新型秸秆洗涤装置的设计与洗涤试验研究
2017-08-12孙国友方书起马力陈俊英刘利平白
孙国友 方书起 马力 陈俊英 刘利平 白净
摘要:设计一种新型秸秆洗涤装置,并基于ANSYS Workbench对洗涤装置进行流固耦合分析,对叶片形式进行选择。基于选择的叶片形式,以玉米秸秆为原料對洗涤装置进行单因素试验研究,分别考察搅拌器转速、进水量、进料速度等参数对洗涤后玉米秸秆含水量、洗涤装置除杂率和单位产量功耗的影响。基于单因素试验结果对洗涤装置进行响应面优化试验研究,得到最佳操作条件:搅拌转速为9.51 r/min,进水量为1.37倍饱和进水量,进料速度为 1 410 kg/h。在此条件下洗涤时,达到洗涤要求的单位产量功耗最小,综合效率最高,并设计1个三级洗涤装置。
关键词:新型秸秆洗涤装置;含水量;除杂率;单位产量功耗;响应面优化
中图分类号: S226文献标志码: A
文章编号:1002-1302(2017)11-0187-05[HS)][HT9.SS]
我国是世界农业大国,农作物秸秆产量约7亿t/年,位居世界第一[1-2]。农作物秸秆已经成为当今世界上仅次于煤炭、石油和天然气的第四大能源[3]。现在国内外的科研机构都在进行农作物秸秆有效生产燃料乙醇研究。在储备农作物秸秆时,由于收集、长途运输和一些人为原因,原料中掺杂了泥沙、石子等杂物,这些杂物会影响后续工艺,增加设备的磨损和故障率,必须对收集的秸秆进行除杂。经水预浸处理之后,秸秆膨胀、纤维结构蓬松,蒸汽爆破时热蒸汽更容易进入纤维内部,可提高蒸汽爆破效果,但水分过多既影响爆破时的传热效果,对爆破产生不利影响[4-8],又耗能。因此,现在多采用切碎、水洗、脱水等手段对秸秆进行处理,以满足后续蒸汽爆破的要求[9-10]。
当前国内多是借用造纸厂的水力碎浆机[11],转子对原料有强烈的洗涤和碾磨双重作用,缺点是设备较笨重、动力消耗大,不能除去细小杂物。因此,针对洗涤装置的缺点和秸秆洗涤要求,自行设计一种新型秸秆洗涤装置,具有结构简单、洗涤效率高、功耗小等特点。
1材料与方法
1.1试验原料
试验原料为玉米秸秆,采自河南省郑州市高新区。对收集的玉米秸秆进行晾晒、切碎,切碎后玉米秸秆的长度为 10~30 mm。测得晾晒后玉米秸秆的含水量为12.56%,含杂量为7.28%。
1.2试验设备
新型秸秆洗涤装置适用于对玉米秸秆等农作物秸秆的洗涤。该装置包括进料、洗涤、收集部分。进料部分是采用螺旋进料器;洗涤部分是1个卧式搅拌洗涤装置;收集部分是采用斜筛网和收料桶(图1)。
该洗涤装置可通过变频器调节转速,转速范围为7、10、13、16 r/min,进水量为1.0、1.2、1.4、1.6(饱和进水量的倍数),进料速度为500、1 000、1 500、2 000 kg/h。
其中,饱和进水量指玉米秸秆进料量被完全浸透所需要的吸水量,对玉米秸秆进行长时间浸泡得到饱和含水量为81.86%。
饱和进水量qV计算公式:
[JZ(][SX(]qm×12.56%+qVqm+qV[SX)]=81.86%。[JZ)][JY](1)
式中:qm表示进料速度,kg/h;qV表示饱和进水量,L/h。
1.3试验洗涤指标
对玉米秸秆进行吸水试验研究,得到玉米秸秆含水量随浸泡时间的变化曲线。从图2中可以看出,玉米秸秆含水量随着浸泡时间的延长而增大,但是增长速度变慢。快速增长区间位于前15 s,浸泡15 s时的含水量为73.25%。玉米秸秆中夹杂的大颗粒杂物很容易被洗涤掉,但是一些细小的杂物黏附在玉米秸秆上很难除去,把大颗粒杂物除去即可。因此,将洗涤指标中玉米秸秆含水量定为73%,洗涤装置除杂率定为90%。
式中:m1为烘干前湿物料质量,kg;m2为烘箱烘干后物料质量,kg;m3为洗涤前物料含杂量,kg;m4为洗涤后物料含杂量,kg;qm为洗涤装置的进料速度,kg/h;P为洗涤装置总功耗,W;E为洗涤装置的单位产量功耗,kJ/kg。
1.4叶片结构的选择
试验中设计2种形式的叶片结构:直叶片/后弯叶片结构(图3)。
后弯叶片的尺寸用后弯半径表示,并设置后弯半径 1 000、750、500 mm等3种尺寸。2种不同形式的搅拌叶片对玉米秸秆进行洗涤时,洗涤功耗是不同的,可以运用ANSYS Workbench软件对洗涤装置进行流固耦合分析[12-14],得到不同叶片下的搅拌扭矩,选择搅拌扭矩最小的叶片进行洗涤试验研究,功耗最小。[FL)]
[FL(2K2]洗涤装置对玉米秸秆进行洗涤时,洗涤装置上部搅拌区域的介质为空气,下部搅拌区域的介质为洗涤水,搅拌叶片没有完全浸没在洗涤水中,搅拌区域不单一,整个搅拌洗涤过程涉及到变流场问题。试验中原料为玉米秸秆,玉米秸秆为多孔介质,进入洗涤水后会有吸水过程。综合这两方面的原因,运用ANSYS Workbench软件不能对玉米秸秆的洗涤过程进行模拟。对叶片结构的选择,只须要知道在相同搅拌流场下不同叶片的相对功耗大小,不须要对实际搅拌流场进行模拟。因此,对洗涤装置的搅拌模型进行简化,简化为搅拌器在卧式圆柱形流场区域内进行搅拌,搅拌介质为水,具体模型结构形式如图4所示。
模型主要尺寸:搅拌筒体直径(nominal diameter,简称DN)为1 400 mm,长度为800 mm,搅拌轴直径为Φ219 mm×6 mm, 搅拌叶片的搅拌外径(DN)均为769 mm; 模拟搅拌转
速为20 r/min。
基于ANSYS Workbench中的Fluent软件对模型进行流场分析,然后根据流场分析的结果,基于Static Structural软件对模型进行结构分析,得到直叶片、1 000 mm叶片、750 mm叶片、500 mm叶片下的搅拌扭矩,分别为37 613、33 763、30 223、29 768(N·mm)。
根据结构分析得到的搅拌扭矩,绘制搅拌扭矩随叶片结构的变化曲线。从图5中可以看出,搅拌器采用直叶片时搅拌扭矩最大,并且搅拌扭矩随着弯曲半径的变小而减小,但是半径小于750 mm以后基本不再变化。弯曲半径越小,加工制造费用越高。因此,综合考虑选择弯曲半径为 750 mm。
2洗涤装置的单因素试验研究
2.1搅拌器转速对洗涤装置洗涤效果的影响
试验操作条件:进水量为1.4倍饱和进水量,进料速度为1 500 kg/h,搅拌器转速分别为7、10、13、16 r/min。图6为玉米秸秆含水量随搅拌器转速的变化曲线;图7是洗涤装置除杂率随搅拌器转速的变化曲线。
从图6、图7中可以看出,随着搅拌器转速的提高,含水量和除杂率都是先增大再减小,在转速为10 r/min时均达到最大。这是因为,在相同的进料速度下,秸秆在叶片上的堆积厚度随转速的增大而变小,秸秆在装置中洗涤时间随转速的增大变短,堆积质量越小、洗涤时间越长越有利于洗涤。转速过大、洗涤时间太短不利于洗涤,转速过小、秸秆堆积厚度太大也不利于洗涤。在10 r/min时,叶片上秸秆堆积厚度和洗涤时间的双重作用达到最佳,洗涤效果最好。还可以看出,在7、10、13、16 r/min的搅拌器转速下分别需要洗涤4、3、3、4次才能满足玉米秸秆含水量和洗涤装置除杂率要求,通过公式(4)计算洗涤装置的单位产量功耗,并绘制单位产量功耗随搅拌器转速的变化曲线。
从图8中可以看出,随着搅拌器转速的提高,洗涤装置单位产量功耗先降低后增高。搅拌器转速为10 r/min时洗涤装置单位产量功耗最小,为7.62 kJ/kg。
2.2进水量对洗涤装置洗涤效果的影响
试验操作条件:进料速度为1 500 kg/h,搅拌器转速为 10 r/min,进水量分别为1.0、1.2、1.4、1.6倍饱和进水量。图9是含水量随进水量的变化曲线;图10是除杂率随进水量的变化曲线。
从图9、图10中可以看出,随着进水量的增大,含水量和除杂率都是一直增大,而且进水量小于1.4倍饱和进水量时增长速度较快,大于1.4倍饱和进水量后基本不再变化。在同一个进水量下,随着洗涤次数的增加,玉米秸秆的含水量和洗涤装置除杂率的增大幅度变小。这是因为,在相同的进料速度和搅拌转速下,随着进水量的增大,对玉米秸秆的冲刷作用增强,洗涤效果变好;但是进水量过大时,对秸秆的冲刷作用不能进一步增强,不仅不能提高洗涤效果,而且造成大量洗涤水从出料口排出,浪费水资源。还可以看出,在1.0、1.2、1.4、1.6倍饱和进水量条件下分别需要洗涤4、4、3、3次才能满足洗涤要求。通过公式(4)计算洗涤装置的单位产量功耗,并绘制单位产量功耗随进水量的变化曲线。从图11可以看出,进水量为1.4倍饱和进水量时,洗涤装置的单位产量功耗最小,为7.62 kJ/kg。
2.3进料速度对洗涤装置洗涤效果的影响
试验操作条件:进水量为1.4倍饱和进水量,搅拌器转速为10 r/min,进料速度分别为500、1 000、1 500、2 000 kg/h。图12是玉米秸秆含水量随进料速度的变化曲线;图13是除杂率随进料速度的变化曲线。
从图12、图13中可以看出,随着进料速度的增大,含水量和除杂率减小,而且进料速度越大,减小速度越快;同一个进料速度下,随着洗涤次数的增加,含水量和洗涤装置除杂率的增大幅度均变小。这是因为,在相同搅拌转速下,秸秆在洗涤装置中的洗涤时间相同,但是随着进料速度的增大,叶片上秸秆的堆积厚度变大,不利于对秸秆进行分散搅拌洗涤,洗涤效果会变差。
从图12、图13中可以得到,在500、1 000、1 500、2 000 kg/h 进料速度条件下分别须要洗涤3、3、3、4次才能满足洗涤要求。通过公式(4)计算洗涤装置单位产量的功耗,并绘制单位产量功耗随进料速度的变化曲线。从图14中可以[CM(25]看出,进料速度为1 500 kg/h时洗涤装置单位产量功耗最[CM)][FL)]
3响应面试验研究
根据单因素试验结果,以搅拌器转速(A)、进水量(B)、进料速度(C)3个因素为变量,设计3因素3水平的响应面分析试验(表1)。在试验中对玉米秸秆进行洗涤时,主要考察达到洗涤要求时的单位产量功耗。因此,以洗涤装置单位产量功耗为响应值(Y),进行响应面分析试验,方案及结果如表2所示。表中1~12号是析因试验,13~17号是中心试验,中心试验用以估计试验误差[15]。
对模型进行方差分析和可信度分析,模型P<0.000 1,该回归模型具有统计学意义。判定系数R2=0.996 8说明该模型的拟合度非常好。模型失拟项F值为4.37(P>0.05),失拟值和纯误差没有显著性关系,回归模型在被研究的整个回归区域不失拟,该模型能用于指导试验。
对洗涤装置响应面优化试验研究,得到单位产量功耗最小的操作条件:搅拌器转速为9.51 r/min,进水量为1.37倍饱和进水量,进料速度为1 410 kg/h。此操作条件下,单位产量功耗为7.18 kJ/kg。在该操作条件下对洗涤装置进行3次试验研究,得到3次试验的平均单位产量功耗为7.31 kJ/h。试验结果与模型的预测值比较之间误差为1.81%,说明该模型可以较好地预测洗涤装置的单位产量功耗。
4多级洗涤装置
利用新型秸秆洗涤装置对玉米秸秆进行洗涤试验研究,均需要洗涤3次才能达到洗涤要求。该洗涤装置只能实现单级洗涤,不能实现连续化洗涤,需要多次洗涤时,操作麻烦。因此,可以设计1个多级洗涤装置,实现对原料进行连续多次洗涤,直接达到洗涤要求,操作简单。图15为1个三级洗涤装置,可以对原料进行连续3次洗涤。[FL)]
5结论
本试验设计一种新型秸秆洗涤装置,并设计2种结构的搅拌叶片。基于ANSYS Workbench软件,在卧式圆柱水流场下对不同的叶片进行流固耦合分析,得到不同叶片的搅拌扭矩,得到后弯半径为750 mm时,搅拌功耗最小。采用后弯半径为750 mm的叶片,以玉米秸秆为原料对新型秸秆洗涤装置进行单因素洗涤试验研究,主要研究搅拌转速、进水量和进料速度3个参数对玉米秸秆含水量、洗涤装置除杂率和单位产量功耗的影响。结果表明:搅拌器转速太大和太小时,洗涤效果均不好;進料量的增大有利于提高洗涤效果,但进水量太大时,不但不再提高洗涤效果,而且增加了进水功耗;随着进料速度的增大,玉米秸秆在洗涤装置中分散效果变差,洗涤效果变差。通过响应面优化试验研究,得到洗涤装置的最佳操作条件:搅拌转速为9.51 r/min,进水量为1.37倍饱和进水量,进料速度为1 410 kg/h。在此条件下对玉米秸秆进行洗涤时,洗涤装置的单位产量功耗最小,综合效率最高,并设计一种多级洗涤装置,实现对秸秆原料的连续多次洗涤,操作方便。
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