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预脱水工艺在SAGD超稠油采出液高温脱水中的应用

2017-10-21颜亨兵周少雄

中国化工贸易·中旬刊 2017年1期

颜亨兵 周少雄

摘 要:根据SAGD采出液物性特点,对SAGD采出液进行预处理,使其从多重的复杂高温乳状液先转化为单一的乳状液,再配合耐高温破乳剂对单一乳状液进行破乳脱水,提出了“掺柴+预脱水+高温密闭热电化学脱水”工艺,并进行了现场试验,外输交油含水小于0.5%。

关键词:SAGD;超稠油;预脱水剂;耐高温破乳;掺柴;脱水工艺

新疆油田风城超稠油开发采用SAGD(蒸汽辅助重力卸油)开发方式,采出液含油率10%-20%。SAGD采出液呈现为多重乳状液(W/O、O/W、W/O/W、 O/W/O ,甚至更复杂的乳状液)共存状态,且具有采出液温度高(160℃以上)、携砂量大、携砂粒径小、油水乳化严重等特质。常规相分离药剂在高温条件下易失效,无法实现SAGD采出液油水分离。未经预处理的SAGD采出液进入集输处理站原油处理系统后,导致原油沉降罐出现大量油水过渡带,原油含水升高,深度沉降困难,脱出污水含油、悬浮物升高,污水处理系统污水指标恶化。

1 实验部分

1.1 主要材料和仪器

风城油田SAGD超稠油采出液,含油105002.4mg/L,含砂0.18%(w/w)。粘度71780 mPa.s(50℃),密度0.9658g/cm3(50℃),膠质和沥青质含量30.56%。焦化柴油:密度0.8648 g/cm3(20℃),馏程107~357℃,闭口闪点56℃。

主要仪器:HW-3B恒温箱,ZR-3型高温密闭活塞容器,WF-6高压六通阀,HDS101型高压手动计量泵,上述仪器均为江苏华安科研仪器有限公司制造;DTS-4C石油密闭脱水仪,中石大石仪科技有限公司;7230型可见分光光度计,上海分析仪器厂;YDX型原油含水试验仪,山东邺城永兴仪器厂。

1.2 实验方法

原油含水率参照国家标准GB/T 260-77《石油产品水分测定法》;水质含油量分析按照SY/T5239-94《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》;室内高温密闭脱水实验方法:由于当前原油脱水性能评价标准SY/T5281-2000 《原油破乳剂使用性能检验方法 瓶试法》未对高温条件下的脱水性能评价方法进行阐述,为此,本文通过装置,进行原油高温脱水性能的评价。方法如下:

①装样:向高温密闭容器中加入试验油样(150ml)和小钢球后密闭。

②预热:将密闭容器放置在恒温箱中升温至试验温度180℃恒温1h。

③加药:将多通阀出口管线分别与药剂罐、密闭脱水罐两容器相连,关闭多通阀进口管线阀门和药剂瓶进口管线阀门,打开密闭脱水罐进口管线阀门,检测油样容器内部压力(P油)。

④加热:将密闭脱水罐倒置放置在恒温箱中,加热至试验所需时间。

⑤放样:待加热时间到后,快速从烘箱中拿出密闭容器,从低端经过冷却管线放出水及油样,测定油样含水率。

2 结果与讨论

2.1 SAGD超稠油采出液常规破乳脱水

工艺1为90℃下向SAGD超稠油采出液中加入FSAGD正相破乳剂1000mg/L,进行热化学沉降脱水;工艺2为首先向SAGD超稠油采出液中加入1000mg/L的F100反相破乳剂,使采出液由O/W型转变为W/O型,再对一段所形成的W/O型原油乳液加FSAGD正相破乳剂1000mg/L下进行二段热化学沉降脱水。实验结果表明,工艺1和工艺2均不能使SAGD超稠油采出液油水彻底分离,因此有必要探索SAGD超稠油采出液新的脱水思路和方法。

2.2 预脱水剂+高温密闭热化学脱水

结合SAGD超稠油采出液温度高(180℃~220℃)的特点,本文提出高温条件下,先使用预脱水剂对SAGD超稠油采出液进行一段预脱水,再对预脱水后的油样进行二段热化学脱水。

预脱水剂为室内针对SAGD超稠油采出液的特点,从稳定机理和破乳机理的理论研究入手,在一系列试验研究基础上,研制出的SAGD超稠油采出液综合处理化学剂。结合油田常规污水处理系统处理含油的能力、药剂的成本,建议预脱水剂浓度选用500mg/L。

从不同浓度破乳剂脱水效果来看,耐高温破乳剂加药量400~500mg/L较适宜,热化学沉降48h后油样含水小于1%,满足超稠油的交油指标。

2.3 预脱水剂+高温密闭热化学脱水工艺优化

考虑到SAGD处理量和热化学高温密闭沉降罐的罐容量,48h的沉降时间偏长,因此,室内通过掺柴和引入电场的方式对预脱水剂+高温密闭热化学脱水工艺进行优化。

试验结果表明,一段或二段掺入5%~10%焦化柴油(简称掺柴)后,SAGD超稠油含水降至1%的沉降脱水时间,由掺柴前的48小时降至1小时(一段掺柴)和4小时(二段掺柴),掺柴位置宜选用一段掺柴;电场的引入提高了SAGD超稠油二段热化学脱水速率,热电化学沉降脱水6小时,含水可降至1%。

2.4 现场试验

CPE新疆设计院根据室内SAGD超稠油采出液脱水实验结果,完成了高温密闭脱水工艺的设计,并于2012年12月在风城油田建成30×104t/a规模的SAGD采出液高温密闭脱水试验站,随后开展了现场工业化试验。现场试验期间,根据来液的大小和各处理装置的容量,采出液在一段预处理时间为45min左右,二段热电化学联合沉降脱水4h左右。现场运行结果表明,在一段预处理温度150~160℃,二段热化学温度130~140℃,掺入5%焦化柴油(按来液含油量计),预脱水剂300mg/L,破乳剂200mg/L的条件下,预处理装置出口污水含油小于2000mg/L,热化学沉降罐出口原油含水小于0.5%。

3 结论

SAGD超稠油采出液的处理,采用预脱(下转第页)(上接第页)水+高温密闭脱水工艺是切实可行的。脱水效果如下:SAGD超稠油采出液掺入焦化柴油,经一段160℃左右预脱水后,二段140℃热化学脱水1小时,交油含水小于1%,二段热电化学脱水1小时,交油含水小于0.5%。

参考文献:

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[4]乔建江,詹敏,张一安.乳化原油破乳机理研究[J].石油学报(石油加工),1999,15(2):1-4.

作者简介:

颜亨兵(1986- ),男,汉族,四川安岳人,本科,研究方向:油田水处理。