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电控硅油风扇节油效果分析与验证

2018-01-25杨春丽邹兴辉张宗焕杨贤君

汽车实用技术 2018年1期
关键词:硅油温控节油

杨春丽,邹兴辉,张宗焕,杨贤君

(安徽江淮汽车集团股份有限公司,安徽 合肥 230601)

引言

随着市场重型车的竞争越来越激烈,车辆油耗已经成为重型车市场竞争的重要指标,也是客户购买车辆主要考虑的因素。

而国家标准对油耗的要求也越来越高,GB 30510《重型商用车燃料消耗量限值》目前已发布征求意见稿,预计2020左右年实施第三阶段的工信部油耗标准,燃油消耗量限值要在现有标准的基础上降低15%左右。

随着市场和国家标准对油耗要求的逐步提高,降低油耗也成了每家车企孜孜不倦追求的目标。为降低油耗,需要充分挖掘每一个能量消耗单元的节能潜力。对于重型商用车,改善发动机附件的功率消耗,是现阶段改善燃油经济性的有效措施之一,本文中采用的电控硅油风扇有助于降低发动机附配件能量损失,提升发动机燃油经济性。

现重型车冷却系统主要配备的是温控硅油风扇,而本文中采用的电控硅油风扇比温控硅油风扇的综合油耗降低 1%以上。

1 温控/电控电控硅油风扇对比

硅油类风扇是基于液体粘性传动原理来工作的,依靠粘性硅油作为传动介质,通过控制参与工作的硅油量来控制风扇转速;

温控硅油风扇:通过热敏双金属感温阀门来控制风扇的工作状态,风扇只有怠速和全啮合两种状态。

温度小于 T1时,阀针压住控制销,硅油在前盖内,风扇怠速运行,具体见图1左图;

温度大于 T1时,双金属片变形,阀针上移,控制销打开,风扇全啮合运行,具体见图1右图。

备注:T1一般为节温器开启温度值减20°C,为风扇厂家经验值。

图1 温控硅油风扇工作原理

电控硅油风扇:ECU通过收集发动机转速、散热器水温、风扇转速信号,进行数据整理和计算,输出电脉冲指令到风扇的电磁线圈,控制电控硅油风扇离合器开度,使其达到风扇的目标转速;如实际风扇转速与指令风扇转速不符,ECU通过计算再发出调整指令,直至实际风扇转速与指令风扇转速相符,从而实现风扇怠速、部分啮合、全啮合的不同状态 的精准控制,保证水温在发动机的最佳工作状态。

图2 电控硅油风扇控制策略原理

当水温大于 T2时:阀门开启,硅油进入工作腔,风扇全速运转。当水温小于T1时:阀门关闭,硅油流回硅油池,风扇怠速运转。

当 T1<水温<T2时:根据不同的脉冲占空比,阀门有相适应的开启程度,风扇有相适应转速运转。具体见图3。

备注:T1为节温器开启温度,T2为节温器全开温度。

图3 电控硅油风扇工作原理

2 电控硅油风扇应用方案

2.1 选型确认

根据现有搭载某国五发动机的车型要求,对风扇的状态进行选型确认。

选型要求:风扇叶片需逆时针;扇叶直径为558.8mm;2.硅油离合器安装面为螺纹连接;硅油离合器前后端面距离小于130mm。

电控硅油风扇旋转方向、风扇直径与车型原搭载的温控硅油风扇保持一致,与发动机安装接口尺寸相同,扇轴向尺寸为120mm,较现有风扇长30mm,安装后风扇与散热器间隙在90mm。

车型搭载发动机额定转速2200r/min,风扇为皮带驱动,速比为 1。蜡式节温器开启温度为 T1=79℃,全开温度为T2=94℃。

节油原理:当水温小于 T1时:风扇怠速运转,电控硅油风扇转速接近 500r/min,温控硅油风扇转速在 1200r/min左右,电控硅油风扇转速低,功率消耗低。

当 T1<水温<T2时:温控硅油风扇快速达到全啮合状态,风扇转速接近发动机转速;电控硅油风扇在初始一段温度范围处在怠速和部分啮合状态,转速低,风扇功率消耗低。

当水温大于 T2时:两者风扇皆为全速运转,功率消耗相当。

2.2 验证节油效果

风扇工作状态占比采集:受使用环境的影响,车辆常年在行驶过程中的环境温度、道路条件、行驶车速等经常发生变化,在这些复杂的条件下,发动机水温变化太大,需要花费大量的时间、人力、成本去采集较为准确的风扇工作水温数据;故本文中计算的风扇占比采集采用福田康明斯在2015年7月-9月及12月-次年2月采集的风扇啮合比例,样本采集时间一共为6个月,该数据具体见图4:

图4 温控/电控工作状态占比

本项目以此数据作为温控/电控硅油风扇节油计算依据,综合油耗以各部分比例加权得出。

2.2.1 软件模拟

图5 整车Cruise模型

对整车建立Cruise模型(见图5),同时增加风扇能耗附件,输入不同风扇状态的转速—功率特性曲线,通过模型计算,对比分析油耗数据。

表1 软件分析油耗数据

表2 转毂试验油耗数据

2.3 热平衡试验

原温控硅油风扇的车辆的热平衡数据见表3。

表3 功率点和扭矩点热平衡数据

表4

在功率点及扭矩点的许用环境温度均大于40°C;满足使用要求;具体数据见表3。

2.4 噪声试验

对温控/电控硅油风扇的车辆进行定置噪声及匀速噪声试验,从表4和表5的数据可知,电控硅油风扇车辆试验结果除90km/h处的匀速噪声稍大外(满足整车指标),其余指标与温控硅油风扇的车辆相当。

表5 匀速行驶车内噪声试验结果

表6 定置噪声试验结果

2.5 成本变动

电控硅油风扇新增电控螺线管、环形断路器,价格增加250元;电控硅油离合器铸压件成本高于温控离合器铸压件150元;故电控硅油风扇整体价格高于温控硅油风扇400元;

3 总结

通过以上理论分析及试验的对比,关于电控硅油风扇的应用效果,有以下几点结论:

3.1 电控硅油风扇比温控硅油风扇节油效果明显,在发动机怠速和综合状态下的各个等速段油耗均能降低1.22%以上。

3.2 电控硅油风扇的风量低于温控硅油风扇,导致热平衡功率点和扭矩点的冷却常数均提高了 5℃左右,但都满足整车性能要求(≤62℃)。

3.3 电控硅油风扇与温控硅油风扇的噪声相当。试验表明只有90km/h时的匀速噪声稍大外(满足整车指标)。

3.4 电控硅油风扇成本高于温控硅油风扇400元。

电控硅油风扇的节油效果明显优于温控硅油风扇,虽然风量、噪声、成本都有其局限性,但都在可接受范围内。故电控硅油风扇值得推广,并在未来作为一项节油技术进行深入研究和开发。

[1] GB/T 12545.2-200l,商用车辆燃料消耗量试验方法.

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