GW-1油基钻井液增黏剂的合成和性能
2017-09-26唐国旺安玉秀于培志
唐国旺,安玉秀,于培志
(中国地质大学(北京)工程技术学院,北京 100083)
GW-1油基钻井液增黏剂的合成和性能
唐国旺,安玉秀,于培志
(中国地质大学(北京)工程技术学院,北京 100083)
随着页岩气的快速发展,各种页岩层地质复杂情况带来的问题相继暴露出来,油基钻井液逐步成为页岩气地层水平井的首选。但是在一定条件下,油基钻井液也面临流变性不好、黏度低、携带岩屑能力差等问题。针对上述问题,通过缩聚法研制了一种GW-1油基钻井液增黏剂。分别采用红外光谱仪、热重分析仪对GW-1的结构及其热稳定性能进行了分析,同时评价了GW-1在油基钻井液体系中的性能。实验结果显示:GW-1增黏剂热稳定性良好,抗高温;GW-1加入到油基钻井液体系后,增黏效果显著,同时还能提升钻井液的电稳定性,大大降低了油基钻井液的滤失量,是一种很好的油基钻井液增黏剂。
油基增黏剂;油基钻井液;热稳定性;流变性;滤失量
0 引言
油基钻井液具有润滑性好、摩阻低、抑制性强、井壁稳定性好、抗高温等优点[1-4],已经在大位移水平井、超深井、复杂井、深水井钻探等领域进行了广泛应用[5-8]。但是在大位移井的应用过程中,油基钻井液的井眼清洁能力不够、悬浮能力差、流变性控制困难等成为迫切需要解决的主要问题[9-11]。国内处理剂的性能虽然各有特点,但具有一定的适用范围。增黏剂除了增加油基钻井液的黏度外,还可以降低滤失量,适当提升乳化稳定性,明显改善流变性。
随着科技的快速发展,国内研制了各种各样的油基钻井液增黏剂,均能提高动切力[12-14],在很大程度上改善了油基钻井液携带岩屑的能力。但是,在提高油基钻井液静切力及其静态时的悬浮性方面,效果不显著。有机土的使用,虽然能提升油基钻井液悬浮和携带岩屑的能力,但是也存在很多问题,例如塑性黏度增长过大,导致油基钻井液的黏度不好控制[15-18]。
针对以上问题,采用脂肪酸、多乙烯多胺、聚苯胺等几种分子链较长的酸和胺,通过缩聚法制备了一种GW-1油基钻井液增黏剂。本文分析了GW-1增黏剂的分子结构、热稳定性及其在油基钻井液中的性能,以及钻井液密度对GW-1的影响。实验结果表明,GW-1油基钻井液增黏剂性能良好。
1 实验材料和仪器
脂肪酸、多乙烯多胺、聚苯胺等(北京奥利通用化学试剂销售有限公司);主乳化剂、辅乳化剂、润湿剂、有机膨润土、降滤失剂(北京奥凯利科技发展股份有限公司);CaCl2(西陇化工股份有限公司);柴油、CaO、重晶石均为工业级(市售)。
DF101S集热式恒温加热磁力搅拌器(巩义市予华仪器有限责任公司);Spectrum one智能傅里叶红外光谱仪(天津瑞岸科技有限公司);Q50型热重分析仪(美国TA仪器公司);DWY型电稳定性测定仪(青岛同春石油仪器有限公司);ZNN-D6型六速旋转黏度计、GGS71-B型高温高压滤失仪、高温滚子加热炉(青岛海通达专用仪器厂)。
2 增黏剂合成方法
1)将脂肪酸和多乙烯多胺按照一定比例,在油浴锅中加热到80~90℃,搅拌速度为220~230 r/min,搅拌大约0.5 h(以搅拌均匀为准)。2)保持匀速搅拌,对油浴锅升温,直到温度达到150℃左右(误差在5℃范围内),恒温5~7 h。3)边搅拌边加入聚苯胺,将温度提升到150~180℃,恒温2~3 h。4)停止搅拌机搅拌和加热,降至室温时,即得到GW-1增黏剂。
3 实验表征和测试
3.1 红外光谱
为了了解GW-1增黏剂的分子结构,采用Spectrum one智能傅里叶红外光谱仪对其进行结构分析,考察是否完成合成。
GW-1增黏剂的红外光谱见图1。从图1可以看出:1634.38,1547.95cm-1处的吸收峰属于仲酰胺;1455.97,1374.02cm-1的吸收峰分别属于—CH3的吸收振动峰和伸缩振动峰;2932.62,723.42cm-1处有2个—CH2的伸缩振动峰。综上所述,单体已经参加反应,生成了仲酰胺,表明增黏剂的制备成功完成。
3.2 热稳定性
为了弄清增黏剂的抗温性能,从室温到600℃,升温速率为10℃/min,在氮气气氛条件下,采用热重分析仪对GW-1增黏剂进行了热稳定性分析,实验结果如图2所示。
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图1 GW-1红外光谱
图2 GW-1热重分析曲线
GW-1增黏剂初始分解温度大约为290℃,稳定性良好,主要是因为合成增黏剂的官能团为仲酰胺。仲酰胺是一种非常重要的化合物,具有高稳定性和高氧化态,因此GW-1增黏剂可以耐高温。GW-1在470℃基本分解完全,最终的质量分数不足10%。
4 性能测试
油基钻井液的基础配方为:油∶水为75∶25(体积比),3%主乳化剂+1.5%辅乳化剂+1%润湿剂+3%有机膨润土+2.5%降滤失剂+2%CaO+25%CaCl2水溶液+重晶石(密度加重到1.6 g/cm3)。
4.1 GW-1加量对油基钻井液性能的影响
在油基钻井液的基础配方中不断提高GW-1增黏剂的加量,钻井液的塑性黏度增加不是很大,静切力、动切力、动塑比有大幅度提升(见表1)。
当GW-1加量增加到1.5%时,动塑比提升幅度已经很大,同时对油基钻井液的稳定性没有影响,老化前和老化后的电稳定性都有一定的提升,滤失量得到了很大程度的降低;当继续增加GW-1的加量时,增黏效果变化幅度不是很大,且考虑到塑性黏度不能过大、保持低滤失量和成本问题,认为最优加量为1.5%。
4.2 GW-1抗温性能
在油基钻井液的基础配方中加入1.5%的GW-1增黏剂,密度为1.6 g/cm3,老化时间为16 h,在不同的温度下进行老化。实验数据如表2所示。
随着老化温度的增加,油基钻井液的Φ6、Φ3、黏度、静切力、动切力均有明显下降,但是下降幅度对油基钻井液的正常使用没有明显影响。结合实验数据可以看出,GW-1增黏剂可以抗180℃的高温。
表1 GW-1加量对油基钻井液性能的影响
表2 GW-1在不同温度下老化后的流变性
4.3 GW-1抗污染性能
在基础配方的基础上,对GW-1增黏剂进行了抗污染实验,具体为抗水污染、抗NaCl污染、抗岩屑污染,实验结果如表3所示。
从表3可以看出,随着水加量的增加,钻井液黏度变化幅度小,性能在可控范围内,说明GW-1具有较好的抗水侵能力,有较高的水容量限。
最后还进行了GW-1受岩屑影响的实验,老化前后的数据表明,岩屑加量增加到15%时,对GW-1的增黏效果没有明显影响。
综合上述实验研究,GW-1增黏剂的抗污染能力非常好,水、NaCl、岩屑的加量增加到15%时基本不会影响流变性。
4.4 钻井液密度对GW-1增黏效果的影响
在油基钻井液中加入1.5%GW-1,考察钻井液密度增大对钻井液流变性的影响(见表4)。
从表4可以看出:油基钻井液随着密度的增加,塑性黏度、动切力均有增加,动塑比起初有降低趋势,最后趋于平缓,但是油基钻井液Φ6,Φ3的读数变化不大,说明钻井液密度对Φ6,Φ3的影响不大,老化后塑性黏度明显比老化前要高。总体来看,油基钻井液密度对GW-1增黏效果的影响不是很大,在可控范围之内。
4.5 同类增黏剂效果对比
室内对国内同类产品进行了对比,向油基钻井液的基础配方中加入1.5%不同的增黏剂,数据对比如表5所示。从表5可以看出,GW-1增黏剂的Φ6、Φ3、动切力、静切力和塑性黏度均比同类产品要高一些。因此,GW-1增黏剂拥有良好的增黏效果,增黏提切效果明显好于国内同类产品。
表4 加入GW-1后密度对钻井液的影响
表5 不同增黏剂性能对比
4.6 放大后的产品性能评价
通过点板测试可以看出,反应的转化率较高,合成后的增黏剂无需处理,可以直接应用。分别将室内合成和200 kg反应釜中生产的GW-1增黏剂,在基础配方中加入1.5%,测定它们在老化前后的性能(见表6)。从表6可以看出,GW-1增黏剂放大后性能稳定。由于产品的作用机理比较复杂,还需要进一步深入研究。
表6 GW-1放大后性能评价结果
5 结论
1)采用几种分子链较长的酸和胺,通过缩聚法成功合成了一种GW-1油基钻井液增黏剂。
2)在油基钻井液体系中加入GW-1,塑性黏度、静切力、动切力提升效果明显;高温高压滤失量显著降低,最低时仅为0.3mL;同时油基钻井液的电稳定性还有提升,说明GW-1有助于钻井液的乳化稳定性。
3)GW-1增黏剂具有良好的抗温性能,初始分解温度达到290℃;GW-1在不同密度下的流变性实验表明,油基钻井液密度的增加不会影响GW-1的增黏效果。
4)GW-1油基钻井液增黏剂与柴油基油基钻井液具有良好的配伍性,性能稳定,具有广阔的应用前景。
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(编辑 赵卫红)
Synthesis and properties of GW-1 viscosifier for oil-based drilling fluid
TANG Guowang,AN Yuxiu,YU Peizhi
(School of Engineering and Technology,China University of Geoscience,Beijing 100083,China)
Oil-based drilling fluid has gradually become the first choice for shale gas horizontal wells with the rapid development of shale gas and more and more complicated geological conditions.But oil-based drilling fluid is facing bad rheological property,low viscosity,and poor carrying ability of rock.Considering the above problems,GW-1 viscosifier for oil-based drilling fluid was developed through poly condensation method.The structure and the thermal stability of GW-1 were analyzed by IR spectrometer and TGA respectivley,the property of GW-1 in oil-based drilling fluid system was evaluated.Experimental data show that the viscosifier has good thermal stability and high temperature resistance;GW-1 has viscosity increasing effect significantly,slightly improve the electrical stability of drilling fluid,greatly reduce the water loss of oil-based drilling fluid;GW-1 is a good oi-based drilling fluid viscosifier.
oil-based viscosifier;oil-based drilling fluid;thermal stability;rheological property;water loss
TE254+.4
A
中国博士后科学基金面上资助项目“适用于页岩气水平井水基钻井液技术研究”(175065)
10.6056/dkyqt201705028
2017-03-06;改回日期:2017-06-28。
唐国旺,男,1991年生,地质工程专业在读硕士研究生,从事钻井液堵漏、压裂液方面的研究。E-mail:986732206@qq. com。
于培志,男,1961年生,教授,从事钻井液堵漏、压裂液方面的研究。电话:010-82312064;E-mail:yupz@cugb.edu.cn。
唐国旺,安玉秀,于培志.GW-1油基钻井液增黏剂的合成和性能[J].断块油气田,2017,24(5):723-726.
TANG Guowang,AN Yuxiu,YU Peizhi.Synthesis and properties of GW-1 viscosifier for oil-based drilling fluid[J].Fault-Block Oil&Gas Field,2017,24(5):723-726.