdaf<10%或颗粒大于100微米时,煤粉几乎不会发生爆炸;对温度小于100℃、含粉浓度避开了爆炸浓度或含氧浓度小于15%~16%的煤粉气流,也基本上不存在爆炸的危险。

磨煤机发生爆燃的三个必备条件:足够的可燃物及氧量;可燃物与空气形成爆炸物并达到爆炸浓度的范围;足够的点火能源。因此,所有运行的磨煤机当煤粉/空气的浓度在爆炸极限范围内时,都可能存在爆燃隐患。在理论上控制煤粉/空气间的比例可有效的抑制磨煤机爆燃的可能性。

2.2 事件经过

2016年5月7日晚上,#1机组AGC运行,负荷630MW,A、B、C、D、E五台制粉系统运行,每台磨的给煤量约50t/h(80%给煤率左右)。1A、1B磨煤机上的煤是煤场的混煤,挥发份约30%,煤比较湿(风门开度判断),磨煤机出口温度为70℃左右;1C、1D、1E磨煤机上的煤是“山优煤”,运行参数正常。20:41,炉膛压力低保护动作,#1锅炉MFT。现场检查发现1B磨煤机热风调门连杆变形,风道及其膨胀节无异常;内部检查发现热风调节挡板变形损坏。5月8日16:45,1B磨煤机热风调门检修工作结束。18:48, #1炉点火。5月9日02:36,#1机组重新接带负荷。

2.3 原因分析

锅炉MFT前2分钟(20:39:33),1B磨煤机出现了断煤(之前给煤量约50t/h),给煤量降为零,磨煤机出口温度有所升高。1分钟后给煤量上升至37t/h,此时,1B磨煤机内突然发生爆燃,一次风道压力瞬间升高。两台一次风机喘振开关动作,致使一次风机RB保护动作,动叶开度强制关至25%,一次风母管压力及流量降低并出现扰动。运行中的1A、1D、1E磨煤机率先因一次风量低依次跳闸,锅炉燃烧不稳,最终因炉膛压力低导致MFT动作。

2.4 历年磨煤机爆燃统计分析

因现有的测量方式无法定量获取磨煤机内部的爆炸浓度,浓度的控制也无有效手段,从我厂历次出现的磨煤机内部着火及爆炸的工况(①2001年1月30日,3A磨,停给煤机后;②2002年12月10日,2A磨,给煤机跳闸一分钟后;③2005年2月11日,2E磨,正常运行,煤挥发分极高;④2006年12月27日,2C磨,给煤机因堵煤跳闸;⑤2007年3月29日,2B磨,停给煤机后;⑥2011年1月9日,1B磨,低给煤率且一次风量不足;⑦2012年4月4日,2B磨,正常运行,石子煤多;⑧2016年5月7日,1B磨,煤湿,短时断煤),归纳分析出以下几种情况:第一,运行中的给煤机发生断煤时。第二,磨煤机跳闸后重新启动给煤机或停给煤机的过程。第三,低给煤率运行时。第四,燃用高挥发分煤种(印尼煤)时。印尼煤属于高挥发分煤种,目前的运行控制方式已成熟,其他几种情况属于低给煤率或煤量出现大波动时容易达到爆燃浓度。

3 防范措施

3.1 防止制粉系统着火爆炸的技术措施

(1)根据入炉煤化验结果,严格调整控制磨煤机的出口温度在正常范围内。当磨煤机出口温度不正常急剧上升,经调整无效时,手动打闸给煤机,并立即投入磨煤机灭火蒸汽,关闭热风、冷风调门,关闭热风、冷风闸板。

(2)制粉系统启、停时必须保证足够的暖磨和冷磨时间且给煤率调节要平稳,禁止给煤率大幅度快速增加或减小。

(3)给煤机的给煤率发生波动或给煤机跳闸时,要严密监视磨煤机出口温度,必要时立即投入磨煤机灭火蒸汽,关闭热风、冷风调门,关闭热风、冷风闸板,停止给煤机运行。

(4)运行中的磨煤机带煤跳闸后,要及时查明原因,消除故障。故障消除后,应尽早启动该磨,清空积煤。若跳闸磨煤机无法启动,应及时安排人工清空磨煤机内的积煤。

(5)磨煤机正常停止时,要将磨煤机内的积煤走空后(磨马达功率<50MW,维持3分钟)再停磨。

(6)加强石子煤斗排渣箱的检查,磨煤机的排渣门要打开(排渣箱出渣时此门关闭),如出现渣多、无渣或冒火星的情况,应作异常情况处理,当调整后仍无效果时,应停磨检查。

(7)加强煤场和配煤管理,防止因原煤仓中煤过湿导致落煤管堵煤,致使给煤机跳闸。

(8)及时检查发现制粉系统的泄漏点,通知检修,并做好相应的防护措施。

(9)及时检查发现制粉系统管道、风道上的积粉、漏油,及时清理。

(10)原煤仓二氧化碳灭火系统应可靠备用,停炉前应将原煤仓烧空。

3.2 掺烧印尼煤的注意事项

煤粉爆炸性与挥发分含量的近似关系如下:Vdaf(%)< 6.5,极难爆炸;6.5 < Vdaf(%)< 10,难爆炸;10<Vdaf(%)<25,中等爆炸性;25<Vdaf(%)<35,易爆炸;Vdaf(%)>35,极易爆炸(灰分高于40%的煤按其挥发份所定的爆炸性降一个等级)。

印尼煤高水分、低灰分、低硫分、高挥发分等特性。次烟煤发热量为5700~7200kcal/kg,挥发分为37%~42.15%,硫分0.1%~0.85%;褐煤发热量为4345~5830kcal/kg,挥发分为 24.1% ~ 48.8%,硫分 0.1% ~0.75%。因而印尼煤具有很强的爆炸倾向性。

经多年运行经验总结,沙角C电厂目前燃用印尼煤的运行控制方式已比较成熟,除须遵守3.1中所列技术措施外,还应注意以下事项:第一,掺烧印尼煤的磨煤机出口温度设定并控制在较低水平(55~60℃之间)。第二,控制磨煤机入口一次风温小于200℃。第三,掺烧印尼煤的磨煤机停运过程中,控制入口一次风温尽可能低后,手动停运给煤机,再进行磨煤机吹扫。第四,控制所上印尼煤原煤仓煤位小于70%。

4 结语

燃煤电厂磨煤机爆燃是一个比较现实的问题,由于其影响因素复杂、过程突发、破坏力大,会造成设备损坏、机组失稳跳闸甚至人员伤亡。我厂经过统计分析,找到了磨煤机爆燃发生的规律性。运行人员执行上述防爆措施后,我厂至今未发生类似的事故,证实其是有效的、可靠的。

[1]叶江明主编.电厂锅炉原理及设备(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2007.

[2]全国勘察设计注册工程师公用设备专业委员会秘书处编. 全国勘察设计注册公用设备工程师动力专业执业资格考试教材(第三版)[M].北京:机械工业出版社,2017.

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