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烟机预热线优化改造

2017-08-30褚磊李洪标毕中华

中国设备工程 2017年16期
关键词:烟机热应力热线

褚磊,李洪标,毕中华

(大庆石化公司炼油厂,黑龙江 大庆 163711)

烟机预热线优化改造

褚磊,李洪标,毕中华

(大庆石化公司炼油厂,黑龙江 大庆 163711)

烟气轮机是重油催化装置重要的能量回收设备,烟气轮机的运行状态直接影响催化装置的长周期运行。本文将通过对装置烟气轮机预热线的优化改造,一方面消除预热线自身存在的安全隐患;另一方面通过改造,能够实现烟气轮机开机前的精确预热,使机组及入口管系缓慢升温,均匀膨胀,保障机组的平稳运行。

烟气轮机;预热线;硫腐蚀;消除热应力

催化装置的烟气轮机是石油炼化装置的专用设备,也是催化装置能量回收的关键设备,烟气轮机的运行状态直接影响催化装置的长周期运行,烟气轮机的长周期运行是全国催化装置研究的重要课题之一。

装置烟机入口管道原设计预热线存在缺陷,在装置正常运行期间事故频发。图1为原设计烟机预热线图。

图1 原设计烟机预热线

2012年11月11日烟气轮机开机后,烟机预热线第二道阀阀后法兰焊口热影响区处突然撕开,烟气泄漏,机组被迫停机。分析原因:当预热线第二道阀全关后,预热线温度迅速下降,管线冷缩形成拉应力,造成焊口热影响区处撕开。

2013年1月24日、30日烟机预热线第二道阀阀后弯头两道焊口的热影响区出现裂纹。分析原因可能是由于烟气中含硫含水,预热线第二道阀全关后,烟气线至第二道阀之间形成盲区,烟气中的水分遇冷凝结,该管段充满凝结水,且凝结水中含有硫,对焊道附近的热影响区造成腐蚀。

烟机预热线的材质为0Cr18Ni9,设计上存在缺陷,在工作状态下无法消除由于温度变化产生的热应力,并且无法消除盲区水汽的冷凝。如果该预热线流程不进行改造,将给生产带来极大的安全隐患,而且由于该管道与烟气线相连,出现故障后无法切除系统检修,只能切断进料停工检修,造成巨大的经济效益损失。且在装置运行的过程中多次出现开裂腐蚀泄漏的问题,影响到装置的安全运行和经济效益。

1 研究调查

为了从根本上消除烟机预热线存在的安全隐患,车间设备管理人员与设计院人员进行了深入的调查研究。首先,通过烟机预热线工艺流程的改造消除由于温度变化产生的热应力。原设计的烟机预热线分别连接于两条烟气管道,在烟气轮机检修期间,其中一条烟气管道FL109会产生较大的轴向位移,而另一条烟气线没有位移,并且烟机预热线上没有设置膨胀节,应力无法消除。其次,通过烟机预热线工艺流程及材质的改造,解决盲区水汽冷凝的含硫凝结水对管道的腐蚀。烟机预热线在烟气轮机正常运行时,两道阀门全关,预热线处于冷态。烟气中的水分遇冷凝结,该管段充满凝结水,且凝结水中含有硫,对焊道附近的热影响区造成腐蚀。最后,通过对烟机预热线工艺流程的改造,能够实现烟气轮机开机前的精确预热,使机组及入口管系缓慢升温,均匀膨胀,保障机组的平稳运行。

2 改造方案

按照调查研究的结果,提出了以下设计思路:将原设计流程改为自闸阀前至蝶阀后,管道的出入口均在同一条管道上,预热线在烟气管线上方开口,且预热线阀门距离烟气管线的距离要短;预热线要设置膨胀弯和膨胀节,以消除热应力;升级管道及阀门的材质,提高其耐高温性能。图2为新设计烟机预热线图。

3 创新点

本次烟机预热线优化改造具有以下创新点。

(1)改变烟机预热线流程,将原设计不合理流程改为自闸阀前至蝶阀后,管道的出入口均在同一条管道上,烟气管道的轴向位移对其无影响。

图2 新设计烟机预热线

(2)管线设有膨胀弯,并安装了膨胀节,可消除热应力。

(3)管线长度缩短,减少管线支撑或弹簧吊架,减少能量损失。

(4)预热线在烟气管线上方开口,且预热线阀门距离烟气管线距离短,可避免预热线盲区积水造成腐蚀。

(5)管道及阀门采用耐高温材料。

(6)烟机预热线增加了一台膨胀节,消除了预热线自身的热应力变化。

4 经济效益

如果烟机预热线出现故障检修,将会产生巨大的经济损失。首先,烟气轮机是催化装置中能量回收设备,三机组运行不但不耗电,而且还能发电,但是如果烟机预热线出现故障,烟机—主风机组停机,备机运行,备用主风机是由电动机驱动,其高额的电耗是经济损失之一。其次,预热线及机组的检修费用也是较大的经济损失。最后,装置备机生产状态,处理量下降。如果烟机预热线故障扩大,造成装置切断进料停工检修,将会造成更严重的损失。

5 社会效益

本次烟机预热线优化改造,从根本上消除了安全生产隐患,提高了烟机预热线的可靠性,减少了烟气轮机的检修次数。

如果烟机预热线出现故障检修,必须切换至备用主风机运行,切换过程中需将主风放空,造成严重噪声污染,给附近居民的正常生活带来不便。本次项目改造后,将减少噪声污染次数。

6 结语

综上所述,本次烟机预热线的改造效果是显著的。

首先,通过改造管道流程和材质升级,消除了预热线自身存在的安全隐患。

其次,实现了烟气轮机开机前的精确预热,使机组及入口管系缓慢升温,均匀膨胀,保障机组的平稳运行。

最后,提高了烟机预热线的可靠性,自改造后至今,未发生过因预热线故障而机组停机事件。为烟气轮机长周期运行提供有力保障。

[1]刘孟德.催化裂化装置烟气轮机故障分析及处理[J].石油化工设备,2010,39(3).

[2]石胜才.催化裂化装置双级烟气轮机振动原因分析及解决措施[J].工程技术:全文版.

TE96

A

1671-0711(2017)08(下)-0044-02

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