重钢烧结经济配矿生产实践
2017-12-21刘毅,杨玻,臧跃,刘鹏
刘 毅,杨 玻,臧 跃,刘 鹏
(重庆钢铁股份有限公司 技术中心,重庆401258)
重钢烧结经济配矿生产实践
刘 毅,杨 玻,臧 跃,刘 鹏
(重庆钢铁股份有限公司 技术中心,重庆401258)
重钢针对烧结配矿料种无主骨架、配矿结构不合理、矿石质量不稳定等问题,开展烧结经济配矿,采取明确烧结目标配矿方案、以性价比为标准采购矿石、坚持采购低Al2O3矿石原则、优化烧结工艺等多项措施,提高了混匀料品位,提高了烧结矿质量;混匀料TFe由57.57%提高至60.56%,烧结矿转鼓强度由75.77%提高到76.54%;保证了高炉生产稳定顺行。
烧结;经济配矿;混匀料品位;烧结矿质量
1 前言
2017年来,中国钢材市场逐渐回暖,供求关系改善,成本增加与信心增强共同推动钢材价格上涨。全国几乎所有钢铁企业都已实现盈利。吨钢利润的增加,降低成本和提高产能是最直接扩大效益的方式。重钢受2016年攀华合作期间影响,攀华矿石质量出现了波动,对重钢提产和降本不利。2017年,通过开展烧结经济配矿,不仅消耗掉了质量波动矿石,还实现了提高了产量、降低成本的目的。
2 2016年下半年烧结配矿情况
2016年下半年,重钢在与攀华合作期间合作模式为攀华提供原燃料,重钢对其进行加工。矿石品种繁多,非主流矿石比例较高,在矿石组织发运方面也存在不均衡等问题。2016年下半年重钢烧结实际执行配矿方案见表1,混匀矿成分见表2。
表1 2016年下半年重钢烧结实际配矿方案 %
表2 2016年下半年重钢烧结用混匀矿成分 %
1)烧结配矿料种无主骨架,实际执行配矿方案与目标配矿方案相差甚远,且烧结用混匀矿配矿方案变化较大,严重影响混匀矿质量。
2)配矿结构不合理,澳粉比例严重偏高,澳粉类矿石生成SFCA能力一般[1],比例偏高势必导致烧结矿质量下降,且其中主流PB澳粉比例仅为14.7%,其他澳粉类品位较低;巴粉粒度较粗,适合作为烧结制粒核心和提高料层透气性,巴粉比例偏低,不利于烧结生产;精矿比例波动大,如巴西精配比0~30%,过高的精矿比例会降低烧结料层透气性,不利于烧结生产。
3)矿石存在质量问题。如澳粉SP10、印尼粉的Al2O3含量较高,PMC精矿P含量较高等。
4)混匀矿品位低,Al2O3含量偏高。混匀矿品位低直接导致入炉品位下降,焦比上升[2],渣量上升;高Al2O3严重降低高炉炉渣流动性,影响高炉稳定顺行。
5)非主流矿石中存在大量难卸物料,降低配矿准确性和增加物流成本。
6)由于矿石来料结构不合理,未均衡组织发运,导致混匀矿生产和高炉多次出现停产待料现象,影响各项经济指标。
3 2017年经济配矿技术措施
2016年下半年配矿是不科学的,自2017年以来,整个钢铁行情逐步好转,是提高产能,创造效益的最佳时机。配矿工作也围绕降本和提产两方面开展。2017年烧结实际配矿方案见表3。
表3 2017年重钢烧结实际配矿方案 %
表4 2017年重钢烧结用混匀矿成分 %
具体技术措施及效果:
1)明确烧结目标配矿方案,实际执行烧结配矿方案向目标方案靠拢。通过对各种进口矿石烧结性能进行分析,并结合重钢实际生产经验,提出配矿以澳粉和巴粉为主,其中澳粉矿比例极限不能超过50%,巴粉配比在30%~40%左右。明确目标配矿方案,有利于稳定烧结用混匀矿质量,降低混匀矿之间成分和烧结性能波动,稳定烧结生产。
2)矿石的采购以性价比为标准,而不是一味采购低价矿。低价矿石虽然具有价格优势,但存在品位低、硅含量铝含量高或者有害元素含量高等各种问题。品位低从运费上考虑是不经济的,相同运费所运输的铁量较低,从生产角度上考虑,会增加高炉燃料成本;硅含量铝含量高导致熔剂成本上升,且铝过高会降低高炉炉渣流动性,威胁高炉稳定顺行。性价比高的矿石应同时考虑其熔剂成本,燃料成本,产品质量和环保排放等诸多方面的影响。
3)2016年下半年,重钢用混匀矿Al2O3含量高达2.55%。通过开展经济配矿工作,混匀矿Al2O3已降低到2%左右,有助于高炉提产和稳定顺行。
4)矿石均衡组织到达,混匀矿生产稳定且连续,从而保证稳定的烧结生产。
5)提高了混匀矿堆位。混匀矿堆位的提高有效降低了烧结矿质量的波动。
4 实施效果
开展烧结经济配矿以来,最明显的效果就是提高和稳定了烧结矿质量,降低了熔剂消耗,从而也确保了高炉生产的稳定顺行,并取得了较好的技术经济指标,2016年下半年烧结矿转鼓强度仅为75.77%,返矿率16.93 kg/t;2017年两项指标分别为76.54%、15.43 kg/t。高炉技术经济指标对比见表5。
表5 2016、2017年高炉技术经济指标对比
2017年重钢通过实施烧结经济配矿,使配矿方案更加科学合理,更加明确了经济配矿的真实含义,掌握了评价矿石性价比的科学方法,是指导矿石采购和实现经济配矿的重要手段。在矿石价格不高的前提下,坚持采购高品位、低硅含量矿石,对于高炉炼铁而言,提高入炉矿品位,降低焦比,提高产量;硅是高炉炉渣的源头,降低矿石硅含量,可以降低渣铁比;坚持低Al2O3原则,Al2O3过高导致炉渣流动性变差,严重影响渣铁分离和高炉稳定顺行。烧结经济配矿的实施,提高了烧结矿质量,降低了返矿率,提高了入炉品位,降低了燃料比,保证了高炉稳定顺行。
[1] 许满兴.进口铁矿粉主要化学成分烧结特性与科学合理配矿[C]//低成本、低燃料比炼铁新技术文集.2016:31-41.
[2] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2003:327.
Production Practice of Sintering Economic Ore Blending in Chongqing Steel
LIU Yi,YANG Bo,ZANG Yue,LIU Peng
(The Technology Center of Chongqing Iron and Steel Co.,Ltd.,Chongqing 401258,China)
TF046
B
1004-4620(2017)05-0015-02
2017-08-24
刘毅,男,1989年生,2012年毕业于北京科技大学冶金工程专业。现为重庆钢铁股份有限公司技术中心助理工程师,从事烧结及高炉炼铁技术工作。